劉鋒利,李海松,張祎琛
(中國石化南陽石蠟精細化工廠,河南南陽 473132)
南陽石蠟精細化工廠污水處理場產生的主要固體廢物有油泥、浮渣及活性污泥,統稱為油泥。目前每年油泥量在5 000 m3以上,含水率97% ~99%,根據《國家危險廢物名錄》,油泥屬于危險廢物,必須按照危險廢物的處理規定進行無害化處理,不允許隨意處置。為了對油泥進行無害化處理,該廠油泥全部送社區供熱站進行摻燒,達到無害化處理。因油泥含水率較高,這種處理方法存在以下問題:①不能保障污水處理場的正常運行。污水處理場油泥主要在油泥池內儲存,油泥池容量為1 400 m3,由于種種原因社區供熱站無法及時接收,導致油泥池存滿,嚴重影響污水處理場的正常運行。運輸成本較大。油泥外運每年成本近100萬元。②潛在二次污染風險。因油泥含水率較高,外運時未處理的污水一起運出,若運輸途中灑落及接收單位不能對污水進行有效的處理,均會產生二次污染。為此,該廠于2010年新上一套油泥預處理裝置,對污水處理場油泥進行預處理,使油泥含水率由97% ~99%降低到70%以下,減少油泥的儲存量,節約了外送成本,為污水處理場的平穩運行提供了保障。
自動排泥器安裝在污水調節罐內底部,噴嘴與工作泵出口管線相連接,罐底污泥進口(即排泥器吸入口)位于噴嘴后方混合管中部。排泥器的助抽液使用污水處理后的中水。當助抽液經噴嘴射出來時,由于噴嘴孔徑很小,排液速度大,經噴嘴后壓力下降,從而在噴嘴與混合管之間產生一負壓區。罐底污泥在壓差作用下從排泥器吸入口不斷涌入負壓區,被高速噴射的助排液吸入混合管,然后經擴散管從污泥管排出,排出的污泥與助抽液混合,在油泥儲罐脫水后,助抽液進入污水處理場處理或循環使用,污泥進入下一段工序濃縮脫水處理。自動排泥器原理見圖1。

圖1 自動排泥器示意圖
離心脫水系統包括臥式螺旋離心機1臺、液壓工作站、提升泵、加藥系統等組成。
整個系統可自動控制,連續運行。當按自動控制系統的啟動按鈕時,臥式螺旋離心機首先運行,離心機旋轉速度由慢到快,約10 min左右當轉速達到2 900 r/min時,自動上料泵啟動向離心機送料,同時加藥泵啟動供藥。油泥通過離心機的高速旋轉,在機內進行泥水分離,泥水分離時液壓工作站啟動,將脫水后油泥向出口推動,干油泥運往社區供熱站摻煤焚燒,分離后污水排向污水處理場進行處理。停運時按停止按鈕,系統自動按順序停運,操作方便。
本項目流程見圖2。

圖2 油泥預處理工程原則流程圖
如圖2,從污水場污水調節罐或油泥池來的油泥,先在油泥沉降脫水罐內進行沉降脫水,再進入油泥均質罐內利用機械攪拌器高速攪拌,破除油泥分層實現均質,之后用泵抽至離心機進行濃縮脫水,油泥在進入離心機前用計量泵投加藥劑。脫水后的半固態油泥用車輛運往社區鍋爐焚燒。自動收油系統將油泥沉降脫水罐中油收到現有污油儲罐。
①污水處理場油泥經預處理裝置處理后含水率由97% ~99%降低到65%左右,實現了油泥的減量化處理;②避免了油泥在污水處理場內惡性循環對污水平穩運行造成的沖擊,保證了污水處理場安全、平穩、高效運行,使該廠污水能100%合格達標排放;③更進一步降低了污水外排指標,提高了該廠污水回用率,降低新鮮水消耗,有利于該廠的可持續發展。
通過計算每年取得經濟效益91.4萬元。
污水處理場油泥經預處理裝置處理后含水率由97%~99%降低到65%左右,實現了油泥的減量化處理。經測算污水處理場油泥經預處理裝置處理取得經濟效益91.4萬元。消除了油泥對環境造成的污染,同時為污水處理場的平穩運行提供了保障。