聶艷云
摘 要:火電廠機組振動是一種復(fù)雜物理現(xiàn)象,由于振動帶來不安全的隱患,近年來時有發(fā)生這方面案例。隨著600 MW大型機組大批投運,均安裝了在線振動監(jiān)測系統(tǒng)和離現(xiàn)振動分析儀,給專業(yè)技術(shù)人員全面了解大修后機組整體啟動和在網(wǎng)運行過程中設(shè)備的狀態(tài),識別故障早期特征,故障部位發(fā)揮獨特的作用。
關(guān)鍵詞:軸振突變 原因分析 處理
中圖分類號:TK268 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)07(a)-0115-02
1 機組概述
某廠#2汽輪發(fā)電機組是由哈爾濱汽輪機有限公司生產(chǎn)的N600-16.7/538/538-1型汽輪機組。該機組在2013年5~7月進行大修,大修前2號軸振動X,Y方向振動偏大83/100 μm間。大修后開機,振動不穩(wěn)定,通過試驗分析振動的主要原因是動靜摩擦,檢修尋找摩擦源處理后振動良好,解決了2006年以來2號軸承振動偏大的問題。
2 該機歷史振動故障經(jīng)過
大修前后的振動狀況:
2006年9月#2機#2瓦在檢修后,于11月18日開機。3000 r/min時2X=130 μm,2Y=148 μm,開機過程中各瓦振動很不穩(wěn)定,帶負(fù)荷運行后#2瓦軸振在115~150 μm左右波動,停機過臨界轉(zhuǎn)速1650 r/min;2X=179 μm,當(dāng)時對#2瓦軸振仍偏大的原因分析。
(圖1)為帶負(fù)荷300 MW時,2X=130,2Y=150 μm爬升,(圖2)2X,2Y為隨負(fù)荷變化不穩(wěn)定波動。
當(dāng)時分析認(rèn)為:#2機整套啟動以來的運行情況及兩次對#2瓦軸振超標(biāo)的處理情況分析,#2瓦軸振超標(biāo)的主要原因如下。
(1)中-低對輪墊片止口間隙超標(biāo),使中-低對輪同心度在運行中發(fā)生變化,產(chǎn)生質(zhì)量不平衡。
(2)因汽缸變形、基礎(chǔ)沉降不均勻,使中-低轉(zhuǎn)子對輪中心發(fā)生了較大偏差,對#2瓦軸振有一定影響。
(3)本型機組軸封間隙設(shè)計得較小,安裝后允許存在碰摩,整套啟動時2Y軸振主要是碰磨引起的,目前仍有可能存在碰摩。
#2機組在2008年4月1日~5月27日進行首次B級檢修。高中壓隔板汽封全部更換成布萊登汽封;中低對輪第3、6、9、12、15、18、21、24號螺栓進行了重新鉸孔并更換新螺栓及配重。軸系中心按設(shè)計值調(diào)整。開機沖轉(zhuǎn),過臨界轉(zhuǎn)速,定速3000 r/min,并網(wǎng)二瓦軸振問題依然效果不佳。
#2機組自投運以來,#2軸承軸振動就一直隨著負(fù)荷增加而增大并伴有跳變現(xiàn)象,按理來說通過大修對中、低對輪的精心聯(lián)接和處理,其振動問題應(yīng)得到較好的解決。但在這次機組帶負(fù)荷中(大修后),#2軸振動依然如故,引起振動的主因不詳。
3 通過故障診斷分析短時間處理經(jīng)過
2013年7月23日大修后開機到2013年10月30日利用調(diào)度開機共六次機會,通過在線監(jiān)測采集開停機相關(guān)數(shù)據(jù)及時分析故障原因。
7月25日二瓦軸振運行中幅值突跳上了一臺階,同時注意收集2013年7月23日和10月6日開機波特圖1596 r/min過臨界;3000 r/min振幅相位進行分析。
原因分析:根據(jù)振動的典型特征,結(jié)合機組歷史狀況,原因可能兩個方面。
一是中-低靠背輪有松動;二是摩擦。為此每次開機重點測量臨界轉(zhuǎn)速和工作轉(zhuǎn)速振幅相位變化,熱態(tài)開機試驗可以看出二瓦過臨界1596 r/min和3000 r/min數(shù)據(jù)沒有飛脫故障的特征。而碰磨引起熱彎曲振動的特點是:只在機組冷態(tài)啟動和帶負(fù)荷過程中才發(fā)生,有功升得快振動隨機增大,負(fù)荷穩(wěn)定振動減小,停機時不顯著反映振動的區(qū)別。
