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20t電爐鋼渣分離技術工藝探討

2014-07-02 21:19:51崔家冀
科技視界 2014年10期

崔家冀

【摘 要】隨著市場競爭越加激烈,20t電弧爐作為當今煉鋼設備中逐步淘汰,如何最大限度的發揮其價值,作為小型電弧爐車間,只有進行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產品的含金量,本文主要闡述針對20t電爐系統實施鋼渣分離新技術,有效降低鋼種[O]、P的含量,進一步提高鋼水潔凈度。

【關鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

0 前言

電爐冶煉氧化渣過多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產周期的運轉,針對20噸電爐進行工藝改進提出了鋼渣分離技術。

1 技術

1.1 工藝流程

20t電爐系統流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯式工藝,在此工藝流程基礎上出鋼過程增加一個中間包,進行鋼渣分離處理,鋼水進入精煉的鋼包內,分離的氧化渣進行剝離回至EAF爐內。

1.2 中間包及相關工裝的設置

鋼渣分離技術的核心問題便是中間包的設置問題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過程的快慢以及安全性能等

1.2.1 中間包磚

為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達1670℃以上,高溫荷重溫度也能達到1470℃;

2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數量,提高磚的緊密度,同時由于蠟石磚采用合理的低溫燒成工藝,確保了制訂外形尺寸的致密度;

3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態的高粘度、高硅質玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無法滲入體中。

4)較低的導熱性能。可以有效提高保溫效果,溫降較慢,提高熱利用率。

1.2.2 中間包水口

鋼渣分離過程就是中間包中的鋼水通過水口放流至LF爐工位的鋼包內,這個過程時間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規格必須大,但是同因為40t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進行對比,進行了試驗,數據如表1。

1.2.3 工藝控制

1)通過對中間包和做包烘烤進行溫度控制;

2)避免開澆不暢進行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

3)出鋼鋼水混沖過程進行增碳,提高鋼水流動性;

4)實施工藝前進行液壓機構和鋼包檢查和確認工作。

1.3 統計

通過針對鋼渣分離新技術的采用Φ80mm水口進行試生產,進行了統計

1.3.1 鋼水溫降

放流過程的鋼水溫降,此溫降較為穩定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續作業生產,偶爾出現大幅度溫降產生,由于采用新鋼包導致,同時為了減少合金烘烤,采取在座包內加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個因素。

1.3.2 精煉時間

溫降大了,升溫時間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過數據分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以內,效果較為良好。

1.3.3 渣料用量

LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

1.3.4 回P得控制

通過倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導致的回P現象,數據如表3

2 總結

通過該工藝實施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強度。

【參考文獻】

[1]王新華.純潔鋼冶金技術(學術報告)[R].北京科技大學,2001.

[2]國外特殊鋼生產技術[M].北京:冶金工業出版社,1996.

[3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實踐[J].2002.

[責任編輯:曹明明]

【摘 要】隨著市場競爭越加激烈,20t電弧爐作為當今煉鋼設備中逐步淘汰,如何最大限度的發揮其價值,作為小型電弧爐車間,只有進行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產品的含金量,本文主要闡述針對20t電爐系統實施鋼渣分離新技術,有效降低鋼種[O]、P的含量,進一步提高鋼水潔凈度。

【關鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

0 前言

電爐冶煉氧化渣過多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產周期的運轉,針對20噸電爐進行工藝改進提出了鋼渣分離技術。

1 技術

1.1 工藝流程

20t電爐系統流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯式工藝,在此工藝流程基礎上出鋼過程增加一個中間包,進行鋼渣分離處理,鋼水進入精煉的鋼包內,分離的氧化渣進行剝離回至EAF爐內。

1.2 中間包及相關工裝的設置

鋼渣分離技術的核心問題便是中間包的設置問題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過程的快慢以及安全性能等

1.2.1 中間包磚

為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達1670℃以上,高溫荷重溫度也能達到1470℃;

2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數量,提高磚的緊密度,同時由于蠟石磚采用合理的低溫燒成工藝,確保了制訂外形尺寸的致密度;

3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態的高粘度、高硅質玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無法滲入體中。

