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3MCL526型CO離心式壓縮機原始試車運行總結

2014-07-10 03:01:00徐愛軍
氮肥與合成氣 2014年3期

高 毅 徐愛軍

(河南能源化工集團安化公司 河南安陽455133)

0 前言

河南煤化集團安化公司200 kt/a乙二醇裝置于2012年6月進入試車階段,2012年12月30日一次性成功產出優質的煤制乙二醇合格產品。該裝置的氣體凈化分離采用變壓吸附(PSA)工藝,水煤氣經變換和脫硫后再進入變壓吸附(PSA)系統,氣體經凈化分離后產出合格的中間產品H2和CO,提供給乙二醇裝置進行乙二醇合成。其中CO氣經1臺3MCL526型離心式壓縮機加壓后送至下游工序。該離心式壓縮機原始試車及運行情況總結如下。

1 機組狀況

(1)3MCL526型離心式壓縮機工藝設計參數見表1。

表1 3MCL526離心式壓縮機工藝設計參數

項 目參數一段入口氣體壓力/ MPa≥0.002一段出口氣體壓力/ MPa≤0.10二段出口氣體壓力/ MPa≤0.28三段出口氣體壓力/ MPa≤0.60一段出口氣體溫度/℃≤119二段出口氣體溫度/℃≤119三段出口氣體溫度/℃≤124入口氣體中CO體積分數/%≥98.5三段出口氣量/(m3·h-1,標態)23 000

(2)氣體流程。從變壓吸附(PSA)系統來的純度98.5%(體積分數)、壓力0.005 MPa左右、溫度40 ℃的CO氣體經入口管道過濾器過濾掉粉塵后進入壓縮機一段,經離心壓縮后的氣體壓力達到0.10 MPa左右、溫度上升至110 ℃左右進入一段出口水冷器降溫至35 ℃左右,進入壓縮機二段入口,經二級壓縮后的氣體壓力達0.25 MPa左右、溫度上升至110 ℃左右,再進入二段出口水冷器降溫至35 ℃左右,然后進入壓縮機三段,經三段壓縮后氣體壓力達0.60 MPa左右、溫度上升至110 ℃左右進入三段出口水冷器,氣體溫度降至35 ℃左右后送至乙二醇裝置。壓縮機機組設置了三回一防喘振自調閥,保證壓縮機的吸入流量比喘振流量大,從而保證壓縮機工作穩定。

2 試車情況

2.1 試車階段內容及要求

離心式壓縮機原始試車分為5個階段:電機空負荷試車,干氣密封測試,主機設備、工藝管道吹掃,主機空負荷試車和主機負荷試車。

(1)電機空負荷試車。2012年8月4日,電機進行了2 h的空負荷試車。內容及要求:①全面檢查機組的機械、設備、管路的安裝檢修質量,并消除存在的缺陷;②檢查機組儀表、自控系統是否符合設計要求或檢修規范的要求,聯鎖自保是否準確、靈敏;③電機軸承及定子的溫度;④檢查勵磁電機的勵磁電流、功率因數等參數是否正常,現場參數是否與配電室相同,電路有無帶電打火情況。

(2)干氣密封測試。2012年8月13日,用儀表空氣、氮氣進行了干氣密封測試,測試氮氣的壓力≥0.45 MPa。內容及要求:①對干氣密封系統預處理;②投運及調試干氣密封儀表;③氮氣正式投運后,檢查壓力自調閥運行情況,調整一級密封氣、二級密封氣、隔離氣流量。

(3)設備、工藝管道吹掃。2012年8月25日,采用壓縮空氣對設備、工藝管道進行吹掃,壓縮空氣壓力控制在0.30 MPa。內容及要求:吹掃設備所連接工藝管道,達到無焊渣、鐵銹等雜物。

(4)主機空負荷試車。2012年9月10日,采用空氣對主機進行6 h的空負荷試車,一段入口加不銹鋼過濾網(80目),三段出口壓力控制≤0.20 MPa。內容及要求:①壓縮機主機轉速達到額定轉速10 420 r/min;②檢查電機及耦合器的軸承振動、軸承溫度及油溫、油壓變化,滿足技術要求;③檢查電機、耦合器相關位置數據,試運轉合格;④機組無負荷運轉過程中,觀察機殼受熱時膨脹是否正常并進行機械檢查;⑤檢查機組各部位運轉是否正常,包括振動、溫度、運轉聲音及循環冷卻水是否有異常狀況。

