修振東
(中國石化海南煉油化工有限公司,海南洋浦 578101)
對二甲苯聯合裝置進料為催化重整生成油經蒸餾切割和芳烴抽提處理后得到的混合芳烴,其中含有微量烯烴。這部分烯烴對芳烴聯合裝置后續流程危害較大:活潑烯烴易形成膠質影響芳烴產品的質量,并影響芳烴類產品的酸洗比色;烯烴化合物毒害二甲苯吸附分離單元中的分子篩吸附劑,影響其吸附容量;循環芳烴中存在的烯烴加速歧化和異構化催化劑的失活,影響其反應的轉化率及選擇性;烯烴會導致混合進料換熱器內結垢,影響換熱效率。因此,須將重整芳烴中的烯烴加以脫除[1-2]。目前工業化的技術主要有加氫精制和非加氫精制兩種工藝。加氫精制工藝具有精制效果好、催化劑使用壽命長等優勢,但由于裝置投資大、改造復雜、操作費用高、芳烴損失大等劣勢,使得推廣較為困難[3]。非加氫精制工藝是通過利用酸性硅鋁材料吸附烯烴、酸性催化劑使烯烴發生烷基化反應生成高沸點化合物,繼而在后續分餾過程中除去的方法將烯烴脫除。該方法因其廉價而極其具有吸引力,目前國內芳烴裝置大都采用非加氫精制工藝[4-5]。非加氫工藝采用的吸附劑主要有白土和分子篩,其中,白土目前應用最為廣泛,分子篩脫烯烴催化劑是針對白土缺點研發的用于替代白土的環保催化劑。
中國石化海南煉油化工有限公司對二甲苯聯合裝置公稱規模為0.6 Mt/a(以對二甲苯產品量為基準),操作彈性為 60%~110%,年開工時數為8000 h。以C6+重整生成油和外購混合二甲苯為原料,主要生產對二甲苯、鄰二甲苯和苯產品,同時副產高辛烷值汽油調和組分和抽余油。聯合裝置主要由0.6 Mt/a芳烴抽提、0.9 Mt/a歧化及烷基轉移、3.85 Mt/a二甲苯精餾、3.27 Mt/a吸附分離和2.66 Mt/a異構化5套生產工藝裝置及輔助配套公用工程組成。
對二甲苯聯合裝置在重整油分餾塔底設置了2個白土塔,用于脫除C8+重整生成油組分中的烯烴,單塔白土裝填量為107 m3(約80.5 t),設計處理量為90 t/h。裝置開工階段及開車初期白土塔運行情況見表1,前后共使用3塔白土,在平均79%的低負荷工況下,單塔平均使用壽命約為11 d,1 t白土累計處理原料234 t。按照年運行時間8000 h、運行負荷 100%計算,預計年消耗白土 4100 m3(3077 t),需更換白土38~40罐。

表1 白土使用情況
考慮到白土更換頻繁、資源浪費、固廢量大、填埋及操作費用高、勞動強度高、QHSE管理風險高等問題,不符合綠色低碳發展理念和綠色環保要求。為此公司決定二甲苯精餾單元重整油分餾塔底液精制裝置采用中海油天津化工研究設計院研發的TCDTO-1重整混合芳烴脫烯烴精制劑替代白土。該精制劑主要組成為氧化鋁和改性Y型分子篩,具有規整的晶體結構、良好孔道結構及較大酸量,較白土具備更強的容炭能力和烷基化反應能力。具有以下特點:工藝簡單,和白土精制流程通用,無需改造;操作簡單,運行周期長,更換頻率低,安全系數增加;過程環保,催化劑通過再生可反復使用,一般可再生3次,固廢量大幅度降低。TCDTO-1精制劑物化性質見表2,主要操作條件、原料要求和產品質量指標見表3。

表2 TCDTO-1精制劑主要物化性質

表3 主要操作條件和原料、產品指標
3.1.1 第一塔試用情況
首次試用TCDTO-1精制劑采用“廢白土塔+TCDTO-1精制劑塔”雙塔串聯流程,如圖1所示。A塔為原失活白土,對其性能不做要求,僅起到雜質過濾和保護劑的作用;B塔裝填TCDTO-1精制劑,采用密相裝填法,裝填量為 108.5 m3(66.5 t)。
B塔TCDTO-1精制劑于2014年1月7日投用,2014年4月19日失活,單程壽命為103 d,約為白土的9.4倍。進料量如圖2所示,平均進料量為92 t/h、負荷為102%,催化劑質量空速為1.38 h-1;操作溫度如圖3所示,初始溫度為135℃,失活溫度為213℃;原料和產品溴指數如圖4所示,原料油溴指數在5~20 mg/g波動、平均為10.6 mg/g,精制劑出口溴指數在0.09~7.5 mg/g波動、平均為2.5 mg/g,吸附分離單元吸附塔C8芳烴進料溴指數在0.01~0.48 mg/g波動、平均為0.22 mg/g,基本滿足生產需求;累計處理原料油227424 t,1 t精制劑單程累計處理原料3420 t,約為白土的14.6倍。
3.1.2 第二塔使用情況
第一塔(B塔)精制劑失活后,將原A塔失活白土更換為新鮮TCDTO-1精制劑,采用密相裝填法,裝填量為107.3 m3(65.8 t)。原B塔失活TCDTO-1精制劑繼續作為保護劑使用,采用“失活TCDTO-1塔+新鮮TCDTO-1塔”雙塔串聯流程,如圖1所示。

