丁保祥

深圳富士康園區往東50公里,是雷柏科技的廠區。這家2002年創辦的鍵盤鼠標生產企業,已經是國內最大的無線外設設備生產商。有意思的是,它從一個深度應用工業機器人的實踐企業,轉變為了一個機器人智能生產線的輸出者。
僵硬的自動化
最初,雷柏只是從事代工業務,客戶不乏三星、LG等大品牌。2007年后,雷柏則開始在國內銷售自有品牌,其國外業務仍以代工為主。2011年時,雷柏開始全面經營自有品牌,與代工業務徹底作別。
從代工到自有品牌的轉變,與雷柏工廠生產線的進化相伴而行。代工業務逐漸做強之后,雷柏的工人數量越來越多,最多時有3200多人。經營自有品牌之后,工人數量越來越少,現在只有800多人,但其產能并沒有減少。
這當然與生產線智能化改造有關,而這場改造似乎又十分厭惡原有的代工模式。
以前,展示公司的用工規模與產能規模,往往是贏得訂單最重要的籌碼,工人數量常與公司實力聯系在一起。代工業務往往要為多個客戶的多種產品服務,工廠需要經常調整生產線,以人工為主的生產線更善于應對這類柔性生產。
成立之初,雷柏只有20多人,之后幾乎每年都以40%以上的速度在擴張產能規模。在2011年,工人數量一度達到3200多人。
但形勢早就在起變化,越來越多的工人帶來越來越多的問題。
勞動力結構在改變,90后人群的就業人口在減少。他們的就業觀念更為開放,電子行業員工平均月流失率在16%左右,夜班、站立作業等易疲勞崗位的流失率更高。從2005年開始,雷柏開始遇到大大小小的用工荒問題。穩定的工人越來越少,也越來越貴。制造業的熟練工人工資平均每年都要漲10%~20%,雷柏也一樣,利潤不斷被上漲的人力成本吞噬。
而且產能在擴張,雷柏的廠房越來越不夠用。最初,雷柏廠房只用了800平方米,2010年用了40000平方米。同時,雷柏的創始人曾浩發現,由工人雙手組成的生產線,具備應對不同代工客戶的靈活性,但產品品質卻“非常不穩定”。
人力成本上漲的壓力以及高離職率帶來的品質風險,促使雷柏尋找新的制造出路。
從2007年開始,雷柏成立了自動化小組,嘗試減少對人工的依賴。2008年,雷柏向客戶展示了一條尚未“落地”的自動化生產線,意外取得了一筆大額鍵盤訂單。受到大單逼迫,雷柏加快了自動化生產線的落地。
這條自動化生產線是在一個隔音廠房內。它運行時雖會產生噪音和粉塵,但能自動完成打螺絲、安鍵帽等工序。這條生產線“花費30萬元,解決了鍵盤生產線上工人一百零幾個插鍵帽的動作,把線上的工人從60人減到了24人”。
但這并不是“工業4.0”意義上的自動化生產線。它只是一套自動化機械設備,工作機制僵硬,缺乏靈活性,不能很好地應用到多種零部件的生產中,只適合生產大批量的特定零部件。這不只是對人工操作的簡單替代,還是一條傳統工業思維下的生產線。自動化設備并不是純粹意義上的“工業機器人”,后者是一種可編程,可在不同崗位重復使用,有全方位空間動作能力的設備。
在2009年的一場機器人展覽會上,曾浩看到了汽車生產線上的焊接機器人。這些機器人能不能用來生產鼠標和鍵盤?
