劉 晶,盧建國,張樹峰
(內蒙古億利化學工業有限公司,內蒙古 鄂爾多斯 014300)
內蒙古億利化學工業有限公司,為電石法PVC生產廠家,其氯堿部分為36萬t/a離子膜燒堿,采用上海HVM 鹽水工藝及意大利伍德迪諾拉高密度復極式離子膜電解槽設計。有效離子膜面積為2.72 m2,電流密度為5.1 kA/m2,共計14臺電解槽,分為一、二2期,每臺電槽分為2個槽架可安裝166臺單元槽。電解槽初期開車時間為2007年10月,至今已運行5年,經過離子膜更換、極片重涂等工作,現將電解槽開車以來運行情況及問題進行如下闡述。
該公司電解槽初始運行共采用3種型號離子膜,分別為杜邦N982、N2030膜及旭硝子F8020膜。
2007年10月24日電解一期4臺電解槽開車運行,2008年5月6日全部14臺電解槽投入運行,具體時間分別見表1、表2。
(1)電解槽新槽初期投用槽電壓相對較高,運行一段時間后,極片涂層性能趨于穩定見表3。

表1 電解槽開車時間

表2 二期電槽送電時間

表3 初期滿負荷電壓對比表
(2)2007年10月開車后,電解槽電流逐步提升,槽電壓也隨之增長,不同型號離子膜,槽電壓上漲程度不一致,其中旭硝子膜電壓較低,但在運行過程中發現氯中含氧較其他2種膜稍高,不同型號電解槽氯中含數據比較見表4,不同型號離子膜運行電壓對表見表5,電槽分析數據見表6。

表4 不同型號離子膜氯中含氧數據對比(以2010年5月一期數據為例)
從表5、表6可以看出離子膜運行3年以后,電槽電壓上升,電流效率下降,氯氣純度下降,氯中含氧升高,電槽副反應增加,集中表現為鹽水中氯酸鹽含量增加。
至2010年6月,受電解槽電壓較高影響,部分電槽已無法滿負荷運行,嚴重影響堿產量及燒堿廠能耗指標,因此,2010年11月開始,公司進行離子膜更換工作。
2010年11月15日開始,公司開始對電解槽進行逐臺換膜工作,至2011年12月完成11臺電解槽換膜工作,除二期C 槽外,其余均更換為旭硝子F8020SP 膜。

表5 不同型號離子膜運行電壓對比表(采用13.8 kA下槽電壓數據)

表6 電解槽分析數據對比
換膜后槽電壓有所下降,以一期A 槽為例,滿負荷13.8 kA 運行數據見表7。

表7 一期A槽換膜前后槽電壓對比表
由上表可見,電槽電壓雖有所下降,但幅度不是很明顯,且換膜后槽電壓上升仍較快,出槽鹽水氯酸鹽含量依然很高。于是從2011年6月開始,對槽電壓較高電解槽進行加酸除理,以抑制副反應,降低鹽水中氯酸鹽含量,提高氯氣純度。同時對電壓較高單元槽極片進行檢查,結果發現陽極涂層厚度已下降至原涂層厚度的30%,需進行極片重涂工作。
于2012年10月開始進行極片重涂工作,至2013年12月已完成5臺電解槽極片重涂工作,重涂后電槽電壓數據見表8(為滿負荷13.8 kA 運行下,電解槽平均電壓)。

