尹華君
摘要:介紹了西郊變電站SFSZ8-31500/110型主變壓器在長期沖擊性負荷的作用下發(fā)生中壓側(cè)無勵磁調(diào)壓開關(guān)觸頭燒損以及調(diào)壓線圈絕緣燒毀的事故及處理過程,針對該主變進行了試驗分析,權(quán)衡利弊,采取了現(xiàn)場就地去掉中壓側(cè)調(diào)壓線圈,短接中壓三相繞組末端XYZ和中性點O,并固定在分接開關(guān)支架上的處理方案,對主變壓器油進行了壓力濾油和真空脫氣處理,僅用不到8天時間,使主變壓器恢復正常供電,避免了曠日費時的影響供電的返廠維修。在當前用電負荷快速增長、電力供應緊張的情況下,文中介紹的處理辦法不失為一種可借鑒的有實用價值的辦法。
關(guān)鍵詞:主變壓器 事故 處理辦法
1 事故概況
2013年5月1日早晨4:10,西郊2號主變壓器(型號為SFSZ8-31500/110)重瓦斯保護動作,造成該主變110kV側(cè)172開關(guān)、35kV側(cè)372開關(guān)、10kV側(cè)962開關(guān)掉閘,該主變中壓側(cè)所帶的宏偉鐵合金廠、化肥廠、經(jīng)緯廠以及北西線失電,失去負荷計2萬kW以上,該主變10kV側(cè)只帶電容器組。
西郊變電站除2號主變重瓦斯保護動作外,無其他保護動作信號,從上一級變電站的故障錄波圖上看出西郊站有三相短路現(xiàn)象,了解各用戶的用電情況,都未見有事故現(xiàn)象,但在4:10左右宏偉鐵廠有投切廠用變壓器的操作。
在2號主變事故后,改變運行方式時,手合其他線路都成功,第一次手合宏偉鐵廠線路時,手合不成功,手合后加速動作,第二次手合時,才合上送出線路,對一些廠礦進行了限電處理。
2 試驗檢查診斷分析
首先對該主變瓦斯繼電器進行了取氣試驗,氣體為無色易燃,說明變壓器有內(nèi)部故障。然后對主變本體底部、熱虹吸器以及瓦斯繼電器三個部分進行了提取油樣試驗,試驗結(jié)果同2008年11月8日的試驗結(jié)果對比如下:
西郊2#主變油樣、氣樣試驗結(jié)果 單位:μl/l
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2012年11月8日的試驗數(shù)據(jù)都在合格范圍。2013年5月1日主變油試驗數(shù)據(jù)各種氣體組分都有顯著增加。乙炔、總烴、氫氣都已超過了注意值,乙炔的增量已成為總烴增量的主要成分,而且在瓦斯氣體中CO的含量也有超過十倍的增大,說明該主變內(nèi)部有電弧放電,而且放電故障已涉及到固體絕緣。
故障主變的油樣色譜氣體三比值編碼:
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從高壓試驗分析看:
為盡快確定故障,進行了最能表現(xiàn)故障的一些項目,如繞組絕緣電阻、繞組直流電阻、繞組變比、變壓器空載測試結(jié)果如下:
2.1 絕緣電阻測試
測試時變壓器上層油溫:35℃
使用儀器:KD2676F-5000V
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試驗結(jié)果:高、低壓側(cè)絕緣電阻及吸收比合格,中壓側(cè)絕緣電阻較低,而且吸收比不合格。初步認定中壓側(cè)存在絕緣缺陷。
鑒于中壓側(cè)存在絕緣缺陷,決定進一步對存在缺陷的相別進行確認。
2.2 直流電阻測試
發(fā)生故障時2號主變110kV側(cè)有載分接開關(guān)運行在7分頭,35kV側(cè)無載開關(guān)運行在5分頭。
35kV直流電阻測試數(shù)據(jù):
測試時變壓器上層油溫:35℃
使用儀器:SM33直流電阻測試儀
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試驗結(jié)果:
測試直阻時,110kV各分接直阻都三相平衡,測試合格,10kV直阻合格,35kV側(cè)C相5分頭和1分頭直阻不合格。從上面數(shù)據(jù)分析,35kV C相5分頭已燒壞,對5分頭與中性點O進行了絕緣電阻測試(用2500V兆歐表),絕緣電阻為10000MΩ,說明燒損嚴重。該開關(guān)型號為WSL.UR型開關(guān),正負極性變換調(diào)壓。實際5分頭與1分頭為一個分頭,但接觸面部位不同,在觸頭燒損變形時,5分頭觸面與動觸頭不接觸,而1分頭觸面與動觸頭接觸更緊。
