中航工業沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司 (遼寧 110043)劉 丹 崔秀藩 王德新
某重型燃機分級壓氣機殼體存在多圈起密封作用的浮動鑲嵌塊。為減少氣流損失,提高密封效果,鑲嵌塊壁面上設計了許多蜂窩網格結構,這些蜂窩深度大、網格小、筋格間厚度只有0.2mm,且網格數量巨大,這種結構采用普通工藝無法完成加工。本項研究通過對電火花成形加工技術進行深度開發,解決了重型燃氣輪機鑲嵌塊蜂窩制造中存在的諸多技術難題,研制出合理電極結構和最佳電極分組方式,并通過大量工藝試驗優選出加工參數、確定了各項關鍵技術指標,穩定可靠地加工出合格零件,滿足了重型燃機關鍵部件國產化的研制需求。
某重型燃機1~4 級壓氣機共有四種件號蜂窩鑲嵌塊,每個鑲嵌塊弧度為10°,由36 個圓弧塊組成一個整體圓弧,材料為K4648,其主要成分Ni、Cr等(見表1),零件網格深度達5mm,蜂窩壁斜度1°底面圓弧半徑R0.6~0.8mm,加工時排屑困難。因零件加工后的表面質量、尺寸精度對燃機封嚴性能起著至關重要的作用,要制定合理工藝路線和技術方案,才能加工出合格零件,為批量生產提供可靠保障。四種件號的零件尺寸不同,但結構大同小異,可采用基本相同的加工方式進行加工,為了簡化計算,減少工藝試驗的工作量,以某級鑲嵌塊為代表進行了專項工藝試驗。
試件規格:
鑲嵌塊尺寸:242mm×61mm
鑲嵌塊表面圓弧角度:10°

表1 高溫合金K4648 化學成分(質量分數)(%)
蜂窩網格表面圓弧半徑:R1 400mm
蜂窩網格尺寸:3mm×3mm×5mm
蜂窩網格筋厚尺寸:0.2~0.4mm
試驗指標:
提供鑲嵌塊蜂窩網格成形加工方式
研制組合電極,提供單塊電極一次加工的最佳面積
優選鑄造高溫合金K4648 材料電火花加工最佳參數
重熔層厚度<0.04mm
加工效率>60mm3/min
試驗條件:
電極材料:銅鎢合金
設備:ET—D7125 電火花機床
工作液:電火花專用油
典型試件利用K4648 材料采用快速成型工藝鑄造而成,按有關技術要求進行了吹砂→淬火→時效處理。并用電火花線切割加工了6 面,圓弧半徑R 1 400mm,表 面 尺 寸 (內 弧 長×寬×厚)=240mm×65mm×16mm,經檢測加工后的試件各項指標均符合后續試驗要求。
為了解決加工時的“接刀”問題,采用如下結構形式的夾具(見圖1)。

圖1 夾具結構示意圖
夾具體2 的圓弧面R'=R +δ,R 為蜂窩網格表面圓弧半徑的R 值,δ 為試件厚度,按電極在試件上的跨度在夾具體上切割出寬1mm 深6mm 的均布定位槽3,試件上也加工出兩條寬1mm 定位槽,槽距為兩個電極在試件上的跨度,每加工完一組蜂窩網格后,向前移動一個跨距,用二塊定位片4 插入槽中定位,再用壓緊塊5 將試件1、6 固定。加工過程中,根據試件在夾具上的具體位置,選擇適當位置壓緊(夾具體上鉆有五個M6 螺孔供選用)。定位槽與夾具圓弧面同時加工出,確保了“接刀”準確性。
由于蜂窩網格呈45°分布,而鑲嵌塊尺寸大,分布在R1 400mm 圓弧面上,加工時需保證蜂窩網格的中心線均指向工件中心,因此必須分段加工,進行不同加工面積的加工效率試驗,從多種方案中選擇適合加工用的電極。
(1)斜電極結構 采用45°斜角排列的電極(以下簡稱斜電極),如圖2 所示,平行四邊形ABCF。單個電極工作面均為2.6mm×2.6mm 正方形,便于找正及切割,在實際加工時,“接刀”難度不大。