表8 極片重涂前后槽電壓對比表 V
由表8可見,極片重涂運行后依然出現較高槽電壓,待運行正常后,槽電壓趨于穩定,且電壓較低。
回顧電解槽運行情況,在運行三年左右離子膜進入老化期,運行4年后極片進入老化期,老化期均較為提前,綜合電槽運行情況,總結出影響離子膜、極片涂層壽命主要為以下幾大因素。
(1)初期開車時,人員操作水平較低,頻繁地開停車、升降電流都會使離子膜不斷地膨脹和收縮,造成膜物理松弛起皺褶,甚至鼓泡,造成膜性能下降,壽命縮短,同時電槽頻繁停車,亦會造成涂層壽命短;
(2)開車過程中壓差調節失誤,離子膜反向貼近陰極極片,亦會造成離子膜損傷,壽命降低。
(1)因樹脂塔故障或進塔鹽水控制不當等原因,造成進槽鹽水鈣鎂離子含量超標,在離子膜內形成氫氧化物沉淀,影響離子膜壽命,增加槽電壓;
(2)采用氯化鋇除硝工藝,易造成鹽水中鋇離子增加,影響離子膜壽命的同時會在陽極涂層表面形成絕緣層,降低陽極涂層活性。
雖然未發現TOC 超標現象,但若鹽水中TOC含量增加,則會在電解槽中被氧化成氯碳化合物,使陽極液產生泡沫,阻礙了陽極室產生氣體的流動以及電解液分布,造成離子膜脫液,導致離子膜損傷,同時會覆蓋陽極涂層,降低陽極的活性區域,限制氯離子接近陽極,增加氧氣的產生,縮短陽極涂層使用壽命。
(1)電槽組裝工作對電槽正常運行起著尤為重要的作用,組裝不當或未按照要求用扭力扳手按方位進行螺栓緊固,均易造成電槽泄漏,停槽;
(2)檢修過程中單元槽拆卸,未能對極片進行認真清洗,導致涂層上部存在鹽結晶,亦會造成極片腐蝕;
(3)單元槽陰陽極進液管進液空隙較小,單元槽組裝時,未對進液管進行認真沖洗檢查,或鹽水質量不合格造成進液空隙堵塞。導致電槽運行過程中出現斷液現象,同樣對離子膜、涂層損傷較大。
電槽運行中,若電槽支架或管道等部位絕緣不良,會產生雜散電流,除造成鹽水流量計讀數顯示波動,干擾正常操作外,會造成電流效率下降,且易造成金屬管道、設備腐蝕,頻繁開停車維修,減少離子膜、涂層壽命[1]。
電槽停車時要尤為重視極化整流器的按時投用,避免發生原電池反應,導致涂層脫落。
離子膜針孔、損壞造成堿進入陽極室,會造成陽極涂層腐蝕,反之極片涂層老化,涂層會出現脫落現象,脫落雜質進入離子膜沉積,同樣會造成離子膜損傷。因此,合理安排離子膜更換及極片重涂工作,對提高離子膜、極片壽命尤為重要。
離子膜、電極涂層活性問題直接決定電解槽電壓高低,是影響電解槽經濟運行的重要因素,參照該公司近4年來燒堿月產量相近的電槽交流電耗,可得出2010年10月后,更換離子膜、電槽加酸等措施雖對電耗上升起到一定緩解作用,但后期隨著陽極涂層脫落現象嚴重,電耗上升速率加劇,且新更換離子膜亦受到一定程度的損傷,電解槽交流電耗對比表見表9。

表9 電解槽交流電耗對比表
因此,在電解槽運行中,不僅要嚴格控制單元組裝質量及進槽鹽水質量合格,同時要尤為關注離子膜、極片活性情況,即通過關注電壓變化情況,判斷離子膜運行情況,對電壓出現偏離的單元槽進行及時拆卸并解體檢查;認真觀察陽極液出液顏色,曾出現陽極液出液發紅現象,后經拆槽檢查后,判斷為陽極涂層脫落;認真觀察拆開后陽極極片涂層,必要可進行涂層厚度檢測,極片重涂前期,部分陽極極片涂層脫落嚴重,明顯可見極片材質裸露于外部。根據檢查結果合理安排換膜和重涂時間。
離子膜電解槽運行過程中,要加強電解槽管理工作,不僅需要嚴格控制鹽水指標,而且需對電解槽組裝、離子膜、極片運行情況等多方面綜合考慮,統籌安排,確保電解槽經濟運行,提高使用壽命。
[1]方 度,蔣蘭蓀,吳正德.氯堿工藝學.北京:化學工業出版社出版,1990:81-84.