2013年9月21日開機二瓦軸振動突增,開機過程出現(xiàn)最大達274μm,隨后再開機,從趨勢圖看出平穩(wěn),最大振幅在163μm,分析認(rèn)為是曖機不夠引起局部碰磨造成的,不是飛脫引起的靜不平衡分量為主,另外從該機并網(wǎng)后振幅波動和結(jié)構(gòu)特點分析認(rèn)為,振動主要分量是基頻分量,按振動分類應(yīng)是普通強迫振動,從周期性波動特征不是軸系同心度和平直度偏差引起,因為沒出現(xiàn)2X,nX分量與中心發(fā)生變化特征不符,從而排除中心不正問題,那么引起這種振動的原因只能是旋轉(zhuǎn)性不平衡?旋轉(zhuǎn)體不平衡引起的振幅、相位會發(fā)生周期性變化,它的相位變化決定于旋轉(zhuǎn)性不平衡產(chǎn)生的幅值,當(dāng)旋轉(zhuǎn)體不平衡振動大于轉(zhuǎn)子上原始不平衡振動時相位就會變化。當(dāng)大軸上擾動力長期存在轉(zhuǎn)子就會出現(xiàn)隨時間,受熱應(yīng)力彎曲而緩慢或急劇變化的特征。當(dāng)旋轉(zhuǎn)不平衡量與轉(zhuǎn)子原始不平衡在同一相位時,呈現(xiàn)的振動為增大相反為減小,它隨時間變化是沒規(guī)律性。通過機理分析及相關(guān)試驗,排除了轉(zhuǎn)子葉片有飛脫的可能后,注意力鎖定在尋找引起碰磨的部件上,2013年10月21日治理工作從以下幾點展開。
(1)從消除軸頸擾動力過大入手進行排查,尋找碰磨能長時間存在的頑固性原因。
(2)提高軸瓦穩(wěn)定性。
(3)同時復(fù)查高-低中心。
4 檢查發(fā)現(xiàn)的問題
揭二瓦先是發(fā)現(xiàn)瓦兩側(cè)油封環(huán)變形卡澀,揭推力瓦后發(fā)現(xiàn)兩側(cè)油檔碰磨痕跡明顯,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)2~6號軸瓦浮動油檔含推力瓦銅質(zhì)擋油環(huán)存在設(shè)計缺陷,受到油溫油壓、以及自身連接方式的影響,導(dǎo)致長時間運行過程中易出現(xiàn)連接螺栓脫落、以及橢圓變形后易造成油膜無法形成,產(chǎn)生動靜部分摩擦,是誘發(fā)軸系振動的主要因素,修刮后對二瓦頂隙作了相應(yīng)調(diào)整、中心復(fù)查、裝復(fù)開機。
5 處理后開機及效果
2013年10月30日,#2機處理推力瓦油檔磨擦問題后開機測試,轉(zhuǎn)速3000 r/min,并網(wǎng)后負(fù)荷527 MW,二瓦相位、振幅均穩(wěn)定。
從處理上述問題后開機采集的波特圖顯示,高中壓轉(zhuǎn)子過臨界1568 r/min時振動最大值一瓦:X=86 μm∠19;Y=80 μm∠97;二瓦:X=113 μm∠343;Y=111 μm∠72,3000 r/min時采集到數(shù)據(jù)均在良好范圍內(nèi)88 μm以下,通過開機驗證上述分析是正確,經(jīng)帶負(fù)荷168小時及近段超負(fù)荷試驗650 MW時,二瓦軸振,瓦振和相位均穩(wěn)定。9瓦軸振動通過在基礎(chǔ)與臺板間底部加墊片厚度分別為0.55 mm的墊片后,2013-12-14日開機到時3000 r/min、并網(wǎng)、帶負(fù)荷后,X=96 μm;Y=72 μm;瓦振動=23 μm,到此#2機組長期以來軸系振動不穩(wěn)定偏大的問題徹底根治。
6 結(jié)語
本文對哈汽亞臨界600 MW汽輪機推力瓦油擋摩擦振動問題的試驗、分析、處理進行了歸納總結(jié),對解決同類型機組類似振動故障有重要參考意義。
參考文獻
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