圖2 電極分組加工示意圖
采用這種電極加工的不利因素是:
電極材料加工面積大,放電時所占弧長AD 大,初始加工的放電面積很小,不利于提高加工效率(放電面積隨加工深度逐步擴大)。
一次加工面積

試件總面積

則每個試件至少需加工次數為

考慮到斜三角形ABP 處加工面積小于S1,則需增加6 次,因此加工次數為25 次。
(2)直電極結構 采用直排電極如圖2 中長方形BCDE,此電極外觀整齊,加工量少,且節省材料,但電極工作面不易找正,加工難度大。為便于“接刀”,也取整數排。
一次加工面積

加工次數為

從加工效率看,采用直電極,仍用三排(三個對角線寬),電極工作面為45°,電極切割稍顯復雜,但整體效率要優于斜電極。采用斜電極加工次數為25 次,“接刀”24 次。采用直電極,仍用三排(三個對角線寬),加工次數為19 次,“接刀”18 次。
采用“斜電極”加工時,由圖2 可知電極在試件表面上的跨度為AD

即:使用“斜電極”加工出的蜂窩網格深度相差0.347mm。
采用“直電極”加工時,由圖2 可知,電極在試件上的跨度為ED,其弦長:由圖3 得知

即:使用“直電極”加工出的蜂窩網格深度相差僅0.02mm。
由上述計算可知:采用“直電極”加工誤差小于“斜電極”。

圖3
鑲嵌塊上蜂窩深度大、網格小 (3mm×3mm×5mm)、筋格厚度只有0.2mm,每塊零件上蜂窩網格數量高達2 200 多個,分布在R1 400mm 圓弧面上,加工時需保證蜂窩網格的中心線均指向工件中心,按圖樣網格尺寸實施加工后,筋格上端無燒傷、加工效率不低于60mm3/min (見表2)。
從上述試驗發現,當加工深度超過4mm 時,由于電極底部排屑不暢,電極表面經常發生積碳和頻繁發生二次放電的現象,導致蜂窩網格的筋格局部出現燒傷,外觀很不整齊。經研究確定修改電極結構,將電極槽底部分加深。經試驗加工驗證,試件網格筋格頂部基本沒有燒傷,證明措施有效 (見圖4)。

表2 直電極加工試驗記錄

圖4 完成加工后單塊組合電極形貌
按表3 設定的加工規準對6 個試塊進行了加工,并進行了金相檢測,結果如圖5~圖8 所示。

圖5 1#試件網格底邊圖象

表3 試塊加工記錄

圖6 2#試件網格側棱邊圖像

圖7 3#試件網格側棱邊圖像

圖8 4#試件網格側棱邊圖像
直電極尺寸:H1=20.11mm
加工一塊鑲嵌塊后電極尺寸:H2=19.49mm
電極損耗:ΔH=0.62mm
加工22 排平均每排孔長度損耗:0.62/22=0.028mm
每次加工深度5mm,單位長度損耗:0.028/5=0.005 6mm
單位長度損耗在1%以內,可用于正式加工。
根據上述檢測結果優選工藝參數:
脈沖寬度:480~600μs
脈沖間隔:102~150μs
加工電流:8~11A
采用優選參數加工的試件,經過二次共45min 超聲波清洗。在北京測量中心用500 倍掃描電子顯微鏡(JSM—35C)進行了檢測,重熔層厚度為0.018~0.022mm,深度為4.96~5.06mm,網格尺寸為2.97~3.07mm,筋格尺寸為0.2~0.4mm,蜂窩網格各項技術指標全部符合設計要求,零件達到合格交付狀態(見圖9)。

圖9 電火花加工后的蜂窩鑲嵌塊
通過大量試驗制定的鑲嵌塊蜂窩網格電火花加工工藝方案合理可行,采用直排斜網格結構的電極,加工效率78.4mm3/min,單塊加工時間28h,達到課題設定的試驗指標。通過分段設定粗、中加工參數,預留0.15mm 平動量,提高型腔成形精度等工藝改進措施,確保了電加工后蜂窩筋格完好無損。目前工藝已成熟穩定,完成了某機四種規格160 余件蜂窩鑲嵌塊的加工任務,為重型燃機研制任務順利完成發揮了重要作用。