文/仝敬澤·一拖(洛陽)福萊格車身有限公司晏成芳·中國鐵通洛陽分公司
BCM支架本體成形回彈工藝實驗
文/仝敬澤·一拖(洛陽)福萊格車身有限公司晏成芳·中國鐵通洛陽分公司
BCM支架本體是汽車車身上一個重要零件,本文以BCM支架本體零件開發過程為例,記錄開發調試過程中各種工藝方案及不同原材料零件回彈數據,并對零件結構進行改進,來控制零件成形后的回彈問題。
沖壓加工和其他機械加工方式相比是一種效率較高的生產方式,在實際生產中沖壓回彈嚴重影響零件的成形質量和尺寸精度,并對后序的焊接和裝配生產造成嚴重影響,降低后序的生產效率。本文以BCM支架本體零件為例介紹零件成形回彈控制措施,并對零件結構和工藝進行改進,保證零件尺寸。

圖1 第一次零件結構設計圖
BCM支架本體是某拖拉機駕駛室上一個重要零件,圖1為第一次零件結構設計圖,材料厚度為1.2mm。根據后序焊接和總裝工序要求保證2個φ6.2mm 孔間距尺寸 (74.5±0.2)mm 和孔徑φ6.mm。
OP10序落料沖孔,落料外形尺寸為167mm×20mm,沖2個φ6.2mm圓孔,孔間距(85±0.1)mm,具體尺寸如圖 2 所示。
OP20序成形,具體成形尺寸保證成形高度16mm 和成形后的孔間距尺寸 (74.5±0.2)mm。實際測量零件尺寸數據見表1。
圖3為改進后的零件結構圖,材料厚度為1.2mm,根據后序焊接和總裝工序要求保證2個φ6.2mm 孔間距尺寸(74.5±0.2)mm 和孔徑φ6mm。

圖2 OP10序落料沖孔尺寸

■ 表1 第一次設計成形序實際測量數據

圖3 改進后的零件結構(增加成形筋)圖
OP10序落料沖孔,落料外形尺寸為167mm×20mm,沖2個φ6.2mm圓孔,孔間距(85±0.1)mm,具體尺寸如圖2所示。
OP20序成形,具體成形尺寸保證成形高度16mm和成形后的孔間距尺寸(74.5±0.2)mm,實際測量零件尺寸見表2。
BCM支架本體零件回彈主要有兩個原因:
⑴材料性能:不同牌號的鋼板有著不同的屈服強度,材料的屈服強度越高,零件的回彈值越大。由兩種不同方案實驗數據可以看出,材料ST16回彈數值要小于材料ST12。
⑵零件形狀和結構:第一次零件設計時由于沒有成形筋,零件回彈大,在結構設計中增加成形筋后,回彈數值比第一次設計減小。
根據以上實驗數據分析,用ST16材料基本能夠控制零件回彈在公差范圍內,但ST16材料成本比ST12高,若先沖孔再成形會造成2個φ6.2mm圓孔變形為6.16mm×6.32mm的橢圓形孔。因BCM支架本體零件外形尺寸小,所以可以利用企業ST12、ST14、ST16余料生產,這也節省了零件原材料成本。為了控制零件回彈需要在原設計上增加成形筋設計,增加成形筋前后的零件對比如圖4所示。
綜合以上因素,BCM支架本體零件工藝方案可以確定為:
OP10序落料,落料外形尺寸為167mm×20mm,具體尺寸如圖5所示。
OP20序成形,具體成形尺寸應保證成形高度16mm和零件開口143mm,如圖6所示。

■ 表2 改進設計后成形序實際測量數據

圖4 增加成形筋前后的零件對比圖

圖5 OP10序落料工序圖

圖6 成形工序圖

圖7 沖孔工序圖
通過以上分析我們可以看出,對于尺寸要求高的此類成形零件的工藝方案應為先成形再沖孔,尺寸要求低的零件可以先沖孔再成形。
仝敬澤,工程師,主要從事拖拉機、收獲機、工程機械、汽車沖壓件制造工藝設計及管理工作。