曾慶顏 葉響鈴
(福建省長慶化工有限公司 福建漳州363902)
福建省長慶化工有限公司(以下簡稱長慶公司)30 kt/a甲醇生產系統(單醇生產裝置)配置Φ1 400 mm甲醇分離器,采用機械式分離,分離效率較低,氣體中帶出甲醇液霧,在循環機進口管排污閥有甲醇液滴出現。為改善實際生產中循環機帶液、裝置生產能力低、產品流失、副反應多等現象,經反復研討,決定采用高效分離技術改造甲醇分離器,利用原設備外殼,采用高效分離內件,根據系統實際狀況,結合擬改設備的結構參數進行改造。
主要工藝參數:循環氣量96 000 m3/h(標態),工作壓力5.2 MPa,出甲醇分離器溫度≤40 ℃,進、出塔氣中甲醇體積分數分別為1%左右和5%左右。甲醇生產系統工藝流程見圖1。

圖1 甲醇生產系統工藝流程
長慶公司甲醇生產工藝屬于典型的魯奇工藝,甲醇單程轉化率較低、循環量較大,故對甲醇分離器的分離效率有更苛刻的要求。由于傳統機械式分離結構分離效率低,導致大量未被分離的甲醇在系統中進行循環,對甲醇生產造成以下負面影響。
(1)系統甲醇分離是在1臺甲醇分離器內完成,如果分離效果不好,會使甲醇收率下降,產量降低。
(2)分離甲醇后的氣體進行循環,未被分離出的甲醇即在系統內進行循環,加大了系統的循環量,使系統能耗上升。
(3)合成塔進口氣體中甲醇含量升高,表現最明顯的是最上層催化劑床層溫度迅速下降,液態甲醇被汽化,合成反應惡化,塔內壓力上升,甚至超壓被迫放空,甲醇合成率下降。
(4)部分未被分離出的甲醇帶入循環機,造成循環機氣閥易損壞;嚴重時,產生“液擊”現象,進而損壞氣缸和活塞,影響系統的安全生產。
綜上所述,甲醇分離效果的好壞對合成反應有很大影響。該單醇生產裝置采用低壓工藝,使用均溫型合成塔內件和機械式分離內件,進塔氣中甲醇體積分數在1 %左右,出塔氣中甲醇體積分數在5%,即系統存在20%的甲醇進行循環,影響了甲醇的產量和能耗。為了徹底解決上述問題,決定采用高效分離內件改造原甲醇分離器。
(1)高效甲醇分離器采用四級分離:第1級分離是內件外筒的螺旋羽片進行機械分離,第2級采用旋流板結構進行分離,第3級采用絲網結構進行分離,第4級采用膜分離。
(2)設有防結蠟裝置。集成膜甲醇分離器內件在應用的過程中,會出現少量的蠟掛在微濾元件表面,引起分離器阻力上升、分離效果下降,在高效甲醇分離器內件中采用防結蠟裝置,可避免生產中由于結蠟阻塞內件影響生產的現象,保持系統高效安全運行。
(3)高壓設備不需開孔。各級分離結構相對獨立又相互關聯,采用統一的底部排液,避免了高壓設備的開孔,減輕了設備的安裝、清洗和檢修負擔。
改造于2011年12月大修期間進行,2012年3月投運。在現有生產規模不變的情況下,保持中壓設備外殼不更換,僅將Φ1 400 mm甲醇分離器內件改造為高效甲醇分離器內件,投資約30萬元。
高效甲醇分離器內件技術指標:ZH-2型內件,過濾精度0.01 μm,殘余含液質量濃度≤0.01 mg/m3,初始壓力降≤0.015 MPa,濾芯正常使用壽命≥20 000 h。
改造前,進、出塔氣中甲醇體積分數分別為1.10%和5.20%;改造后,進、出塔氣中甲醇體積分數分別為0.48%和5.40%。高效甲醇分離器投用后,甲醇分離器后氣體中甲醇體積分數由原先的1.0%左右降至0.5%左右,由此醇凈值(甲醇合成塔出口甲醇含量與進口甲醇含量的差)將提高10%~15%;在不改變原料氣組分、不增加原料氣量的情況下,甲醇收率可提高8%左右,即甲醇產量提高5%;以年產30 kt甲醇規模計,則年增產甲醇1 500 t;甲醇若按市場價2 800元/t計,則年新增利潤420萬元左右,即1個月就能收回全部投資。