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NBH-2.7型自然循環(huán)高電流密度復(fù)極式離子膜電解裝置運(yùn)行要點(diǎn)

2014-08-16 02:09:28龐智強(qiáng)
中國氯堿 2014年3期

龐智強(qiáng)

(新疆華泰重化工有限責(zé)任公司,新疆烏魯木齊430019)

1 離子膜電解裝置運(yùn)行情況及存在問題

新疆華泰重化工有限公司生產(chǎn)裝置分為A、B線,總產(chǎn)能為30萬t/a離子膜燒堿,電解槽采用北化機(jī)NBH-2.7電槽,旭化成F-6801膜,設(shè)計(jì)運(yùn)行電流為11.34 kA。A線于2010年10月12日送電開車,B線于2010年6月17日送電開車,離子膜已運(yùn)行至后期。

1.1 純水洗膜對離子膜性能的影響

電槽運(yùn)行1年內(nèi)的電流效率情況見圖1。

由圖1可以發(fā)現(xiàn),裝置開車以來,實(shí)際運(yùn)行時(shí)間不足1年,但運(yùn)行電效已低于95%,而電槽單片槽電壓沒有漲,穩(wěn)定在3.0~3.1 V內(nèi),經(jīng)分析認(rèn)為,計(jì)劃B線于2010年3月30日,A線于2010年5月30日開車,但實(shí)際開車較晚,膜裝好后為防止膜干,每隔7天用純水洗1次,且因用自產(chǎn)電,供電不穩(wěn)頻繁停車,停車后進(jìn)行洗槽等多次用高純水洗膜,造成離子膜松弛。使膜收縮主要有2種方法,提高堿濃度或降低運(yùn)運(yùn)溫度。考慮到降低運(yùn)轉(zhuǎn)溫度,槽電壓上漲造成電耗上漲,采用第一種方法。

2011年11月18日,把堿濃度由實(shí)際控制31.5%~33.0%提升至33.5%左右。運(yùn)行1個月后2011年12月20日又降至31.5%~33.0%,A線提升堿濃度前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1,電槽運(yùn)行1年內(nèi)電耗情況見圖2。

表1 A線提升堿濃度前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)

由表1看出,A線電解槽提升堿濃度后,電效上漲0.5%左右,基本穩(wěn)定在93.9%左右,電耗變化不大,每班單條線產(chǎn)量增加了1.03 t左右。在堿濃度為33.5%時(shí),電耗上漲大約16 kW·h,電效漲約0.2%,表明提升堿濃度對膜收縮有一定作用但效果不很明顯。

由圖2可以看出,因純水洗膜,電槽運(yùn)行后,電耗較低且漲幅不大。單片槽電壓開車時(shí)較低,1年內(nèi)沒有漲,穩(wěn)定在3.0~3.1 V,也具有一定的優(yōu)勢。

總之,純水洗過的膜在電槽運(yùn)行初期電效較低,但電耗低、成本低,有一定的優(yōu)勢,但隨著膜運(yùn)行至后期,膜的強(qiáng)度有所下降、針孔和微小的損傷增多,離子膜電流效率進(jìn)一步下降,膜的輸水率及反向滲透增加,使膜的性能下降、副反應(yīng)增多、堿中含鹽及氯中含氧量上升,這種優(yōu)勢將不存在。離子膜運(yùn)行不到3年由于電效較低造成成品堿中含鹽和氯酸鹽較高,影響堿品質(zhì)量,也對蒸發(fā)降膜管造成腐蝕。因此,在日后的操作中,應(yīng)盡量減少純水洗膜的次數(shù),以有利于膜的壽命,降低綜合成本。

1.2 頻繁開停車對離子膜裝置的影響

在離子膜裝置開停車時(shí),有可能由于電槽沒有及時(shí)置換,停槽后鹽水中氯氣沒有置換干凈,堿中氫氣沒有置換干凈,斷系統(tǒng)后不能投極化電流等原因造成電槽極網(wǎng)涂層損傷,膜受損傷開車后,影響槽電壓、電耗等運(yùn)行參數(shù)。本裝置由于供電問題及新員工操作等,開停車頻繁,直接影響了膜的性能及電槽的性能,以B線為例,2010年6月17日送電開車以來,由于各種原因造成局部停車17次、全停28次,膜的性能大幅度下降。2012年11月4日,B線動力電跳停,對裝置的應(yīng)急操作帶來的影響見圖3、圖4、圖5。

通過圖3可以看出,11月初B線電流效率均維持為93.65%,本次裝置滿負(fù)荷后電流效率為93.29%,平均下降0.36%。

通過4圖可以看出,11月初B線電耗均維持為2 209 kW·h/t堿,本次3#裝置滿負(fù)荷后在2 231 kW·h/t堿,平均上升 22 kW·h/t堿。

通過圖5可以看出,B線運(yùn)行電壓對比11月初均上漲 1.0~2.0 V。

通過以上的數(shù)據(jù)對比,可認(rèn)為一次動力電跳閘后,電槽的電效下降,電耗、槽電壓、堿中含NaCl、氯酸鹽量上升,電槽游離氯含量偏高。說明跳閘使電解槽副反應(yīng)增大。

