(新疆奎屯錦疆熱電有限公司,新疆 奎屯 833200)
汽輪機脹差過大的原因分析及改進措施
彭忠燁
(新疆奎屯錦疆熱電有限公司,新疆 奎屯 833200)
本文從脹差產生的原因,分析脹差變化規律,針對我廠汽輪機的實際情況,分啟動和正常運行過程中,對汽輪機脹差采取的相應控制措施或注意事項,以及在實際生產中起到的作用。
高中壓缸;相對膨脹;脹差
我廠汽輪機型號為CC135-13.21/0.98/0.25,系哈爾濱汽輪機廠生產的超高壓中間再熱、雙缸、雙排氣、雙抽汽凝汽式汽輪機,進汽溫度535℃,額定進汽量為440 t/h,額定工業抽汽量為80t/ h,額定采暖抽汽量為120t/h。機組投運后,高壓和低壓相對膨脹值偏大。冷態啟動過程,正常運行帶工業和采暖抽汽中,脹差值常接近報警值,影響開機升速、升負荷時間和機組正常運行。
汽輪機從冷態啟動到帶額定負荷運行中,汽輪機氣缸和轉子受熱后,向各方向受熱膨脹,特別是超高壓汽輪機金屬溫度變化大。汽缸及汽輪機轉子軸向尺寸大,各部件軸向尺寸因受熱增大,各部件膨脹量不同,使各部件相對軸向位置變化,汽輪機動靜部分軸向變化量超過允許間隙后,動靜部件將磨擦,輕則增加啟動時間,重則大軸彎曲,甚至機組報廢。為使汽機動靜部分不摩擦,汽缸與轉子軸向膨脹相對差值,成為開機過程中控制指標。當轉子膨脹值大于汽缸膨脹值時,相對膨脹為正,反之為負。
啟動暖機過程,轉子以中間軸承箱內推力軸承為死點向兩端膨脹,高中壓汽缸以中間軸承座中點為死點向機頭前膨脹,二者膨脹差值為高壓脹差,低壓汽缸以中間軸承座中點為死點向發電機膨脹,二者膨脹差值為低壓脹差。高壓脹差若出現正脹差,造成高壓通流部分噴嘴出口軸向間隙增大,中壓通流部分噴嘴出口軸向間隙減小。低壓脹差若出現正脹差,靠近中壓排汽缸的流道內噴嘴出口的軸向間隙減小,另側流道內噴嘴出口的軸向間隙減小。超設計允許值,造成汽輪機動靜部分軸向摩擦。
3.1 理論分析
汽輪機氣缸和轉子受熱溫度變化產生熱變形,膨脹或收縮,膨脹值為:

式中:ΔL金屬受熱后膨脹變化值;L-金屬長度;β-金屬線膨脹系數;t-金屬材料受熱后平均溫度;t0-金屬初始溫度。式(1)看出汽缸和轉子熱膨脹變化值取決于t,轉子與汽缸金屬材料在設計制造時已定,線脹系數β不變。
3.2 運行中脹差大原因分析及控制措施
汽輪機穩定工況運行時,轉子和汽缸金屬溫度接近同級蒸汽溫度,沿蒸汽流動方向,轉子和汽缸金屬溫度不變,軸向脹差值應穩定正常。在80MW,采暖抽汽90t/h,真空90kPa 穩定工況長期運行時,低壓脹差時常為5.45mm接近報警值,原因如下:(1)氣缸保溫層保溫效果不佳和保溫脫落,秋冬季汽機房低溫或有風,造成汽缸平均溫度低于轉子,造成造成脹差大。定期檢查汽輪機本體及聯接抽汽管保溫,冬季汽機房內供暖設備及時投入運行。(2)多缸汽輪機機組的滑銷系統較復雜,常周期運行中滑銷系統在膨脹或收縮過程中受阻,汽缸軸向熱膨脹值會跳躍式增加或減小。大修時對滑銷系統進行檢查清理,結合面注油,熱膨脹值變小現象有所好轉。(3)由于采暖抽氣量大,進入低壓缸進氣量小,缸溫低,低壓汽封供汽溫度較高,造成脹差大。對后汽封供汽減溫水裝置改造,將供汽溫度降低,低壓脹差大得以控制。