2.3 繞組變比試驗
中壓對低壓變比試驗結(jié)果如下:
使用儀器:SM63三相變比測試儀
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■×100%
從變比試驗結(jié)果看,在Ⅰ位,BmCm/bc與標準值誤差為-1.09%,AmCm/ac與標準值誤差為-3.41%,在Ⅱ分頭,AmCm/ac與標準值誤差為-1.21%,而其他繞組及分接的變比在合格范圍,說明C相中壓繞組可能存在匝間短路。由于在Ⅲ分頭AmCm/ac與標準值誤差為0.28%,所以短路部位在C相調(diào)壓線圈的可能性最大。
高壓對低壓也做了變比測試,不合格的數(shù)值已集中在下表。
試驗結(jié)果:
結(jié)合直流電阻測試分析,存在以下幾種可能:
①C相高、低壓繞組無問題,中壓繞組短路,影響了對稱,造成以上數(shù)據(jù)不合格。
②也可能存在C相高壓繞組內(nèi)部匝間短路,低壓繞組故障可能性較小,因為不帶負荷。
2.4 空載試驗
我們進行了單相空載試驗,試驗從35kV側(cè)加壓,高、低壓側(cè)開路,數(shù)據(jù)如下:
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試驗結(jié)果:
因為加壓AmBm短路CmOm時,空載數(shù)據(jù)正常,而加壓BmCm短路AmOm,加壓AmCm短路BmOm電流很大,空載數(shù)據(jù)不正確,應能證明,C相線圈有問題。
3 核實故障、確定處理方案,進行處理
在上述診斷的基礎(chǔ)上,5月2日對該主變進行了吊罩檢查,檢查發(fā)現(xiàn)35kV側(cè)調(diào)壓分接開關(guān)C相5分頭已完全燒化,底部有燒觸后形成的細小銅珠及殘渣。C相調(diào)壓繞組燒損嚴重。
對于這種性質(zhì)的故障,一般應返廠維修。但返廠維修,安裝、運輸需要至少2~3個月的時間,不僅運輸和維修費用巨大,而且最嚴重的是影響各廠礦、企業(yè)用電,影響生產(chǎn)、生活。在當前節(jié)假日保電的關(guān)鍵時期,保障電力供應無疑是穩(wěn)定人心、促進生產(chǎn)工作的基本要求,所以萬不得已才進行返廠維修。
根據(jù)西郊站的負荷情況,看出35kV負荷與10kV負荷對電壓的需求趨勢基本一致,所以進行110kV側(cè)有載調(diào)壓就能達到調(diào)節(jié)中、低壓側(cè)電壓的目的。另外,該站有兩臺主變,如出現(xiàn)35kV負荷與10kV負荷對電壓升降需求不一致時,可以逆行。兩臺主變分裂運行,一臺帶10kV負荷,一臺帶35kV負荷。
基于上述分析,所以決定去掉故障主變35kV調(diào)壓線圈,將三相繞組末端XYZ與中性點O短接后固定在無勵磁分接開關(guān)支架上,然后進行了直流電阻、變比、空載損耗、短路損耗試驗,試驗合格。然后又進行了標準大修工作,對主變壓器油進行了壓力濾油和真空脫氣處理,使變壓器油各項指標達到合格標準。
前后僅用不到8天時間,完成了對該主變的故障處理和標準大修,5月9日對主變進行了三次沖擊送電,一切正常,恢復正常運行。
4 總結(jié)
通過分析本次故障分析處理經(jīng)過,結(jié)合以往經(jīng)驗,總結(jié)了一些變壓器的故障診斷方法:
①在變壓器故障診斷中應綜合各種有效的檢測手段和方法,對得到的各種檢測結(jié)果要進行綜合分析和評判。首先通過絕緣電阻發(fā)現(xiàn)中壓側(cè)絕緣偏低,又進一步通過直阻和變比測試發(fā)現(xiàn)C相可能存在絕緣缺陷,再次通過空載試驗來核實C相所存在的問題。
②在對試驗結(jié)果進行分析的過程中要嚴格執(zhí)行規(guī)程規(guī)定的標準,并要做好數(shù)據(jù)比較,特別是絕緣電阻及吸收比試驗,這兩個試驗數(shù)據(jù)應綜合考慮,當遇到容量較大的變壓器時,有可能會出現(xiàn)絕緣電阻很高,而吸收比不合格的情況,因此遇到這種情況應該參考其他的試驗項目進行綜合的分析,切不可武斷的下結(jié)論。
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