(5)主機負荷試車。2012年9月25日,采用空氣對主機進行6 h負荷試車,試車流程與空負荷試車流程相同,入口加不銹鋼過濾網(80目),出口壓力逐漸提升至0.40 MPa。內容及要求:①主機轉速穩定在8 900 r/min;②以一段入口過濾器入口進氣,緩慢關閉旁通管道閥門,關閉出口放空閥,調節出氣管道壓力,使其穩定在低負荷工況下(0.20~0.30 MPa)連續運行1 h以上,電機及機組各項參數滿足工藝要求,檢查軸承、齒輪箱等部位的潤滑及磨損情況;③利用防喘振閥逐漸提高壓縮機負荷,將出口壓力由0.30 MPa提高至0.40 MPa,機組運行1 h以上記錄觀察各參數運行情況;④按正常程序停機時,先對機組進行卸壓,逐漸打開防喘振旁路閥門,同時緩慢關閉機組氣路出口閥門,再用機組出口放空閥對機組進行卸壓,等壓力卸完后,將機組轉速降至0 r/min,再關閉電動機,記錄從驅動機停機到轉子完全停轉所用的時間;轉子停穩后,應立即連續盤動轉子,直至軸承處流出油溫度降至(40±3) ℃,方可停運盤車器及油系統。停機后,對各位置進行常規檢查。

2.2 機組管道吹掃具體方法

壓縮機組開車前需要對所屬工藝管線進行吹掃,根據3MCL526型離心式壓縮機組的現場配置,采取了分段隔離的方法對每段進、出口管線進行了吹掃,保證雜物不進入機組內部對機組轉子造成危害。

(1)由于離心機段間氣體管道與主機本體連接方式為焊接,無法蘭接口,無法進行有效吹掃,為保證吹掃質量,在吹掃過程中用氣焊斷開每段的工藝氣管口進行清掃,保證管道內無焊渣、鐵銹等雜物。清掃完成后,管道與設備焊接采用氬弧焊打底,要求無焊渣殘留。

(2)拆除壓縮機進口、出口及防喘振回路的自調閥和出口流量計,引壓縮空氣進行吹掃,壓縮空氣壓力控制在0.30 MPa左右。

(3)采取由入口引壓縮空氣對壓縮機出口管線進行吹掃,保證進、出壓縮機的每條管線清潔。

(4)每條管線吹掃過程進行打靶測試,宜采用厚度5 mm、寬度≥排汽管道內徑8%的、長度略大于管道內徑的鋁板靶片;靶片上殘留可見固體顆?!堞?.6 mm,粒數分布量1個/cm2,3次打靶靶片符合此要求則為合格。

2.3 壓縮機組升速方法

壓縮機組經干氣密封調試運行及管道清掃合格后,進入負荷試車階段。機組在加負荷之前,先進行空負荷試車,在此階段將機組轉速提至或接近于額定轉速,在額定轉速下穩定運轉4 h,測試機組的軸承振動、軸承溫度及油溫、油壓變化情況。壓縮機升速控制步驟見表2。

(1)打開壓縮機一段進口進氣閥,采用一段進口過濾器的入口進氣,打開壓縮機三段出口放空閥,以三段出口放空管線作為壓縮機試車排氣口,全開壓縮機回路防喘振閥,使壓縮機在空負荷條件下進行升速。

(2)緩慢關閉旁通管道閥門,關閉壓縮機出口放空閥,調節壓縮機出口壓力,使其穩定在低負荷工況連續運行1 h、電機及機組各項參數滿足工藝要求后,檢查軸承、齒輪箱等部位的潤滑及磨損情況。

3 運行情況

(1)乙二醇裝置CO離心式壓縮機2012年 9月 9日開始試運行;21:28,啟動離心式壓縮機主機;21:45,開始升速,轉速600 r/min;22:00,轉速升至2 800 r/min;22:05,耦合器勺管閥位開始出現波動,轉速由2 800 r/min跳至2 000 r/min,由于儀表接線問題,齒輪箱軸承溫度測溫點出現波動(由29 ℃上升至報警值150 ℃);22:45,機組被迫停車。機組共運行1 h以上。

表2 壓縮機升速控制步驟

項目實際轉速/(r·min-1)升速速率/(r·min-1)運行時間/ min備注第1區間500第2區間500~1 000第3區間1 000~3 000600301515要求啟動轉速>200 r/min第4區間3 000~5 000600/3 00015 在此升速區間,離心機應快速通過第1臨界轉速,升速速率由600 r/min提至3 000 r/min第5區間5 000~6 50060015第6區間6 500~8 446600/3 00015 在此升速區間,離心機應快速通過第2臨界轉速,升速速率由600 r/min提至3 000 r/min第7區間8 446~10 42060015

(2)機組在2012年9月10日進行了第2次啟動空負荷試車;18:33,啟動主機;19:00,開始升速;至22:12,機組轉速升至10 420 r/min,達到機組額定轉速;再穩定運行2 h后,然后主機停車。第2次空負荷試車時間6 h左右。

