孫士峰 高海榮 王研軍(長城鉆探鉆井三公司 遼寧省 124010)
1.由于大修井都是在套管內進行施工作業,但是由于這些井大都存在套管破損現象,加其地層壓力高,地層連續的出砂,在水平段形成巖屑床,對水平井的大修施工造成影響。
2.水平井大修修套在造斜點處或水平段處修套易修壞套管,造成油井報廢等復雜情況,產生較大的經濟損失。
3.水平井大修的施工中在修套過程中如鉆壓加壓不當,泥漿性能達不到施工要求,環時間不夠或環空返速低,易造成卡鉆事故。
4.水平井因其井斜度大,并且大多水平井都是魚鉤井,對于存在落物的水平井來說,尋找魚頂并對準魚頂打撈就成了一個難題。
5.在水平井打撈作業中,地面顯示管柱懸重與實際懸重相差較大,造成打撈鉆壓不易掌握,打撈成功與否不易判斷,打撈時的扭矩很難傳遞到水平段魚頂位置。由于鉆具拉力和扭矩損耗大,不能最大限度的傳遞到卡點上,施工成功率低,加之鉆具中和點無法準確掌握,倒扣打撈落物長度短,起工具次數多。
1.在水平段進行打鉛印作業時,選擇具有防脫功能的防脫鉛印,不僅具有防止脫落的作用。
2.在大直徑井眼打撈小直徑落魚,如在244.5mm井眼內打撈73mm油管,選擇在打撈工具的外面焊套子,有利于準確進入魚頂。
3.為防止打撈后提不動、倒不開的情況,選擇的打撈工具要能實現可退功能,或者在鉆具組合中增加安全接頭。
4.水平井水平段井況變化比較大,磨鞋、銑錐等工具貼近套管的低邊工作,因此,在水平段使用磨銑、套銑鞋等工具,其側面不能有硬質合金。
5.為防止在修套過程中銑錐尖端修壞套管,造成“開窗”,設計使用引子銑錐,允許端部的“引子”先通過套變井段,在使用后端的合金部分對套壞井段修復,起到了較好的效果。
1.使用刮刀鉆頭鉆沖砂塞時,要上下反復刮削,并保持鉆頭水眼暢通。大排量充分循環,保證砂子能充分返至地面。沖砂參數如下:N:60-80r/min W:20-40KN Q:1.6-1.8m3/min P:6-8Mpa
2.沖砂不能停泵,并大排量循環,經常活動管柱,接單根要迅速,防止砂卡;沖到預定位置要洗井,使砂子全部返出地面。
3.下入修套工具可根據套變情況;首先選擇小直徑修套工具先打開通道,修至井底;然后再使用大直徑修套工具修復套管。磨銑參數:N:60-80r/min、W:10-25KN、Q:1.6-1.8m3/min P:6-8Mpa。
4.打撈砂埋的井下生產管柱,如果出現倒不開扣,扭矩過大的情況,選擇先套銑后打撈。
5.在打撈過程中,出現井內小件物品阻礙打撈工具進入魚頂的情況,選擇強磁或撈杯先將魚頂清理干凈。
1.通井時下放速度不能過快,防止卡通井規。
2.下鉛模接近魚頂前1-2m開泵循環,打印加壓30-50KN,不能重復打印。
3.入井工具與鉆具連接的扣要上緊,嚴防工具落井造成人為井下事故,注意防卡、防噴、防漏。
4.水平井沖砂或修套過程中要始終保持活動管柱和循環洗井液,以防卡死管柱造成事故。嚴禁長時間定點轉動鉆具,防止套損處割斷鉆具。
5.修井期間注意觀察臨井同層位注氣情況,修井期間必須停注。
實例一:
杜84-興H2052井是一口套管修復的水平大修井,首先下Φ 215mm尖刮刀通井至747m遇阻,循環沖砂至847m無進尺,返出大量稠油和油砂。使用?215mm通井規通井驗證847m以上井段套管完好,后下入Φ118mm尖刮刀循環沖砂至1076m,沖砂過程中,使用粘度70s的泥漿,返出大量稠油和少量油砂。為驗證套變情況,下Φ145mm防脫鉛模打印,打印深度847m,鉛印長軸143mm,短軸129mm,證明此處套損嚴重。下?152mm銑錐修套至無阻卡,并通過多次起下鉆通井驗證井內順暢,下?152mm銑錐+?120mm鉆鋌兩根修套至人工井底1318.8m。為驗證830m以上井段套管情況,下入?215mm封隔器試壓15MPa,30min不降,試壓合格。本井完井下入?127mm激光割縫篩管和?127mm套管,懸頂為:782.38m,引鞋為:1318.8m。使用上固下不固工藝,固井中注灰5方,替4.1方,碰壓15MPa,水泥漿平均密度1.86g/cm3。候凝36小時試壓合格后,使用?105mm磨鞋鉆穿關閉套和盲板,通至人工井底1318.63m后測聲幅合格,順利完井。