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催化裂化裝置頂循換熱器泄漏原因分析及措施

2014-06-09 11:05:50馬超大慶石化公司煉油廠黑龍江大慶163711
化工管理 2014年23期
關鍵詞:催化劑系統

馬超(大慶石化公司煉油廠 黑龍江 大慶 163711)

大慶石化公司煉油廠重油催化二車間于2000年投產,2008年進行MIP改造,將頂循換熱器由浮頭式改為U型管式,型號為BIU1200-2.5/2.5-400-6/25-2I,由大慶石化機械廠制造,該換熱器作用是將分餾系統過剩的熱量通過熱聯合水取出,并給氣體分餾裝置塔底重沸器做熱源,操作參數如下:

壓力0.8 0.7管程殼程介質熱水頂循環油溫度108 141

重油催化二車間共4臺頂循環熱水換熱器,位號分別為E202/1,2;E205/1,2,在2013年一年之中,總共發生管束泄漏10次,最后一次檢修后,最高管束堵管率已達11.4%。2014年5月E205/1,2管束再次發生泄漏,此次檢修將E205/1,2管束抽出檢查,簡要做了原因分析并提出應對措施。

一、換熱器管束泄漏初步分析

1.由于管程介質為軟化水,水質優良,管板和管箱情況良好,無明顯腐蝕痕跡,且較清潔無雜物。抽出管束后檢查殼程,換熱管外壁附著大量雜物,如圖1;

圖1

圖2

管束底部尤其嚴重,約1/3被雜物堵塞,如圖2;

經鑒定,雜物為反再系統使用的催化劑夾帶部分銨鹽及硫化亞鐵,催化劑主要成分為AL2O3,本身對管束無腐蝕作用但沖刷磨損能力較強,銨鹽由原料中氮氧化合物生成,附著在管束表面對其造成垢下腐蝕。反應方程式為[1]

Fe+H2SFeS+H2

Fe+2HClFeCl2+H2

FeS+2HClFeCl2+H2S

舊管束折流板為上下布置,殼程介質中含有部分固體顆粒(催化劑),在介質折流時已在底部沉積,使介質無法正常折流,造成最底部部分換熱管無介質流通,這是形成垢下腐蝕的主要原因。

2.通過圖2看到,管束下半部幾乎被雜物堵死,使換熱介質無法按照正常的通道流通,在流量不變的情況下,流通面積減少將使流速增加,進而使介質對管束的沖刷增大,此管束共堵11根管,其中有8根是U型管束最外側的管,也證明介質的沖刷對管束的泄漏起促進作用。另外,舊管束上沒有安裝防沖擋板,根據GB151-1999中所述,當殼程進口管流體的ρV2值為下列數值時,應在殼程進口管處設置防沖板或導流筒。(ρ-流體密度,kg/m3,V-流體流速,m/s)

(1)非腐蝕性的單相流體ρV2>2230kg/(m·S2)

(2)其他液體,包括沸點下的液體ρV2>740kg/(m·S2)

針對此臺換熱器,介質密度ρ=825kg/m3,入口管徑D=300mm,流量Q=147t/h

計算V=147*1000/3600/825/0.07=0.7m/s

ρV2=825*0.72=404kg/(m·S2)<740kg/(m·S2)

所以根據上述計算得知可不安裝防沖擋板,但這將使得管束直接受夾雜催化劑的介質沖刷,也是泄漏的原因之一。

二、解決措施

此次檢修計劃更換2臺新管束,針對以上原因,做出以下改進

1.材質升級,根據分餾塔頂系統的腐蝕機理,硫化氫、氯化銨易對20#碳鋼腐蝕,故將原來的20#管束升級為滲鋁管束,在管板上噴涂滲鋁涂層。滲鋁鋼能有效地抵抗硫化物、氯化物、銨等介質的腐蝕,據部分文獻統計,滲鋁鋼的抗腐蝕性與18-8系列的不銹鋼類似[2],而且不存在和氯化物腐蝕開裂的問題,極大地延長管束的使用壽命,并且相對不銹鋼較為經濟。

2.根據本文1.2中所計算分析得出,此管束可以不安裝防沖板,但裝置常回煉汽油,造成頂循循環量增大,密度增加,使得ρV2接近740kg/(m·S2),故在新管束制作時,要求安裝防沖板,4.5mm碳鋼板焊接在定距管上,減少管束受沖刷引起的減薄

3.根據GB151-1999中描述:臥室換熱器殼程為單相清潔流體時,上下布置折流板,當氣液共存或介質中含有顆粒時,應垂直左右布置。介于該換熱器介質中含催化劑顆粒,故將折流板改為垂直左右布置,減少了雜物在管束底部沉積的可能,減少垢下腐蝕效應。

4.加強對分餾塔頂溫度控制,避免為了追求經濟效益,將塔頂溫度降的過低,造成頂循系統結鹽,同時回煉汽油過程中,加強各部門配合,注意脫水,嚴防含水污油進入系統,減少水的存在。

5.提高反再系統旋分效率,從根本避免催化劑夾帶至后路,不僅是對頂循系統造成影響,對其他流程也能造成嚴重后果。

通過以上措施,將能延長分餾頂循系統換熱器的使用壽命,使裝置能夠安全、平穩、高效的運行。

[1]關曉珍 張廣清催化裂化系統設備腐蝕原因探討錦州2000.3.

[2]翟金禮王泳滲鋁鋼換熱器在煉油裝置低溫部位的應用青海2004.6.

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