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磨煤機軸向分離器改造及其應用

2014-12-22 10:20:29曹賓
科技與創新 2014年23期
關鍵詞:發電廠

曹賓

摘? 要:新型軸向分離器的應用滿足了煤種使用的需求,提高了磨煤機的分離效果,降低了制粉電耗,達到了提升鍋爐效率的目的。

關鍵詞:磨煤機分離器;發電廠;煤粉;燃燒器

中圖分類號:TM621.2?????????? 文獻標識碼:A?? ????????????文章編號:2095-6835(2014)23-0034-02

1? 實例分析

粵電集團韶關發電廠11號爐采用沈陽重型機械設備廠配套的BBD4060型磨煤機。該磨煤機2005-07投產,每個端口設計了1臺雙錐型分離器,兩端對稱布置,內裝可調葉片(徑向布置),可以根據要求調節煤粉細度。機組投產以來,磨煤機分離器的堵塞問題一直嚴重影響著機組的安全運行,每月都要定期降負荷、停磨煤機清理分離器。此外,該磨煤機還具有分離效果差、容積利用率低、阻力大、均勻性差和循環倍率高等缺點,且分離器回粉機構的缺陷常造成氣流短路或回粉堵塞等現象,進而引發了以下9種問題:①內部堵塞降低了設備的分離效果,爐渣中出現較大的碳粒。②鍋爐飛灰含碳量增加,降低了鍋爐運行的經濟性。③分離器堵塞導致磨煤機出力降低,出現帶不起負荷的情況。④由于風粉受到的阻力增大,導致大顆粒更易沉積在一次風管的水平管段,造成燃燒器出力不均,進而引起高溫管材的局部超溫。⑤人工清理分離器上的雜物增加了檢修人員的工作量。⑥為了清理雜物,需要輪流停止磨煤機,這會增加磨煤機內部爆炸的概率。⑦提高了積粉爆炸的可能性。大量煤粉沉積可能會造成磨煤機自燃。⑧在磨煤機啟停的操作中,因風粉速度較低,加之分離器中的阻力較大,導致煤粉的流動性降低,易引起燃燒器火焰回流,進而損壞燃燒器和風粉管道。⑨因負荷、運行方式和工作強度的要求,無法實際清理磨煤機分離器,導致原煤消耗增高。此外,磨煤機常無法滿出力,因此,必須早開磨、晚停磨,進而導致廠用電消耗和磨煤機鋼耗不斷增加。

改造前的雙進雙出分離器如圖1所示。

圖1? 改造前的雙進雙出分離器

2? 改造方案

我廠于2012年提出磨煤機分離器的改造方案,將原徑向型分離器改為軸向型分離器。具體方案分為以下2點:①為了增強粗粉碰撞沉反彈降的效果,并提高細粉細度的均勻性,采用了兩級擋板。由于空間限制,擋板軸水平或接近水平安裝,擋板與水平角度可調,相鄰級擋板角度反向安裝。反向安裝與同向安裝相比,大大強化了粗粉碰撞沉降效果,提高了細粉細度的均勻性,使各級碰撞擋板可在更靠近垂直方向的狀態下工作,大大降低了雜物堆積擋板、堵塞分離器的概率,進而增強了分離器的防堵功能。由于加大了碰撞擋板的角度,增加了分離器的最小通流面積(降低了分離器的流阻),降低了活性細粉變粗的概率,進而提高了分離器的出粉率。②內錐封頭形狀采用臺階形,這利于擋回雜物。由于分離器出粉管的通流面積較小,導致升粉管出口無法形成拉法耳管效應,達不到磨損封頭流速的目的。因此,內錐封頭不會被磨損,進而可采用輕便結構的錐封頭。

3? 改造后的具體收益

圖2? 改造后的雙進雙出分離器

韶關電廠11爐磨煤機分離器在未改造前,4臺磨煤機需同時運行才能使機組帶滿負荷,每臺磨煤機每月至少會出現1次故障而導致停運。每次停運磨煤機處理故障時,會減產電量4.5×105 kW·h,每年減產電量2.16×107 kW·h。改造后,只需3臺磨煤機同時運行就可使機組帶滿負荷,另外1臺磨煤機處于備用狀態,且不影響發電量。按發電收益0.05元/kW·h計算,每年可增收108萬元。

改造后,按1臺磨煤機每天啟動6 h、電壓為6 kV、電流為100 A計算,1臺磨煤機每年耗電1.314×107 kW·h。按上網電價為0.5元/kW·h計算,每年可節約65.7萬元。同時,維護成本每年可節約2萬元,其他運行成本每年可節約2.8萬元。因此,當1臺磨煤機處于備用狀態時,每天可節約70.5萬元。

改造后,磨制1 t煤的電耗下降了4 kW·h,按年磨制7.0×105 t煤計算,可節約電量2.8×106 kW·h。按上網電價0.5元/kW·h計算,每年可節約140萬元電費。

改造后,磨制1 t煤球的煤耗下降了70 g,按年磨制7.0×105 t煤計算,可節約49 t鋼球。按每噸鋼球1萬元計算,每年可節約資金49萬元。改造后的雙進雙出分離器如圖2所示。

4? 結束語

不同類型的分離器設計適用于不同的需求。我廠原分離器的設計僅針對無煙煤工況,而隨著市場的變化,燃用煤種在不斷變化。如果仍堅持使用原設計產品,則不僅會造成資源浪費,還存在一定的風險。因此,應根據實際情況進行必要的改造,以提高磨煤效率。

〔編輯:張思楠〕

Retrofit Axial Separation Coal Pulverizer and Its Application

Cao Bin

Abstract: The new axial separator applications meet the needs of the coal used to improve the separation effect of coal pulverizer, reducing power consumption milling, reaching enhance boiler efficiency.

