陳潔 CHEN Jie
(天津鐵道職業技術學院,天津 300310)
(Tianjin Railway Technical and Vocational College,Tianjin 300310,China)
棚車車門是車輛裝卸中經常開閉使用的重要部件。車門是否開閉靈活在車輛運行中起到必可替代的作用,確保車門的檢修質量對實現列車安全運行具有至關重要的意義。
天津修車車間2012年共檢修P64系列車型420輛,車門故障情況見表1,故障圖示如圖1、2、3、4、5、6。

表1 2012年1月~2012年12月天津車輛段車門主要故障統計表

圖1 軸承故障

圖2 軸磨耗嚴重

圖3 軸與盒組裝間隙大

圖4 配件丟失

圖5 門軸孔磨耗嚴重1

圖6 門軸孔磨耗嚴重2
由表1可見:門軸磨耗及門軸孔磨耗嚴重故障占比分別為全部的8.8%、11.5%,因此門軸及門軸孔檢修應作為車門檢修的重點。
2.1 軸承故障。如圖1所示,軸承主要故障為銹蝕,主要原因為各段檢修時職工對滑輪軸注油不到位,個別甚至不注油,最終導致了軸承長期不注油而銹死。
2.2 滑輪軸與門軸孔磨耗嚴重故障。如圖2、5、6所示,滑輪軸與門軸孔已經磨耗相當嚴重,從設計結構角度來分析,由于滑輪軸一頭組裝在門板孔內,門板厚度不足(4mm),門板孔由于厚度薄,像一把刀子一樣時刻砍蝕著滑輪軸,在長時間運行晃動下最終導致門軸孔及滑輪軸磨耗嚴重;從配件制造角度分析,調查了10輛首個段修期棚車車門滑輪軸與滑輪盒組裝間隙及門軸孔制造尺寸,其一發現滑輪軸與滑輪盒組裝間隙偏大,個別局部間隙超過2mm,如圖3所示,其二發現棚車門軸孔制造尺寸偏大,均在2mm 誤差內,由于制造誤差大,最終導致了車門運行中晃動量增大,加速了配件磨耗。
2.3 從檢修角度分析,據調查各段對車門檢修及試驗標準普遍不高,未嚴格按照段規要求檢修,普遍存在門滑輪不給油、門軸孔磨耗后不處理,滑輪軸嚴重磨耗后仍不更換的問題,在車門試驗上就只主觀認為能關閉打開一次就可以了的標準上,檢修標準不高也是車門故障不能完全消除的主要原因。
2.4 從檢修標準制定上進行分析,段規中對P64系列車門檢修只有如下規定,即“3.5.3車門與門框搭接量小于10mm 時修理。3.5.5門鎖損壞時更換、丟失時補裝。3.5.10車門上部導向輪或下部滑輪架及軸折斷、裂紋或滑輪與架抵觸時更換,滑輪軸須注油。”可見段規中無對門軸孔、滑輪軸磨耗程度的檢修要求及具體車門試驗標準。
3.1 嚴格落實檢修工藝標準,對滑輪軸必須及時注油,保證軸承潤滑良好。
3.2 建議增加段規工藝要求,其一加強滑輪軸與門軸孔磨耗程度檢查,滑輪軸磨耗大于4mm 的必須更換,由于門軸孔磨耗后不易堆焊恢復原型,所以建議門軸孔磨耗大于3mm 的采取加強門軸孔板厚的方式進行加固,經實際測量發現門滑輪軸組裝后軸端部露出門板內側有8mm,所以建議在門板內側使用厚度為8mm 的環形墊板(中央鉆滑輪軸直徑的圓孔)進行加固,四周滿焊,這樣不但增加了門軸孔板的厚度,又增加了支撐門滑輪軸的截面積,保證了門軸孔支撐固定滑輪軸作用良好,對滑輪軸減少因震動帶來的沖擊;其二加強車門試驗,車門開關須靈活,開閉試驗次數不少于兩次;其三加強試驗卡滯處理質量,更換門滑輪軸時必須保證同車門軸高度一致,杜絕產生偏移,不同心現象發生。
3.3 從配件制造質量上建議加強配件制造精度,縮小誤差范圍,其一對門軸孔及門滑輪盒孔的制造尺寸上,誤差掌握在0.2mm 內;其二增加門軸孔壁厚度,厚度為12mm。
[1]鐵運【2012】202號,鐵路貨車段修規程[S].
[2]鐵運【2011】207號,鐵路貨車廠修規程[S].
[3]岳平.美國采用車輪缺陷檢測設備[J].國外鐵道車輛,1986(04).