3.3 啟動階段脹差偏大的原因分析及控制
3.3.1 控制主汽參數及金屬溫升率對脹差的影響
汽輪機啟停過程中,蒸汽對于汽缸和轉子主要傳熱方式為對流換熱。對設計好的汽輪機,其材質、結構、金屬部件厚度已定,金屬部件受熱引起溫差,與蒸汽和金屬間單位時間傳熱量成正比,即蒸汽對金屬單位時間放熱量q(J/m2·h)為

蒸汽對汽缸和轉子部件對流放熱系數α非常數,隨蒸汽溫度、壓力、流量增加而提高。控制蒸汽溫升、溫降率,可控制蒸汽與金屬傳熱量。對超高壓汽輪機,結構又厚又重的法蘭和汽缸,相對轉子,汽缸質量大而解觸蒸汽面積小;轉子質量小,接觸蒸汽面積大;轉子轉動情況下蒸汽對轉子放熱系數α大于對汽缸放熱系數α。汽輪機啟動升速或加負荷暖機過程中,轉子膨脹值大于汽缸膨脹值會出現正脹差。脹差原因是汽缸與轉子有溫差,蒸汽溫升速度大,轉子與汽缸溫差會增大,脹差會增大。控制蒸汽溫升或溫降速度能控制住脹差。
滑參數啟動過程中,為防蒸汽參數過高引起進汽量少,暖機不均造成轉子加熱過快,汽缸加熱相對過慢,使脹差正值增加過快。對沖轉過程中主汽參數的控制在0.9~1.5MPa、220~250℃,沖轉過程及時投入汽缸夾層加熱裝置,控制金屬溫升率;并網加負荷過程中,控制蒸汽溫升1.5℃/min防止正脹差值過大。
3.3.2 控制軸封供汽溫度對脹差影響
超高壓汽輪機汽封段轉子長度較大,軸封供汽直接與汽輪機大軸接觸,如果有效降低軸封供汽溫度,有利減小軸封段正脹差。我廠軸封供汽來源:廠用汽。經對高壓、低壓汽封供汽裝置減溫水改造,降低軸封供汽溫度,控制正脹差。
3.3.3 加熱器和抽汽投入影響
汽輪機啟動達某一穩定升速暖機階段后,汽缸質量大,未達該蒸汽參數下溫度,而轉子質量小于汽缸質量,轉子溫度接近該段蒸汽溫度,轉子溫升快,膨脹大于汽缸。若投入高低壓加熱器加和抽汽,汽輪機蒸汽進流量增加,流速變大,汽缸放熱系數α增大,汽輪機下缸溫升加快,汽缸缸溫升高,溫升率上升,汽缸溫升率比轉子快,汽缸熱膨脹加快,正脹差值減小。因此高低加熱器和抽汽隨機隨機起動,有效降低上下缸溫差,提高汽缸溫度,減少抽汽管道阻礙汽缸熱膨脹發生,控制正脹差。
3.3.4 凝汽器真空對控制脹差的影響
汽輪機啟動過程中,降低凝汽器真空可在一定范圍內調整脹差,條件是汽輪機維持一定轉速或負荷時。真空降低真空機組要保持轉速或負荷不變,機組欲維持一定轉速或負荷時須增加進汽量,蒸汽放熱系數α增大,增大蒸汽對汽缸的對流換熱,整體平均缸溫升高。由于進汽量增加,中、低壓部分摩擦鼓風熱量被蒸汽帶走,轉子被加熱的程度減少,正脹差減小。真空降低,排汽缸溫度上升,使中低壓缸加快膨脹,減少正脹差增大。經控制真空控制在65~70 kPa,排汽溫度在110℃內,正脹差明顯減小。
[1]剪天聰.汽輪機原理[M].北京:水利電力出版社,1989.
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