工業機器人的覆蓋
相對汽車產業,電子產品生產線的作業精度要求更高,它們需要操作更為靈巧、傳感更為靈敏的機器人。
2011年,雷柏從ABB購買了一批小型的六軸工業機器人,價格約20萬元一臺。這種機器人重25千克,在工作臺上像是一只猴子在伸臂取物。它號稱擁有世界上最快的速度、最高的精度和靈活性。其重復定位精度為0.01mm,工作半徑為580mm。在此范圍內它可以精準地觸及任何位置。
雷柏前后購買了75臺這樣的機器人。對于一家中小制造企業來說,人機調試不好,不僅不能提高生產效率,還有著生產線上人機沖突的風險。而且工業機器人的制造商,并沒有生產出專門的“3C電子機器人”。無論是制造商還是工業機器人,之前對鍵鼠生產線也并不了解,機器人與生產線之間需要一個調試和適應的過程。于是,雷柏自動化小組升級為自動化部,將這些工業機器人進行個性化設計和整套體系的改良,然后圍繞工業機器人開發自動化生產線。
所有人都參與到了智能生產的改良運動中。研發人員設計元件時,要考慮工業機器人的操作性能;自動化人員要開發周邊設備,提升機器人的擴展性能,以生產不同的產品;而且供應商也被納入改良體系中來,相關配件一律要按照雷柏工業機器人的生產標準和排程來配送。
2011年中,雷柏徹底結束了代工業務,專注于自有品牌產品生產經營。這樣,雷柏的生產線便不再受外部訂單企業的影響,并自行確立了元器件和模組的標準,自動化體系的研發與改良也有了穩定的平臺。
從引進機器人設備到完成整條生產線的調試,雷柏用了一年半的時間。現在,一條生產線擁有數個工業機器人以及相關設備,可以進行產品開模、注塑、組裝等各個生產環節。
從自動化機械設備到工業機器人生產線,到底有什么改良成果?
在USB插口生產線上,雷柏機器人的節拍時間僅為3秒,生產效率比人工提高了60%。
鼠標接收器的裝配車間里,機器人可以精準地撕掉芯片上的小標簽。這些標簽大小約為大拇指指甲的四分之一,人工處理需要靈巧的手指和長時間的視力聚焦。撕下標簽后,機器人將小標簽展示給監控人員觀看,以示任務完成。如果沒有撕下標簽,它就不會有展示的動作。同樣,這些機器人也可以把小標簽精確地貼到某個零部件上,其力度與精度也拿捏得恰到好處。
不只是準確與靈巧,圍繞機器人打造的智能生產線生產效率也更高。
以注塑環節為例,塑膠原料通過管道輸送到注塑機,隨后通過機械手臂去把注塑完成的產品取出來,并通過流水線直接送到裝備線。在整個注塑的生產過程當中,沒有人加料、取產品、包裝產品、搬運產品,甚至沒有人去做出庫入庫。無人值守的自動化操作,貫穿了雷柏的各個生產環節。
使用半自動生產線進行生產時,雷柏每天生產4000個鍵盤需要50名員工。現在每天生產7000個鍵盤,只需要6~7人搭配工業機器人生產線,而且良品率反而比手工操作模式高兩三個百分點。效率提升的同時,產品質量也一并得到提升。
整個雷柏的內部物流系統完全是自己規劃。從整個生產流程來看,原材料從倉庫到中央供料的距離不到5米。原料進入中央供料系統后,直接進入注塑車間里,途中不需要任何搬運。雷柏的廠房車間單位面積比舊廠房縮小了一半,物流更緊湊,自動化效率更高。
但是自動化部門的課題并沒有結束,他們還要研究類似提高機械手插嵌電子元件的準確度,或者如何讓生產控制更加信息化等問題,還有人與機械的協調問題,“機器效率高了,會影響工人的收入;機器效率低了,工人會覺得不如用人手來做。”
倒梯形的人員結構
一般機器人的壽命為10年。在雷柏,這些機器人使用兩年后依然如新,工作人員估計它們的工作壽命可能會超過10年。1000個工人一年的成本保守計算大約是3000萬元,而100臺小型工業機器人的成本在2000萬元左右。如果機器人使用壽命為十年的話,這將是一場十分劃算的生產革命。更何況,綜合人員流動、培訓成本、人員薪酬等因素后,人工成本還在呈現不斷上升的趨勢。
在2011年,雷柏的營收有5.6億元,利潤超1億元。因為工業機器人,雷柏鍵盤鼠標產品的毛利率最高接近30%,沒有引進機器人的國內同類企業,毛利率只有10%。
