白巖
摘 要:隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,人口的不斷增多,能源問題在全球范圍內(nèi)受到了關注,各個行業(yè)的節(jié)能工作開展的如火如荼。火電廠不僅僅是能源的創(chuàng)造者,也是能源的消耗者,在節(jié)能方面必不可免而任重道遠。特別是我國目前火電廠的主力機組300 MW機組在節(jié)能方面更是重中之中,因此,有必要對300 MW火電機組的經(jīng)濟運行相關技術進行經(jīng)驗總結(jié)和深入研究。文章主要結(jié)合300 MW火電機組的能耗現(xiàn)狀,綜合性的提出經(jīng)濟運行相關技術措施,為具體工作實踐提供參考。
關鍵詞:300 MW;火電機組;經(jīng)濟運行
中圖分類號:TK224 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)11-0024-01
300 MW機組作為目前我國火電廠的主力機組,雖然在能源供給方面是不可或缺的部分,但在能源消耗方面也占據(jù)了較大比例,其實際運行經(jīng)濟性能技術指標與理想經(jīng)濟性能技術指標還存在著較大的差距,煤耗量大、廠用電率高是普遍存在的問題,需要通過各個方面的技術措施來提高其運行的綜合經(jīng)濟性能。
1 汽輪機經(jīng)濟運行
汽輪機作為機組的主要組成部分,其能耗占據(jù)了較大比例,因此,汽輪機的經(jīng)濟運行是機組經(jīng)濟運行的重點,可以從以下幾個方面來實現(xiàn)汽輪機的經(jīng)濟運行。
1.1 優(yōu)化滑壓運行
滑壓運行是降低汽輪機熱耗、提高汽輪機經(jīng)濟運行的重要方式之一,所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益是非常可觀的,試驗表明,滑壓運行能降低煤耗2~3 g/kW·h。早在20世紀80年代滑壓技術就已經(jīng)提出,并得到較為廣泛的推廣和應用。但從目前汽輪機的實際運行情況來看,滑壓運行技術的應用水平還不是很高,有待研究和完善。特別是廠家提供的滑壓運行曲線沒有考慮不可控運行參數(shù),如循環(huán)水進口溫度、環(huán)境溫度等,造成機組滑壓運行時閥位總指令隨季節(jié)的變化而變化,無法保證機組運行的經(jīng)濟性,這就需要在不同的工況下,借助性能試驗測試手段,結(jié)合局部能耗分析法來得出機組最經(jīng)濟、實用滑壓運行曲線。
當火電機組參與電網(wǎng)調(diào)峰時,一般情況下,機組可在額定負荷的高負荷范圍內(nèi)保持定壓運行,負荷調(diào)節(jié)可通過調(diào)門開度改變或進汽噴嘴數(shù)量增減來實現(xiàn);在額定負荷的中低負荷范圍內(nèi)全開部分調(diào)節(jié)閥進行滑壓運行;在額定負荷的極低負荷范圍內(nèi)采用在低蒸汽壓力下的定壓運行方式。以此在全負荷范圍內(nèi)都能保持較高的效率。但要注意的是,雖然滑壓運行在低負荷下具有諸多優(yōu)點,但由于壓力降低會降低循環(huán)熱效率,且汽包壁上會產(chǎn)生熱應力,因此滑壓運行的選擇和應用必須結(jié)合機組實際情況,進行綜合經(jīng)濟技術比較,不能在所有負荷范圍都采用滑壓運行。
1.2 減小動靜間隙
影響汽輪機運行的因素很多,但對于已經(jīng)運行的機組,影響其運行效率的主要因素是汽封間隙的變化。由此不難看出,減小動靜間隙是汽輪機經(jīng)濟運行的有效技術措施之一。具體包括以下兩個方面:首先是減小通流部分的動靜間隙。可通過隔板間隙減小、葉頂汽封間隙減小等方法降低漏汽損失,從而實現(xiàn)汽輪機經(jīng)濟運行。其次是減少軸端汽封漏汽。軸端汽封漏汽嚴重是一個普遍存在的問題,有些機組的軸端漏汽量甚至達到16 t/h,這對汽輪機的經(jīng)濟運行產(chǎn)生了較大影響。目前對于漏量的測量在技術和方法方面還不夠成熟,漏量數(shù)據(jù)基本上由廠家提供,可靠性方面還有所缺失。因此,為了提高汽輪機的經(jīng)濟運行效率,需要通過高質(zhì)量的檢修工藝來調(diào)整和減少動靜間隙,以實現(xiàn)汽機的經(jīng)濟運行。
1.3 降低排汽溫度
降低低壓缸排汽溫度也是實現(xiàn)汽輪機經(jīng)濟運行一項重要途徑,排汽溫度主要受大氣溫度、冷卻塔冷幅高、循環(huán)水溫升、凝汽器端差這四個方面因素的影響,除了大氣溫度之外,可通過其它三項條件的改變來降低排汽溫度,例如,改造冷卻塔填料可改變冷卻塔的幅高;調(diào)整循環(huán)水量可改變循環(huán)水溫升。但通過冷卻塔冷幅高、循環(huán)水溫升的改變對排汽溫度降低所起到的效果并不顯著。最常用,最有效的方法還是通過降低凝汽器端差來完成。