4)較低的導熱性能。可以有效提高保溫效果,溫降較慢,提高熱利用率。

1.2.2 中間包水口

鋼渣分離過程就是中間包中的鋼水通過水口放流至LF爐工位的鋼包內,這個過程時間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規格必須大,但是同因為40t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進行對比,進行了試驗,數據如表1。

1.2.3 工藝控制

1)通過對中間包和做包烘烤進行溫度控制;

2)避免開澆不暢進行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

3)出鋼鋼水混沖過程進行增碳,提高鋼水流動性;

4)實施工藝前進行液壓機構和鋼包檢查和確認工作。

1.3 統計

通過針對鋼渣分離新技術的采用Φ80mm水口進行試生產,進行了統計

1.3.1 鋼水溫降

放流過程的鋼水溫降,此溫降較為穩定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續作業生產,偶爾出現大幅度溫降產生,由于采用新鋼包導致,同時為了減少合金烘烤,采取在座包內加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個因素。

1.3.2 精煉時間

溫降大了,升溫時間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過數據分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以內,效果較為良好。

1.3.3 渣料用量

LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

1.3.4 回P得控制

通過倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導致的回P現象,數據如表3

2 總結

通過該工藝實施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強度。

【參考文獻】

[1]王新華.純潔鋼冶金技術(學術報告)[R].北京科技大學,2001.

[2]國外特殊鋼生產技術[M].北京:冶金工業出版社,1996.

[3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實踐[J].2002.

[責任編輯:曹明明]

【摘 要】隨著市場競爭越加激烈,20t電弧爐作為當今煉鋼設備中逐步淘汰,如何最大限度的發揮其價值,作為小型電弧爐車間,只有進行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產品的含金量,本文主要闡述針對20t電爐系統實施鋼渣分離新技術,有效降低鋼種[O]、P的含量,進一步提高鋼水潔凈度。

【關鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

0 前言

電爐冶煉氧化渣過多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產周期的運轉,針對20噸電爐進行工藝改進提出了鋼渣分離技術。

1 技術

1.1 工藝流程

20t電爐系統流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯式工藝,在此工藝流程基礎上出鋼過程增加一個中間包,進行鋼渣分離處理,鋼水進入精煉的鋼包內,分離的氧化渣進行剝離回至EAF爐內。

1.2 中間包及相關工裝的設置

鋼渣分離技術的核心問題便是中間包的設置問題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過程的快慢以及安全性能等

1.2.1 中間包磚

為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達1670℃以上,高溫荷重溫度也能達到1470℃;

2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數量,提高磚的緊密度,同時由于蠟石磚采用合理的低溫燒成工藝,確保了制訂外形尺寸的致密度;

3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態的高粘度、高硅質玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無法滲入體中。

4)較低的導熱性能。可以有效提高保溫效果,溫降較慢,提高熱利用率。

1.2.2 中間包水口

鋼渣分離過程就是中間包中的鋼水通過水口放流至LF爐工位的鋼包內,這個過程時間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規格必須大,但是同因為40t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進行對比,進行了試驗,數據如表1。

1.2.3 工藝控制

1)通過對中間包和做包烘烤進行溫度控制;

2)避免開澆不暢進行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

3)出鋼鋼水混沖過程進行增碳,提高鋼水流動性;

4)實施工藝前進行液壓機構和鋼包檢查和確認工作。

1.3 統計

通過針對鋼渣分離新技術的采用Φ80mm水口進行試生產,進行了統計

1.3.1 鋼水溫降

放流過程的鋼水溫降,此溫降較為穩定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續作業生產,偶爾出現大幅度溫降產生,由于采用新鋼包導致,同時為了減少合金烘烤,采取在座包內加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個因素。

1.3.2 精煉時間

溫降大了,升溫時間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過數據分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以內,效果較為良好。

1.3.3 渣料用量

LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

1.3.4 回P得控制

通過倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導致的回P現象,數據如表3

2 總結

通過該工藝實施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強度。

【參考文獻】

[1]王新華.純潔鋼冶金技術(學術報告)[R].北京科技大學,2001.

[2]國外特殊鋼生產技術[M].北京:冶金工業出版社,1996.

[3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實踐[J].2002.

[責任編輯:曹明明]

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