(上海市特種設備監督檢驗技術研究院,上海 200333)
淺談企業水泵系統節能改造應用
王化南 嚴禎榮
(上海市特種設備監督檢驗技術研究院,上海 200333)
本文是在對上海某紙業有限公司進行調研的基礎上,根據水泵系統的實際情況進行了測試和分析,找出系統存在的節能空間,提出可以提高系統運行效率技術改造措施,達到降低水泵能耗、提高系統運行效率的目的。
水泵系統;變頻調速;節能
水泵系統廣泛應用于食品加工、化工、農業、機械和醫藥等各工業領域和商用領域中。據統計:水泵系統耗電量約占到全世界發電量的20%和工業系統用電量的25-50%。與發達國家比,我國沒有改造的泵類產品效率平均比國外低3-5%,整個系統效率同比低20%左右,有很大節能潛力。根據全生命周期成本理論,水泵系統設備采購費用占其全生命成本的小部分,而能源和維護成本占其在15-20年生命周期成本的絕大部分。大量研究和成功案例表明:應用系統方法對水泵系統進行優化,達20-50%節能效果。
企業現有包括漿泵和計量水泵等在內共57臺水泵,總裝機容量1166kW,全年用電量249.11萬kWh,其中計量水泵單臺容量不大,總數不多,節能改造經濟性不高。漿泵單機功率132kW,主要用于配料輸送,受工藝不同輸送有變化,另外企業生產量根據市場需求而不斷變化。實際運行中實際揚程和流量有調節余地。
對平方轉矩負載運送流體,存在以下關系:(1)流量與轉速一次方成正比;(2)壓力與轉速的二次方成正比;(3)軸功率與轉速的三次方成正比。當降低水泵電機的轉速,流量也同比例下降,但功率卻以轉速的立方迅速下降。關系如表1。
即:Q∝N;M∝N2;P∝N3;其中:Q—流體的流量;N—葉輪、水泵的軸轉速;M—軸轉矩;P—軸功率。
因此可以得出對于水泵 進行節電改造,除可使系統在經濟合理的狀態下運行、產生節電外。對于部分揚程允許的系統,可以采用多泵代替單泵或較多的泵代替較少的泵運行, 以達到節能的目的。例如,當一臺水泵全速運行時,假設輸水量為1000m3,電機每小時耗電30度,而用兩臺以25Hz運行的水泵運行,輸水量仍然就是1000m3,但每小時耗電量變為:
30×(12.5/100+12.5/100)=30×25%=7.5(度),是單臺水泵運行時耗電量1/4。再如:系統需要每小時1500m3輸水量,這種情況在改造前只有開啟兩臺水泵,這時每小時耗電60kWh,而兩臺變頻泵以37.5Hz運行,輸水量為1500 m3,這時每小時耗電量僅(75/100)3×2×30=25.3(度)。由以上可知,通過改變運行模式可以節電。
該公司的漿泵實際運行時,其泵管道系統的進出漿的壓力足夠滿足生產工況的實際需要,而該紙漿泵實際運行時為50Hz,為工頻的最高速,由此產生節電空間。根據紙漿泵運行時紙漿水系統的特定壓力要求,可適當降低管道系統紙漿水的壓力,以符合生產工況為前提,尋找最理想壓力控制點,亦即合理降低紙漿泵的轉速,從而達到節能目的。
針對現供液控制方式存在的問題,經過分析認為采用智能控制變頻調速技術對紙漿液泵進行節能改造,根據生產情況進行132kW紙漿液泵智能調節是最有效、最節能的方式。S型智能節電裝置就是以其漿管道系統的進出漿水壓力為控制依據,對漿泵電機進行智能控制,使紙漿泵系統始終運行在最佳的智能控制狀態,從而達到節電的目的。系統改造方案如圖1。

圖1 系統改造方案示意圖

表1 水泵各參數相關關系表
通過在漿液泵上加裝S型智能節電裝置,把漿液出水總管壓力作為控制對象,壓力變送器將紙漿液出水總管的壓力轉變為電信號送給PID智能調節器,與壓力設定值比較,并根據差值大小按既定的PID控制模式進行運算,產生控制信號送變頻調速器,通過變頻器控制電機的工作頻率與轉速,從而使實際壓力始終接近設定壓力。采用壓力恒定控制技術后,使紙漿液出水總管壓力穩定,既能使泵工作狀態滿足工況要求,又能時時輸出最經濟功率。采用壓力恒定控制技術后,紙漿液出水總管壓力穩定。另外,智能節電器將壓力設定在“實際值”±0.005﹪Mpa,并保持恒壓工作狀態,其中可自由按工況要求在“實際值”的上下限間設一個壓力值。本方案設計有工頻與節電有切換功能,并保留原有的控制系統,因此設計是安全可靠的。
設備改造調試完成后,在同等工況條件下,在節電狀態和非節電狀態下連續測試2天,分別記錄用電量并進行比較,得出平均節電率約18%,改造方案達到了良好的效果。因此對存在類似工況的生產企業,值得推廣對水泵進行節能改造,實現節能降耗,有良好社會和經濟效益。
[1]方浩,裴麗秋.凝結水泵電機的變頻技術改造[J].科技風,2011(03).
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