總之,開停車會造成電槽及膜的整體性能下降,在日常運(yùn)行中要精心,加強(qiáng)日常管理,盡量減少開停車次數(shù),以有利于電槽的高效運(yùn)行、延長膜的壽命。

1.3 鹽水中氯酸鹽對離子膜電解裝置的影響

圖6為堿中的NaClO3含量隨鹽水中NaClO3含量的變化情況。

圖6顯示,鹽水中NaClO3含量越高,向陰極室移動的ClO-3量越增加。為了保持堿中的低量NaClO3,保持鹽水中NaClO3低量是很重要的。

A、B線安裝有2臺氯酸鹽分解槽,工藝流程為接收由電解槽陽極電解后產(chǎn)生的約1/10的含氯鹽水,后進(jìn)行氯酸鹽的分解反應(yīng)。因NaClO3的溶解度比NaCl的溶解度高,NaClO3的積累會降低NaCl的飽和量,同時(shí)會增加電槽陰極32%堿液中的NaClO3的含量(即進(jìn)槽鹽水中的NaClO3濃度高,陰極堿液中的NaClO3濃度就會升高)。為保證本裝置及后續(xù)車間生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行,要求進(jìn)槽鹽水中的NaClO3濃度指標(biāo)維持在≤10g/L。但A、B線2臺氯酸鹽分解槽投用后分解率較差,單臺鹽水流量15 m3/h,鹽水溫度90℃,加酸60 L/h,取樣分析后發(fā)現(xiàn),進(jìn)口淡鹽水中NaClO3的含量與出口含量變化不大。2011年7月,對氯酸鹽分解槽參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),提高進(jìn)電解槽高純酸的流量。在其他相同下,一般地,酸過量越多,分解率越高,理論上15 m3/h鹽水含氯酸鹽15 g/L需要加酸1.3 m3/h才能完全分解,考慮到設(shè)備腐蝕等情況,保持氯酸鹽分解率約為百分之八十,加酸1 m3/h,查相關(guān)資料氯酸鹽分解溫度為95℃為最佳。

2012年1月B線鹽水中氯酸鹽的含量情況見圖7。

通過以上數(shù)據(jù)可以看出通過調(diào)整氯酸鹽分解槽參數(shù),鹽水中氯酸鹽含量均保持較低,有利于堿品質(zhì)量。

總之,鹽水中保持較低的氯酸鹽含量,有利于堿質(zhì)量,但當(dāng)膜運(yùn)行至后期,電效為90%左右,鹽水中含氯酸鹽已不是堿中含氯酸鹽的主要影響因素,膜的輸水率及反向滲透增加,膜的性能下降、副反應(yīng)增,多造成堿中含鹽、氯酸鹽量增加。

1.4 提升電流負(fù)荷對離子膜電解裝置的影響

電流負(fù)荷的提升有利于堿品質(zhì)量,堿中含ClO-3、Cl-受電極的影響將減少。以B線為例,2011年11月,本裝置電解槽負(fù)荷,由11.34 kA提升至11.8 kA。電效及電耗的變化情況分別見圖8、圖9。

由圖8、圖9看出,電解槽電流負(fù)荷從11.34 kA升至11.8 kA,電效方面沒有明顯變化,基本穩(wěn)定為93.3%、93.6%。電耗上漲30~65 kW·h/t堿。本裝置現(xiàn)已提升負(fù)荷至12.7 kA。

總之,NBH-2.7型高電密自然循環(huán)離子膜電解槽的運(yùn)行電流在12.0~13.0 kA有良好的長期運(yùn)行記錄。不提倡運(yùn)行電流長期過高或過低。運(yùn)行電流過高,對鹽水質(zhì)量的要求也相應(yīng)提高,對整套系統(tǒng)控制水平的要求也就更高,而且運(yùn)行電耗上漲成本增加。而當(dāng)運(yùn)行電流較低時(shí),裝置的能力不能充分發(fā)揮,也同樣影響經(jīng)濟(jì)效益。更重要的是,由于NBH-2.7型高電密自然循環(huán)離子膜電解槽的內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定了其內(nèi)部自然循環(huán)的特性。其循環(huán)動力來源于電解時(shí)氣體形成的自身“氣舉”動力與特殊內(nèi)部結(jié)構(gòu)的結(jié)合。此內(nèi)部自然循環(huán)動力在正常運(yùn)行時(shí),可以在電解室內(nèi)依托特殊的循環(huán)通道形成完美的循環(huán)狀態(tài),而在過低電流運(yùn)行時(shí),電解室內(nèi)的氣體生成量較少、“氣舉”循環(huán)動力低、膜表面電解質(zhì)流動速度減小、氣液分布均勻程度下降,有可能造成電解室內(nèi)各部位氣液分布不均、鹽水或堿液濃度差異,造成離子膜受損等不利后果。

2 結(jié)語

保證裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化。但要注意由此而產(chǎn)生的對裝置不安全因素,例如在實(shí)現(xiàn)裝置廢水零排放過程中,化鹽水中碘離子的超標(biāo),碘離子無法在鹽水精制過程中除去,會與其他金屬離子形成高碘酸鹽沉積在離子膜內(nèi),使電流效率急劇下降,而槽電壓并不出現(xiàn)明顯變化。

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