繆明基
(江蘇梅蘭化工有限公司,江蘇泰州225300)
江蘇梅蘭化工有限公司通過技術改造,在HF反應轉爐高溫煙道氣余熱利用上取得了成功,在提高產品競爭力的同時,實現了節能減排[1]。
公司共有HF生產裝置三套,每套產能為1.5萬噸/年,使用氫氣燃燒方式對反應轉爐進行供熱,產生的煙道氣溫度高達450℃,長期以來通過煙囪高空排放,熱量一直沒有得到充分利用。生產裝置精餾塔和脫氣塔再沸器所需熱量由蒸汽供給,每噸產品需消耗蒸汽1.0噸,不僅增加了生產成本,同時因蒸汽溫度過高,精餾操作控制不穩定,再沸器因溫差較大設備而經常損壞。將轉爐煙道氣的余熱加以利用,進行節能改造是國內同行近年來積極研究的課題,梅蘭化工的工程技術人員對此也進行了深入研究,并實施了技術改造,形成了高溫煙氣與精餾、脫氣熱聯合工藝。
技術人員借鑒類似產品的精餾加熱方式,將HF裝置中精餾塔、脫氣塔再沸器供熱方式進行改造,由蒸汽改為循環熱水,循環熱水需要的熱量一部分由反應轉爐煙道氣來提供,如不足則再由蒸汽進行補加。此技術方案的優點:(1)充分利用煙道氣余熱,節能減排,降低成本[2];(2)精餾操作溫度波動較小,生產控制穩定;(3)再沸器溫差小,不易損壞,延長了設備壽命。

圖1 煙道氣與精餾、脫氣塔熱聯合
煙道氣余熱利用的流程敘述較為簡單,熱水槽的熱水通過泵循環輸送至再沸器進行加熱,流出再沸器的熱水經翅片換熱器與煙道氣進行熱交換。帶控制點工藝流程(PID)如圖2。

該工藝流程中換熱的關鍵設備為翅片換熱器,選型時主要考慮以下幾點:
(1)傳熱效率高,由于翅片對流體的擾動使邊界層不斷破裂,因而具有較大的換熱系數;同時由于隔板、翅片很薄,具有高導熱性,所以使得板翅式換熱器可以達到很高的效率。
(2)緊湊,由于板翅式換熱器具有擴展的二次表面,使得它的比表面積可達到1000m2/m3。
(3)輕巧,原因為緊湊且多為鋁合金制造,目前鋼制、銅制、復合材料等的也已經批量生產。
(4)適應性強,板翅式換熱器可適用于氣-氣、氣-液、液-液、各種流體之間的換熱以及發生集態變化的相變換熱。通過流道的布置和組合能夠適應逆流、錯流、多股流、多程流等不同的換熱工況。通過單元間串聯、并聯、串并聯的組合可以滿足大型設備的換熱需要。工業上可以定型、批量生產以降低成本,通過積木式組合擴大互換性。
(5)制造工藝要求嚴格,工藝過程復雜。
(6)容易堵塞,不耐腐蝕,清洗檢修很困難,故只能用于換熱介質干凈、無腐蝕、不易結垢、不易沉積、不易堵塞的場合。
(2)混凝土底板對組合梁的變形具有一定的抑制作用,但溫度應力在某些部位仍然較大,所以應當重視組合箱梁溫度效應對結構安全的影響。
通過對HF余熱利用流程進行工藝安全(PHA)分析,在煙道氣余熱利用實施后,生產過程中可能會出現以下問題,所以在進行工藝設計時,必須針對這些問題,提出相應的解決方法。
(1)若煙道氣熱量不能滿足HF生產所需。在工藝設計時,熱水槽內留有蒸汽加熱,當煙道氣的熱量不足時,蒸汽調節閥自動打開,通入蒸汽,控制熱水的溫度為一恒定值。
(2)若出現精餾塔或脫氣塔再沸器損壞。為防止再沸器損壞后HF進入熱水循環系統,熱水循環系統設置PH在線分析儀,一旦再沸器的回水管路PH值異常,精餾系統立即聯鎖緊急停車,熱水調節閥自動關閉,泵停止運轉。
(3)若煙道氣系統阻力變大。降低煙道氣溫度的同時還需注意系統的阻力,若阻力過大,則煙道氣不能正常排出煙囪,會產生安全隱患。經過計算采用較大換熱面積的翅片換熱器進行熱交換,可以滿足煙道氣的順利排放,同時翅片換熱器具有阻力小,體積緊湊,換熱效果好的優點[4]。
