摘 要:闡述步進電機在卷對卷印刷機自動對邊系統中的改造應用,介紹改造的方法及軟硬件設計。
關鍵詞:步進電機;對邊;套印
1 簡介
全自動絲網印刷機廣泛應用在包裝、廣告、藝術品、陶瓷、金屬、商標等行業,絲網印刷機以其自動、快速、高精度的性能讓廠家提高了生產效率,節約了生產成本,成為了這些行業中不可缺少的設備。
絲網印刷機一般采用PLC觸摸屏,集中控制,整機的操作簡單、靈活,維修方便;印刷傳動使用三相異步電機加變頻器,出膜采用伺服電機,動作靈敏,速度均勻,快慢可調;刮刀和回墨刀由氣缸切換,并且印刷壓力大小可調等。控制方便等特點,
2 對邊簡介
卷對卷絲網印刷機在多色套印中,為了保證印刷精度,多色套印準確,要求網版與印刷膜之間的相對位置是固定的。原來的機器自動對邊系統為糾偏控制器(GK-4型)配合同步電機,光電眼,滾珠絲杠對印刷薄膜進行自動跟蹤糾偏,即光電眼始終跟蹤印刷薄膜的邊緣,當光電眼檢測到印刷薄膜位置發生位置變化后,通過控制器驅動電機,移動網版,將網版與印刷薄膜重新對齊,實現自動糾偏,保證印刷膜與網版之間的位置相對固定。
3 問題引出
在實際的生產過程中發現,有時會出現套印偏差現象,而且并不是每一版都出現,經分析,原對邊系統控制過程中,無論在什么情況下,光電眼只有檢測到印刷薄膜發生偏移,網版就會自動對邊,此過程是一個隨時的狀態,網版一直在頻繁的移動變化當中。當在印刷過程中如若發生網版移動,就會造成在同一版上網版與印刷薄膜之間位置改變,勢必造成套印不準的現象。
4 改造方案
原對邊系統套印不準主要是網版一直在頻繁的移動變化當中,因此要設法避免這種在刮墨過程中網版移動的狀態,絲網印刷機印刷過程為,刮墨刀下降→刮墨→刮墨刀上升(同時勻墨刀下降)→勻墨(同時出膜)→勻墨刀上升(刮墨刀下降)→刮墨→……一直循環,直到停止印刷。改造思路為在每個印刷過程中,插入對邊動作,刮墨完成后,步進電機反轉,將網版與印刷薄膜之間形成2mm的位移后停止。在出膜完成后,步進電機正轉,光電眼檢測到印刷薄膜邊緣后步進電機停止,然后進行刮墨。循環進行。
5 硬件選型與改造
5.1 步進控制器選用森創的SH20403
可驅動機2相混合式步進電機
技術參數:
10V~40V直流供電
最大3A的八種輸出電流可選
最大64細分的七種細分模式可選
標準共陽單脈沖接口
脫機保持功能
半密閉式機殼可適應更嚴苛環境
提供節能的自動半電流鎖定功能
5.2 硬件接線
Plc輸出Y2接控制器脈沖,Y3接控制器方向,中間串接2K限流電阻A+,A-,B+,B-接步進電機,如圖1所示。
5.3 參數設置
步進控制器選擇8細分每轉1600個脈沖,
電流設置為1.5A
選擇單脈沖1P模式
5.4 步進電機選用,型號SY57STH76
步進電機作為執行元件,是機電一體化的關鍵產品之一, 廣泛應用在各種自動化控制系統中。隨著微電子和計算機技術的發展,步進電機的需求量與日俱增,在各個國民經濟領域都有應用。
選用常州松洋機電的二相混合式步進電機,步進角為1.8度
6 軟件設計
步進電機正轉跟邊,反轉離邊,用plsy命令發送脈沖,正傳時光電眼見到印刷薄膜時電機停止。反轉離邊時,Y3高電平,Y2發送3200個脈沖(電機轉2圈)自動停止。
在實際生產剛開始的時候,由于走膜還不順暢,膜路擺動較大,實際對邊就沒有太大意義,因此需要關閉對邊,X14接斷開時,將對邊控制屏蔽不再動作,當膜路走順了以后,再打開對邊旋鈕。啟用對邊。
7 結束語
通過對原對邊系統的改造,通過plc控制步進電機進行對邊,保證每一版的對邊準確性和一致性,套印精度大大提高,在實際應用中沒有再出現套印偏差問題,使用效果良好。
作者簡介:李俊奇(1979—),男,河北威縣人,本科,助理工程師,主要從事:設備維修,改造方面的工作。