高檢法,呂學軍,張育春,崔光榮,岳紅林
(新疆中泰化學股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830019)
由于水環壓縮機具有結構簡單、使用維修方便等溫壓縮的特點,極易抽吸、壓縮易燃易爆的氣體,在氯堿行業得到了廣泛的應用。
回收壓縮機型號為2BEY2-15,過流部件 (泵體、泵蓋、前后分配板、中間壁、軸套等)材質為304,軸材質為3Cr13,設備為二級壓縮,設計轉速為1 480 r/min,最大吸氣量為15 m3/min,出口設計壓力為0.6 MPa。
2BEY2-15型水環壓縮機自2010年10月在中泰公司正式投用,用于氯乙烯氣體回收。在設備運行期間故障率較高,檢修頻繁,自2010年開車至2012年5月,共出現故障50次,主要集中在修復泵頭、更換機封、葉輪、分液盤以及圓盤修復,給裝置的安全運行帶來很大隱患。
(1)壓縮機在運行過程中非驅動端軸承溫度高、聲音異常。通過多次分析發現,氯乙烯氣體在通過一級長葉輪壓縮后,通過中間壁圓盤進入二級短葉輪再次壓縮,根據其本身設計結構和氣體壓縮對機體產生不平衡力,造成設備非驅動端軸承負載過大,頻繁發生故障。
(2)壓縮機前圓盤、后圓盤、中間壁圓盤、長葉輪和短葉輪,在運行過程中出現圓盤與葉輪嚴重摩擦、抱死,導致設備不能正常使用,其故障原因主要有以下幾個方面,a.非驅動端定位軸承強度不能滿足壓縮機運行負荷,使壓縮機軸承間隙發生變化或壓縮機葉輪發生串位,造成葉輪與圓盤之間的摩擦故障;b.壓縮機本身制造精度不高,在設備檢修安裝過程中葉輪與圓盤之間的間隙控制不合理,在運行過程中可能存在串氣,造成機體內部運行不平衡;c.工作液供應不足,造成葉輪和圓盤之間不能得到良好潤滑;d.次回收壓縮機中間壁圓盤無冷卻供液管線,設備本身設計通過一級壓縮后的氣液混合在經過中間壁圓盤時,對中間壁活塞環和漲力環進行潤滑、冷卻。但設備在運行過程中形成水環,到中間壁中心部位,只有很少的液體通過,不能滿足活塞環和漲力環的潤滑、冷卻,造成活塞環和漲力環磨損,以至于中間壁與軸套直接摩擦,造成圓盤與葉輪進一步損壞;e.過流部件材質均為304材質,其本身熱膨脹系數較高,設備機體各部件間隙控制不當,造成設備本身溫度升高,發生摩擦故障。
(3)水環壓縮機泵體密封墊泄漏,主要原因是,a.在設備本身制造過程中長泵體、短泵體與前后圓盤相互密封面只有10 mm左右,環形密封面厚度不均,密封面使用高壓石棉墊,在運行過程中,對較薄密封面墊片進行洗刷,長時間運行密封墊片損壞,造成泵體密封面泄漏;b.基于設備本身材質及制作缺陷,設備長時間運行,機體溫度升高,造成不銹鋼泵體膨脹,設備在停運后,又發生冷縮現象,密封面厚度不均,以至于破壞設備原有密封面間隙,設備再次啟用后,出現泄漏故障;c.圓盤和泵體密封面經過長時間運行,表面磨損或檢修后,圓盤與泵體密封面存在安裝間隙,也可能造成設備出現泄漏故障;d.壓縮機泵體內表面至少附有4~10 mm不等的水垢,由于水垢將分液盤的入水孔和排氣通道堵塞,導致壓縮機抽氣能力下降,使工作液流量下降,同時,水垢脫落在泵體內,使壓縮機轉子與分液盤卡死,都將導致壓縮機泵頭故障;e.工作液不足、負荷過大等造成機體溫度升高。
(1)針對設備出現的以上問題及在同行業調查使用情況,二級葉輪壓縮機在加工精度和安裝尺寸方面相對較差。據相關資料查證,氯乙烯單體對碳鋼和鑄鐵無腐蝕性,或者說腐蝕性極小,而304不銹鋼的熱膨脹系數是普通碳鋼和鑄鐵的1.5倍,葉輪和圓盤(分配板)都使304不銹鋼時易出現卡死現象。
(2)根據不銹鋼和球鐵的熱膨脹系數,泵蓋、圓盤、中間壁、泵體材質由304變更為球鐵材質(球鐵QT500),葉輪使用不銹鋼材質,保證了設備的運行間隙。
(3)加寬泵體密封面,根據同行業壓縮機設計要求,中間壁從液環引入冷卻水,有效地對中間壁軸套進行潤滑和冷卻,圓盤改為從泵蓋外緊固。
(4)加大驅動端定位軸承尺寸,更換泵軸和軸承架,有效保證設備軸向定位。
通過故障分析、材質結構變更,目前已改造的回收壓縮機運行平穩,有效降低了設備故障率,根據計算,年均節約檢修費用8萬元/臺,大大節約了大修及備件采購費用。