工藝熱值理論計算[3]。為確保高溫煙道氣熱能利用的技術性和可行性,需對各相關參數進行研究,對煙道氣的組成進行分析,對煙道氣的量和可回收利用的熱量進行精心計算。
HF反應轉爐夾套出口的煙道氣是由氫氣燃燒后產生的過熱水蒸氣、氮氣和少量氧氣組成。按每小時進燃燒室H2量900Nm3、空氣量2700 Nm3計算,燃燒后生成的煙道氣組成及每小時重量:N2量2852Kg、水蒸汽量723Kg。爐尾夾套出風溫度為400℃~450℃。反應方程式:H2+1/2O2+N2=H2O↑+N2↑+Q
A) 煙道氣中水蒸氣從450℃降至100℃釋放的 熱 量 : Q1=723Kg×0.48Kcal/Kg·℃ ×350℃ =121464Kcal。
B) 100℃水蒸氣冷凝成100℃水釋放的熱量(相變熱):Q2=723Kg×0.7×539Kcal/Kg=272788Kcal(水蒸氣按冷凝量70%計算)。
C) 100℃水降溫至成90℃釋放的熱量:Q3=723Kg×1Kcal/Kg·℃×10℃=7230Kcal。
D) 煙道氣中氮氣從450℃降至90℃釋放的熱量:Q4=2852Kg×0.27Kcal/Kg·℃×360℃=277214Kcal。
可利用總熱量:Q=Q1+Q2+Q3+Q4=121464Kcal+272788Kcal+7230Kcal+277214Kcal=678696Kcal
HF的蒸發潛熱為53Kcal/Kg,按每小時生產2噸產品,精餾塔回流比為2計算。
精餾塔所需熱量:QA=4000Kg×53Kcal/Kg=212000Kcal
脫氣塔所需熱量:QB=2000Kg×53Kcal/Kg=106000Kcal
生產所需熱量:QN=QA+QB=212000Kcal+106000Kcal=318000Kcal
通過理論計算,可以看出煙道氣可回收利用的熱量為678696Kcal,生產所需熱量為318000Kcal,煙道氣可用熱量完全能夠滿足生產所需,從而實現節能減排、成本抑減的目標。
HF轉爐高溫煙道氣余熱工藝,不產生廢氣、廢水、廢渣,無污染問題,同時也使精餾塔和脫氣塔工況穩定,產品質量得到提高。工程技術人員對三套裝置進行余熱利用改造后,余熱利用系統運行平穩,節能顯著。余熱利用系統呈現出以下優點:
(1)節能減排,成本抑減。改造前每噸HF耗蒸汽1噸,改造后完全不需使用蒸汽,即每噸產品可節約1噸蒸汽,節能效果非常顯著。三套裝置產能共4.5萬噸/年,按每噸蒸汽200元計算,全年可節約蒸汽900萬元。
(2)工藝控制穩定[4]。用熱水循環來取代蒸汽,因熱水比蒸汽的溫差小,波動影響小,工藝指標易控制,大大提高了HF裝置精餾操作的穩定性,產品質量得到大幅提升,合格率從50%左右提升至95%以上。
(3)延長了再沸器的使用壽命。蒸汽因溫度過高,與工藝介質比溫差太大,再沸器易損壞,工廠2~3個月就需更換再沸器,用熱水取代蒸汽加熱后,再沸器的使用壽命從三個月延長到兩年,不但大大減少了再沸器的更換檢修費用(每更換、檢修一次再沸器需5萬元左右),又維持了生產裝置的長周期平穩運行。
HF轉爐高溫煙道氣余熱利用的成功改造實施,節能效果非常顯著,同時使得精餾操作控制更加平穩,大幅延長了再沸器的使用壽命,顯著增加了企業的經濟效益,提高了產品的競爭力。
[1]莊貴陽.節能減排與中國經濟的低碳發展[J].氣候變化研究進展,2008,4(5):303-305.
[2]盧聰景.工業企業節能減排問題研究[D].廈門:廈門大學,2008.
[3]管國鋒,趙汝溥.化工原理[M].北京:化工工業出版社,2003.
[4]中國石化集團上海工程有限公司.化工工藝設計手冊[M].北京:化工工業出版社,2003.