(3)2012年9月15日,拆下機組臨時試驗密封,換上干氣密封重新調試。調試正常后,9月25日機組進行了第3次負荷試車。12:23,啟動主機;13:03,開始升速;14:40,轉速升至10 420 r/min;15:18,三段出口氣體壓力升至0.128 MPa;15:28,三段出口氣體壓力升至0.140 MPa;16:14,三段出口氣體壓力升至0.206 MPa;16:58,三段出口氣體壓力升至0.400 MPa;主機穩定運行1 h后停機。第3次負荷試車時間6 h左右。

4 出現的問題及處理措施

(1)第1次試車過程中,壓縮機組在啟動后,在升速初期低轉速條件下,耦合器勺管閥位開度波動大,影響機組提速。經分析判斷,發現DCS控制系統影響勺管閥位的儀表PID參數不合適,初始設置的P(自調閥比例系數)=80,I(自調閥積分時間)=40 s,此2個值的設定影響了閥門的跟進速度。經過幾次調試后,將PID參數調整為P=200和I=20 s,減小了因PID參數引起的勺管閥位開度波動,從而穩定了壓縮機組啟動時主機的轉速,使主機轉速不再大幅度波動,解決了機組因轉速波動而引起的油溫高觸發的聯鎖停車現象。

同時,在壓縮機組提速過程中,將耦合器油壓由0.10 MPa逐漸提高至0.17 MPa,增加耦合器供油量。針對齒輪箱軸承溫度測溫點出現波動,進行了現場檢查,排除機組本身軸瓦的機械故障,重新更換了測溫探頭并重新檢查了儀表線路,排除了故障。

(2)在空負荷試車后,重新測試干氣密封系統時發現一級、二級密封的過濾器出現不同程度的堵塞。拆檢后,發現過濾器內積灰較多。原因為氮氣管線長期不用,管道內鐵銹較多。在投運干氣密封前,應再次對氮氣管道進行吹掃。

(3)在第2次空負荷試車后,干氣密封二次平衡管壓差調節閥(PDIC12421)PID參數調節與現場實際調節量相反,造成閥門開關與實際運行不符。經停車修改程序后,重新調試至正常。

(4)壓縮機在運行過程中,升速、運行、停車模式均不能按程序進行正常切換,在操作中必須由程序強制執行,屬程序設計問題。經與沈陽鼓風機集團技術人員合作更正了程序缺陷。

(5)壓縮機氣路系統上防喘振閥(FV12475)不能實現手動模式調節。經修改程序后,防喘振閥完成了自動/手動2種模式下的運行試驗。

5 結語

(1)經過6 h左右負荷試車,離心機轉速達到其額定轉速10 420 r/min,在介質為空氣、入口氣體壓力為常壓條件下,三段出口氣體壓力達到0.40 MPa、負荷機組試車要求。

(2)離心式壓縮機屬于高速運轉設備,在原始開車前,進、出口管線必須進行嚴格清掃和吹掃,保證管線及設備無銹、無污,不得留有殘水,以防生銹。

(3)干氣密封一級密封器氣體壓力由氣動薄膜閥控制壓力,其指示應高于離心式壓縮機組平衡管壓力0.20 MPa。調節閥門(V28和V32),使流量計(FI12422和FI12423)指示為8 m3/h(標態),防止機組內工藝氣污染干氣密封,以保證機組密封性和高速運行的穩定性。

(4)啟動離心式壓縮機前,應保證潤滑油路系統潤滑油總管油壓(PG12456)不低于0.25 MPa,潤滑油溫度正常(35 ℃)。

(5)機組升速前,應調整好液力耦合器油壓,并保證油壓穩定,才能避免機組因油壓波動引起機組轉速波動;耦合器轉速波動后,將產生大量的熱量,如果這些熱量不能被潤滑油及時帶走,將造成耦合器軸瓦溫度升高,進而危及機組安全運行。

(6)升速過程中,初始轉速應≥700 r/min,并應盡快將轉速提至2 000 r/min,機組避免在低轉速下長時間運行,保證液力耦合器勺管閥位正常工作。

(7)經過2次試車運行,測試出離心式壓縮機第1臨界轉速區為3 300~4 300 r/min,第1臨界轉速為3 400 r/min;第2臨界轉速區為7 358~8 290 r/min,第2臨界轉速為7 390 r/min。這些數據的獲得為機組以后的運行提供了借鑒,在運行中應避免機組進入此臨界轉速區;升速時,應快速通過這些區域,以保證機組安全。

3MCL526型CO離心式壓縮機自2012年11月投運生產以來,運行穩定,機組各項溫度指標及振動指標處于控制指標之內。通過處理試車及運行過程中的問題,解決了乙二醇裝置凈化系統的瓶頸,取得了經驗,為今后裝置的安全穩定運行打下了良好的基礎。

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