圖1 精制劑操作流程簡圖
A塔TCDTO-1精制劑于2014年4月20日投用,截止2014年7月8日已運行80余天。平均進料量為88 t/h、負荷為98%,催化劑質量空速為1.34 h-1,如圖 2 所示。

圖2 進料量趨勢圖
初始操作溫度為150℃,目前為170℃,見圖3。

圖3 操作溫度趨勢圖
原料油溴指數在6~15 mg/g波動、平均為10.7 mg/g,精制劑出口溴指數在0.04~8 mg/g波動、平均為3.51 mg/g,吸附分離單元吸附塔進料溴指數在0.01~0.9 mg/g波動、平均為0.25 mg/g,滿足生產需求,如圖4所示。已累計處理原料油166824 t,1 t精制劑單程累計處理原料2535 t。

圖4 原料及產品溴指數趨勢圖
由圖4可以看出,第一塔TCDTO-1精制劑試用前期,精制劑出口油和吸附塔C8芳烴進料溴指數分別穩定在1 mg/g和0.2 mg/g以內,從第15天開始急劇上漲。分析發現,第7天后原料性質發生變化:溴指數從7 mg/g左右上漲至12 mg/g左右;膠質質量分數從0.055 mg/g上漲至0.554 mg/g;非芳質量分數從1.0%上漲至2.65%左右。同時對重整分餾塔底油和精制劑出口油(2014年2月20日生產采樣)進行精餾切割、溴指數及色譜分析,結果見表4。重整分餾塔底油中C8組分占56%,精制劑出口油總溴指數的約33%分布在C8芳烴組分中。

表4 組分及溴指數分布情況表
3.2.1 膠質的影響
由于上游連續重整裝置為了多生產芳烴原料,提高了反應苛刻度,造成對二甲苯裝置原料油膠質質量分數從0.055 mg/g上漲至0.554 mg/g,最高時達0.60 mg/g。這些膠質的分子基本結構為稠環芳烴和脂環烴,極易堵塞分子篩孔道,導致分子篩活性中心與烯烴的可接近性和擴散性下降,使得其脫烯烴深度及使用壽命快速下降。
3.2.2 非芳的影響
原料油非芳質量分數從1.0%上漲至2.65%左右,最高時近5%,如圖5所示,影響到精制劑的脫除效果。主要是由于芳烴中的烯烴都是共軛烯烴,易于反應脫除,而非芳中的烯烴由于沒有共軛效應,其脫除效果較差。

圖5 原料油非芳變換趨勢圖
3.2.3 溴指數的影響
吸附分離裝置吸附塔C8芳烴進料中來自重整分餾塔底油中C8芳烴組分占20%~25%,來自異構化和歧化及烷基轉移單元的兩股C8芳烴組分占75%~80%,該兩股物料溴指數一般在0.05 mg/g左右,稀釋了總溴指數。運行數據顯示,當TCDTO-1精制劑出口溴指數達到2~3 mg/g時,吸附進料溴指數小于0.2 mg/g,能滿足生產要求;當其達到3 mg/g以上時,吸附進料溴指數即超過0.2 mg/g的指標。由圖4可以看出,與運行初期相比原料油溴指數逐漸升高,最高時達到20 mg/g,超出指標值30%以上,隨著原料溴指數的升高勢必引起精制劑壽命的下降。
根據上述分析原因,一方面強化原料管理,通過調整上游連續重整裝置和本裝置重整油分餾塔的操作模式,優化芳烴原料性質,并提高原料膠質含量監測;另一方面,針對這種高膠質的原料,結合分子篩的特性,提出 “失活TCDTO-1塔+新鮮TCDTO-1塔”兩塔串聯操作模式,失活TCDTO-1塔過濾膠質、新鮮TCDTO-1塔脫除烯烴來滿足生產需求。第二塔應用時采用該模式,并取得了很好的效果。
1)TCDTO-1精制劑較白土具備更強的重整生成油脫烯烴能力,工藝簡單、運行周期長、過程環保,符合綠色低碳發展理念和綠色環保要求。2)受分子篩催化劑本身屬性限制,原料油中膠質的高低直接決定TCDTO-1精制劑的失活速率。同時,原料油非芳含量、溴指數及空速也一定程度地影響脫烯效果和使用壽命。3)中國石化海南煉油化工有限公司試用第一塔TCDTO-1精制劑單程壽命為103 d,1 t精制劑單程累計處理原料3420 t,約為白土的14.6倍;目前采用“失活TCDTO-1塔+新鮮TCDTO-1塔”兩塔串聯操作模式效果良好,滿足生產需求。
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