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PLC控制技術和直流調速晶閘管變頻技術在 煤礦暗斜井提升機防爆變頻改造中的應用分析

2014-04-29 00:00:00黃德明
企業技術開發·下旬刊 2014年5期

摘要:礦井提升機是礦山生產中最為重要的設備之一,其主要任務是沿井筒提升各種物料和設備,以及工作人員的升降,是聯系井下與井上的主要途徑,素有礦井“咽喉”之稱。對提升機來說,運行的安全性和可靠性是極其重要的,一旦發生故障,會造成難以估量的損失。文章以煤礦暗斜井提升機防爆變頻改造為例,對PLC控制技術和直流調速晶閘管變頻技術的應用進行了分析和研究。

關鍵詞:PLC控制技術;直流調速晶閘管變頻技術;提升機;防爆變頻改造;應用

中圖分類號:TM343.3 文獻標識碼:A文章編號:1006-8937(2014)15-0053-01

作為礦山開采過程中應用最為廣泛的機械設備,提升機對于煤礦生產的安全和經濟運行有著極其重要的作用,一旦提升機出現故障或者事故,不僅會嚴重影響生產的正常進行,更會威脅礦井工作人員的人身安全。因此,做好提升機的管理和控制,對于煤礦生產而言,是十分重要的。

1PLC控制技術與直流調速晶閘管變頻技術

PLC,即Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器,屬于一種具有微處理機的數字化電子設備,可以應用于自動化控制領域,通過將控制命令的隨時加載,對其進行儲存和執行。在機電提升系統控制中,PLC技術可以通過與電氣控制技術的相互結合,極大地提升其綜合性能,能夠有效提高電氣控制裝置的安全性和穩定性,具有非常明顯的優勢。

直流調速系統可以通過對控制電壓的調節,改變電動機的轉速,具有良好的線性調速特性,控制性能簡單高效,動態特性優異,是目前多數調速控制電動機的最優選擇。而直流調速晶閘管變頻技術,就是將晶閘管與直流調速系統相互結合,通過改變運轉頻率,從而達到改變電動機轉速,起到節能效果,實現優勢互補,不僅在技術性能上表現出了較大的優越性,在經濟性和可靠性上也有了很大的提高。

2礦井提升機的防爆變頻改造

2.1改造前概況

該煤礦屬于中型國有煤礦,暗斜井提升系統建設于1996年,主要功能在于井上與井下的相互聯系,物料和設備的運輸,礦井工作人員升降等。提升機為國產設備,電控系統采用的是TKD-A型。在設計建造設,由于經濟因素、設備因素和技術因素等的影響,提升系統的最大提升能力為15 t,其主要技術參數如下:提升速度:3.14 m·s-1;提升斜長:420 L/m;卷筒寬度:1.3 B/m;卷筒直徑:2.5 D/m;主電機功率:155 kW;傾角:23 °

2.2改造目標

在不斷的發展過程中,該煤礦的生產能力大大提升,生產設備也開始向著大型化的方向發展,原有的15 t的提升能力已經無法滿足現有設備的使用需求,而且提升系統自身存在一定的安全隱患,不具備相應的防爆功能,同時系統能耗大,操作人員勞動強度大,故障率較高。在這種情況下,經過現場勘察和專家討論后,決定對暗斜井提升系統進行防爆變頻改造,改造的目標主要包括四個方面:①強化系統的提升能力,保證提升機的安全性和可靠性;②實現提升系統的防爆功能;③減少提升機在運行維護中的能耗,實現節能降耗;④對系統的各項保護功能進行完善。

2.3改造方案

2.3.1主電機

在對主電機進行改造前,需要對實際要求的電機功率進行計算,確保電機選擇的合理性。電機功率的計算公式為:N=FcmaxVmφ/1 000 #1051771;j=206 kW

其中,Fcmax表示提升系統的最大靜張力差,Vm取值為55 kN;#1051771;j表示最大提升速度,取3.14 m/s;為減速器的工作效率,為0.92。

在原提升系統中,主電機為JR128-8繞線式電機,功率為155 kW。很顯然,這個功率與實際要求的功率相差較大,因此需要重新選擇適當的電機。考慮到電控系統采用變頻調速系統,在兼顧適用性和經濟性的前提下,選擇了YB2335-250 kW-8P型防爆變頻專用電機,采用強迫風冷方式,電機功率達到250 kW,不僅能夠滿足實際需求,還留出了一定的富余。

2.3.2電控系統

電控系統采用的是變頻調速,則根據其基本原理可知,通過對電源頻率的調節,可以對電機的轉速進行控制。在實際應用中,將50 Hz的交流電經過整流和濾波之后,轉變為直流電,然后由PLC發出相應的控制信號,將直流電再轉變為相應頻率的交流電,從而實現對于電機轉速的控制。在IGBT等電力半導體制造工藝不斷發展的影響下,變頻調速技術也逐漸成熟。憑借自身故障率低、可靠性強,容易實現防爆功能等優勢,變頻系統在機電控制中得到了廣泛的應用。因此,在該煤礦暗斜井提升機的改造中,選擇ZJJB-Ⅱ-250/6型防爆變頻調速電控系統,可以實現減速超速、主電機過問、制動系統故障、潤滑系統故障、過壓、過流、過載等方面的保護功能。這里針對電控系統的各項參數設置進行簡單分析:

①速度設置:正常情況下,物料的傳輸的加減速度為0.2 m/s2,最大速度為3.14 m/s;檢修過程中,加減速度為0.2 m/s2,最大速度為0.5 m/s,可以實現速度的連續可調。

②制動方式:一般來說,在對重物進行下放時,會產生較大的能量,為了保證制動安全,采用了回饋制動的方式,將下放重物是產生的電能回饋給電網,從而有效節約能量消耗,也可以減少變頻器過熱的機率。

③PLC控制:為了保證電控系統的正常工作,在系統中設置了兩套SIEMENS的S7-200系列PLC,互為補充,如果其中一套PLC出現故障,另一套可以迅速發揮作用,保證提升控制的有效進行。

④軸編碼器:軸編碼器的作用,是對變頻調速系統的速度進行準確可靠的檢測,從而保證系統的可靠性和安全性。本系統采用雙軸編碼器,即高速軸編碼器和低速軸編碼器,分別檢測2個位置的轉速,對系統有雙保險作用。

2.3.3潤滑系統

潤滑系統的改造,主要是更換了防爆電機,在系統中增加了相應的壓力和溫度傳感器,將其接入安全回路,從而使得在出現溫度或壓力異常時,提升機拒動,避免安全事故的發生。

2.3.4液壓系統

將原有的KT線圈液壓調節閥改成了ZDYB-Ⅲ型防爆液壓系統,這種系統以比例溢流閥為核心,元件全部都是防爆型或者本安型,具有隨動性好,可靠性高,油壓穩定的特點。

2.3.5制動器

將原有的前置式油缸盤閘改成為后置式油缸潘閘,可以增大制動力矩,提高制動的安全性。

3 結語

在暗斜井提升機防爆變頻改造完成后,經過試運行,確定了系統的適用性和安全性,與改造前相比,不僅安全性大大提高,提升機在運行維護中的節能效果顯著,故障率也大大降低,在各種工況下都可以保證安全可靠的運行,能夠滿足礦井生產的實際需求。

參考文獻:

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