經過機器人集成的智能改造后,雷柏工廠現在有800多人,機器人取代了75%的員工,產能“至少增加了三倍”。雷柏車間變成了機器人和自動化設備的世界,下一步,雷柏人員數量目標則是500~600人。
在生產線的變化當中,機器與人工的搭配機制在逐漸調整改變。雷柏調整了人與機器的搭配機制,在車間內創造了“一人屋臺式”制造單元。在幾平方米的空間里,兩臺機器人和兩個工人各自做著不同的生產動作,然后在上下游互相交接。
而在另外一個接收器組裝的工作單元里,一名雷柏的技術人員需要照看五六臺機器人的工作。在以前,每一臺機器則需要五六名工人參與流水線作業。
工人的減少也改變了雷柏的管理架構。雷柏嘗試著調整工人們的績效計算方式,鼓勵工人和機器人“合作”,提供比以往更高的生產效率。
另外,穿藍色工服的新工人角色也出現了——他們類似于過去人工生產線上的線長或組長,但又要掌握維護、操控機器人和自動化設備的技能,并能應付生產線上的簡單故障。每條生產線上只有寥寥幾個工人,或站立,或端坐,他們似乎變成了制造業的旁觀者。留下來的工人,收入變得更為豐厚。三年來,工人們已經獲得了4次漲薪,每次幅度都超過10%,目前平均單個人工成本每個月要五六千元。
員工結構將不再是金字塔形,而是正在向倒梯形轉變。基層的產業工人會減少,中間的技術工人將越來越多。早在2012年,雷柏的管理架構也經歷了一次精簡,從五層減到三層。
輸出機器人生產線
“塑料進去,鍵盤出來”。以前需要轉換四五道工序,要100多人才能做出來的東西,現在就是幾個機械手,再加幾個注塑機就完成了。“這是現在所有中國制造業的企業想要得到的東西。”曾浩這樣說,他計劃中的雷柏可以輸出這種東西。
對于機器人的應用,雷柏已經掌握了一整套的機器人生產線系統技術。實際上,雷柏買進的機器人都只是個殼子而已,雷柏把相關的應用和系統裝入其中,并配上相關的周邊設備,輕量級機器人的智能生產線是雷柏自動化部門提供的產品。
現在,雷柏開始向一些制造類企業提供相關的機器人生產線方案。原本生產鍵盤鼠標的雷柏又多了一項新業務:“輕量級機器人”生產線解決方案,為制造業的生產線做機器人集成規劃咨詢,提供機器人系統集成服務協議并參與實施。系統集成應用的機器人硬件,仍然是來自于傳統的工業機器人制造企業ABB和發那科。
與ABB、發那科等工業機器人生產商不同,雷柏像是一個自動化生產集成商,提供的不是機器人產品,而是以機器人為核心的自動化體系和解決方案。雷柏50多個人的自動化團隊承擔著商用機器人生產線的業務,他們專門負責開發符合生產需要的機器人應用,將其整合到有著不同工作需求的生產線上。
目前,雷柏已經在開發機器人集成應用系統服務,當前已經有訂單在做。主要是為輕量級機器人集成提供解決方案。當前國內機器人主要應用于鋼鐵、汽車兩個行業,基本上都是重型機器人,而在眾多的一般制造企業里,輕量級機器人有很大的發展空間。
擁有了應用積累和系統集成應用的經驗,雷柏已做了十多個行業的客戶,有手機、GPS導航、電源、遙控器等產業的企業,都是將輕量級機器人應用在裝配領域,主要在深圳、珠海、河源、東莞等地。
但是未來兩三年內,機器人的市場可能并不會太樂觀。許多制造企業仍然將機器人應用看作只是取代人工,并未意識到整套生產體系自動化改良的重要性。同時,一些行業的人工成本也還沒高到必須要用機器人取代的地步。
雷柏也刺激了機器人生產商,他們已經針對電子企業開發了“機器人3C產品裝配”的示范生產線。針對不同產業,工業機器人已經有了不同深度的滲透服務。
在2012年搬入新工廠之前,雷柏就將工廠的宿舍設計為不到1000人的規模,辦公室也只有200多個工位。在一定程度上倒逼了工廠的自動化和減員的進度。雷柏的目標很徹底:讓工廠變成一個看不見幾個工人的地方,就像德國汽車裝配車間那樣。
其實,所有的制造業都恨不得用更少的人,甚至建造一個無人工廠,不需看管、無需照明、24小時晝夜不歇地運轉。這一切只取決于兩個要素:人力成本不斷上揚、機器人價格不斷下降,這兩個趨勢的平衡點一旦到來,中國智造便有了跨越的底氣。