徐青龍 張露
(1 重慶交通大學;2 重慶長安汽車公司汽車工程研究總院)
汽車座椅升降機構用來調節汽車座椅高度和角度,能提高乘員舒適性,并給駕駛者提供最佳視線,讓不同身材的人都能看清前方路況,保證行車安全[1]。汽車座椅連接部件的設計在很大程度上影響座椅本身的安全性能,在汽車行駛或發生碰撞過程中,如果連接部件先于座椅失效,可能會造成座椅骨架的斷裂及調節機構失靈等問題,此時駕駛員的生命安全將受到極大威脅[2]。文章著重介紹了某款汽車座椅高度調節器核心構件——銷柱的再次設計,使得與銷柱配合的棘爪在Y 向無移動,并通過加注油脂的措施有效防止核心件內部產生銹蝕,從而解決高調失效的問題。
汽車座椅高調器是實現座椅在高度方向上的調節,以滿足不同身高的乘客乘座的舒適性,保證汽車行駛過程中的安全性,其結構分解圖,如圖1 所示。其原理為:外滑槽蓋在高調手柄的帶動下做上下往復運動,當提拉(推)手柄時,外滑槽蓋做逆時針(順時針)轉動(垂直于外滑槽蓋方向看過去),此時鉚接在外滑槽蓋上的緊固鉚釘撥動高調內部的撥片,撥片進一步撥動齒輪,做順時針(逆時針)旋轉,最終通過齒輪的逆時針轉動帶動座椅齒板完成座椅的高度調節,當釋放高調手柄時,手柄會在曲簧的彈力下回復到初始位置,高調內部通過滾子及棘輪利用摩擦力完成自鎖。
2011年10月某款汽車駕駛員座椅第1 次出現高調失效的問題,高調核心件總成示意圖,如圖2 所示,失效現象為:調節高調手柄,座墊無升降。經將問題座椅高調器核心件拆卸后發現連接棘爪的銷柱在Y 向有竄動,如圖3 所示,產生了一定的位移,導致棘爪無法正常工作,從而導致高調失效。
2012年8月售后問題中出現經過整改后的高調失效座椅,操作調整手柄時內側齒輪不跟轉。經拆解座椅后發現問題原因是棘爪與銷柱之間生銹,如圖4 所示,該區域附近的焊接在焊接時油脂在焊接高溫下蒸發,導致該區域表面成分破壞后生銹。
由此可見,銷柱的結構及性能是保證高度調節器正常工作的關鍵。
高調器核心件原有結構,如圖3 所示。由于銷柱在Y 向無較穩固支撐,故在高調器工作一段時間后,銷柱在Y 向發生竄動,棘爪掉落,致使高調器無法將力矩傳出,四連桿機構無升降動作,從而導致高調器失效。
針對此問題,為了限制銷柱在Y 方向的竄動,在銷柱外表面增加焊點,如圖5 所示,以防止銷柱在Y 向產生竄動。但是由于點焊在高溫下將高調器核心構件表面油脂蒸發,點焊區域附近表面成分被破壞,導致高調器內部發生銹蝕,棘爪無法轉動,中斷了力矩的傳遞,導致高調器無法正常工作。
通過以上分析可知,原有的銷柱結構容易產生沿銷柱軸向的竄動,施加焊點后銷柱外表面產生銹蝕,以上都會導致高調器在工作過程中失效。為了避免銷柱在軸向上產生竄動,防止銷柱和棘爪接觸面產生銹蝕,重新對高調器的核心構件——銷柱進行優化設計,如圖6 所示,優化設計的銷柱經沖壓而成。由圖6 可知,新設計的銷柱可有效防止在其軸向上的竄動,在銷柱與棘爪接觸面加注油脂,防止表面產生銹蝕,經優化設計后的銷柱不需要施焊防止其竄動,加注的油脂不會蒸發,可有效地防止高調失效。
重新設計后的高調器的核心構件順利完成座椅疲勞耐久試驗3 萬個循環(1 個循環為:座椅從最低位置調到最高位置),改進設計后的銷柱應力-應變曲線與改進前一致,誤差≤0.08%,試驗表明整改效果良好。
通過對高調器內部銷柱的優化設計,解決了原有設計的缺陷,既阻止了銷柱在Y 向產生竄動,又防止了核心件內部產生銹蝕。通過本次結構優化認識到以下幾點不足及今后工作方向:
1)為了減輕事故發生時對乘員的傷害程度,盡可能避免座椅結構破壞和功能失效情況的發生,在今后項目的座椅開發過程中,除了對座椅進行舒適性、結構簡化及輕量化設計外,應著重考慮座椅的安全性設計,加強對座椅靜強度、沖擊強度以及疲勞強度等方面的分析;
2)目前一些汽車自主企業在座椅高調、調角器、座椅加熱和通風等核心件的性能及試驗要求等方面處于空白階段,產品研發中心應在最短時間內完善此方面的資料,從而為后續產品開發提供更多成熟的座椅配置選擇;
3)產品部門在進行質量整改的時候,除了審核供應商提出的整改措施外,更應全面考慮工藝改變對產品造成的其他影響,綜合整個生產工藝、運輸及裝配等各個環節對產品造成的影響;
4)除了制造和裝配工藝外,還應該考慮運輸方式(海運、陸運)寄包裝方式等對產品造成的影響。