目前在降低凝汽器端差方面,已經(jīng)積累了比較豐富的經(jīng)驗可供參考。比較常用的有以下兩種:一是凝汽器抽汽口的改造。二是凝汽器銅管結(jié)垢的預防。可通過高壓水沖洗銅管、酸洗凝汽器銅管、投運膠球清洗裝置來實現(xiàn)。高壓水沖洗輕微結(jié)垢的銅管可使凝汽器端差保持較低的水平;酸洗凝汽器銅管可使凝汽器端差降到4 ℃以下;膠球清洗裝置的投運也是銅管結(jié)垢預防的常用方法。從目前汽輪機的實際運行情況來看,凝汽器端差的降低仍不夠理想。為此,國家出臺了輪機凝汽器運行標準,這就需要在實際工作中嚴格按此標準執(zhí)行,以實現(xiàn)凝汽器端差的降低,進而保證汽輪機的經(jīng)濟運行。
2 鍋爐經(jīng)濟運行
300 MW火電機組運行過程中,鍋爐會消耗大量的能量,如何提高鍋爐經(jīng)濟運行水平已成為火電機組經(jīng)濟運行性所面臨的關鍵問題。首先,調(diào)整一次風溫。機組運行時,若實際條件允許,應盡量使一次風溫保持在一個較高的水平,可以提高燃燒效率。實踐運行經(jīng)驗表明,合理的調(diào)整一次風溫可提高鍋爐效率0.5%。其次,調(diào)整爐膛出口氧量。實驗表明,爐膛出口氧量的控制也會對鍋爐效率產(chǎn)生影響,甚至會增加風機耗電率。因此在高負荷情況下應將爐膛出口氧量控制在3.5%以下。第三,二次風調(diào)整試驗。二次風調(diào)整試驗可使爐內(nèi)動力場分布維持一個良好的狀態(tài),一般通過二次風總量的調(diào)節(jié)來實現(xiàn),較少調(diào)節(jié)風門檔板開度。但實際上,二次風調(diào)整是比較復雜的,這種調(diào)整方式本質(zhì)上是很粗糙的,需要進行改進。例如:在低負荷時關小或關閉部分二次風檔板,使另一部分二次風檔板全開,主要目的是維持爐內(nèi)后期混合燃燒的動力工況,使爐膛出口氧量降低,提高鍋爐經(jīng)濟運行效率。總之,在滿足燃燒穩(wěn)定性及環(huán)保要求下,需要提高鍋爐的經(jīng)濟運行效率,這是火電機組經(jīng)濟運行不可或缺的一個組成部分。
3 輔機經(jīng)濟運行
目前,300 MW火電機組除了汽輪機和鍋爐能耗較大外,輔機設備也是一個不能忽視的部分,為了最大化實現(xiàn)300 MW火電機組的經(jīng)濟運行,輔機設備也需通過各項措施提高經(jīng)濟運行水平,主要包括以下幾個方面。
3.1 給水系統(tǒng)
目前300 MW火電機組給水系統(tǒng)的四大閥門導致節(jié)流損失偏大,即使全部開啟四大閥門,也會造成壓力損失,增加給水泵耗功,增大用電損失。同時,部分給水泵為定轉(zhuǎn)速泵,且泵容量為最大流量的1.2倍、揚程為最大揚程的1.06倍,這種系統(tǒng)配置也會增加給水系統(tǒng)的耗電率。給水系統(tǒng)經(jīng)濟運行主要有兩種常用方法:一是在系統(tǒng)試驗基礎上改造水泵。此方案造價底,但改造效益有限。二是改造泵的驅(qū)動方式,用汽泵代替電泵。此方式可降低廠用電耗,但較為復雜,因此,需要根據(jù)機組給水系統(tǒng)實際,在綜合經(jīng)濟技術比較的基本上選擇合理的方案。
3.2 制粉系統(tǒng)
300 MW火電機組制粉電耗偏大也是一個較為常見的問題,影響著機組的經(jīng)濟運行,由于目前火電廠比較缺乏制粉系統(tǒng)經(jīng)濟性試驗數(shù)據(jù),因此,從應用層面來講,沒有充分的技術基礎,因此,加強制粉系統(tǒng)經(jīng)濟性試驗和監(jiān)督是十分有必要的,這需要在機組經(jīng)濟運行過程中加以重視。
3.3 煙風系統(tǒng)
風機裝置效率低下和煙風總量增大是煙風系統(tǒng)耗電率較高的主要原因。首先是風機裝置效率低下。煙風系統(tǒng)裝置效率降低的主要因素是節(jié)流壓損大,這主要是由于設備選型配置和風機自身效率較低所引起的。此問題的主要解決方法是在試驗的基礎上對葉輪加以改造。調(diào)峰時間較長的機組還可考慮改為變速驅(qū)動。此外,風機驅(qū)動方式也是一個導致裝置效率低的關鍵因素。當前300 MW機組的引風機一般都選取定速驅(qū)動、動靜葉可調(diào)的軸流風機的設計模式,定速驅(qū)動在適應變工況運行方面經(jīng)濟性能是比較差的。因此,建議采用液力偶合器驅(qū)動的變速系統(tǒng)設計方案或技改方案,雖然偶合器自身有消耗,但只要設計合理,也是可以可有效克服的。其次是煙風總量增大。煙風總量增大在增加鍋爐排煙損失的同時,還會增大風機耗電率,需要注意煙風總量增大問題,適當加以控制和調(diào)整。
4 結(jié) 語
300 MW火電機組經(jīng)濟運行是一個系統(tǒng)性、綜合性的工作,文章只是結(jié)合筆者實際工作經(jīng)驗,主要從三個方面進行了分析,在具體實踐中,還需從各個細節(jié)著手,最大化地節(jié)約能耗,提高機組經(jīng)濟運行水平。
參考文獻:
[1] 丁明青,何蘭華.簡析火電機組運行中的節(jié)能降耗[J].東北電力技術,2012,(3).