Key words: coal pulverizer separator; power plant; pulverized coal; burner

摘? 要:新型軸向分離器的應用滿足了煤種使用的需求,提高了磨煤機的分離效果,降低了制粉電耗,達到了提升鍋爐效率的目的。

關鍵詞:磨煤機分離器;發電廠;煤粉;燃燒器

中圖分類號:TM621.2?????????? 文獻標識碼:A?? ????????????文章編號:2095-6835(2014)23-0034-02

1? 實例分析

粵電集團韶關發電廠11號爐采用沈陽重型機械設備廠配套的BBD4060型磨煤機。該磨煤機2005-07投產,每個端口設計了1臺雙錐型分離器,兩端對稱布置,內裝可調葉片(徑向布置),可以根據要求調節煤粉細度。機組投產以來,磨煤機分離器的堵塞問題一直嚴重影響著機組的安全運行,每月都要定期降負荷、停磨煤機清理分離器。此外,該磨煤機還具有分離效果差、容積利用率低、阻力大、均勻性差和循環倍率高等缺點,且分離器回粉機構的缺陷常造成氣流短路或回粉堵塞等現象,進而引發了以下9種問題:①內部堵塞降低了設備的分離效果,爐渣中出現較大的碳粒。②鍋爐飛灰含碳量增加,降低了鍋爐運行的經濟性。③分離器堵塞導致磨煤機出力降低,出現帶不起負荷的情況。④由于風粉受到的阻力增大,導致大顆粒更易沉積在一次風管的水平管段,造成燃燒器出力不均,進而引起高溫管材的局部超溫。⑤人工清理分離器上的雜物增加了檢修人員的工作量。⑥為了清理雜物,需要輪流停止磨煤機,這會增加磨煤機內部爆炸的概率。⑦提高了積粉爆炸的可能性。大量煤粉沉積可能會造成磨煤機自燃。⑧在磨煤機啟停的操作中,因風粉速度較低,加之分離器中的阻力較大,導致煤粉的流動性降低,易引起燃燒器火焰回流,進而損壞燃燒器和風粉管道。⑨因負荷、運行方式和工作強度的要求,無法實際清理磨煤機分離器,導致原煤消耗增高。此外,磨煤機常無法滿出力,因此,必須早開磨、晚停磨,進而導致廠用電消耗和磨煤機鋼耗不斷增加。

改造前的雙進雙出分離器如圖1所示。

圖1? 改造前的雙進雙出分離器

2? 改造方案

我廠于2012年提出磨煤機分離器的改造方案,將原徑向型分離器改為軸向型分離器。具體方案分為以下2點:①為了增強粗粉碰撞沉反彈降的效果,并提高細粉細度的均勻性,采用了兩級擋板。由于空間限制,擋板軸水平或接近水平安裝,擋板與水平角度可調,相鄰級擋板角度反向安裝。反向安裝與同向安裝相比,大大強化了粗粉碰撞沉降效果,提高了細粉細度的均勻性,使各級碰撞擋板可在更靠近垂直方向的狀態下工作,大大降低了雜物堆積擋板、堵塞分離器的概率,進而增強了分離器的防堵功能。由于加大了碰撞擋板的角度,增加了分離器的最小通流面積(降低了分離器的流阻),降低了活性細粉變粗的概率,進而提高了分離器的出粉率。②內錐封頭形狀采用臺階形,這利于擋回雜物。由于分離器出粉管的通流面積較小,導致升粉管出口無法形成拉法耳管效應,達不到磨損封頭流速的目的。因此,內錐封頭不會被磨損,進而可采用輕便結構的錐封頭。

3? 改造后的具體收益

圖2? 改造后的雙進雙出分離器

韶關電廠11爐磨煤機分離器在未改造前,4臺磨煤機需同時運行才能使機組帶滿負荷,每臺磨煤機每月至少會出現1次故障而導致停運。每次停運磨煤機處理故障時,會減產電量4.5×105 kW·h,每年減產電量2.16×107 kW·h。改造后,只需3臺磨煤機同時運行就可使機組帶滿負荷,另外1臺磨煤機處于備用狀態,且不影響發電量。按發電收益0.05元/kW·h計算,每年可增收108萬元。

改造后,按1臺磨煤機每天啟動6 h、電壓為6 kV、電流為100 A計算,1臺磨煤機每年耗電1.314×107 kW·h。按上網電價為0.5元/kW·h計算,每年可節約65.7萬元。同時,維護成本每年可節約2萬元,其他運行成本每年可節約2.8萬元。因此,當1臺磨煤機處于備用狀態時,每天可節約70.5萬元。

改造后,磨制1 t煤的電耗下降了4 kW·h,按年磨制7.0×105 t煤計算,可節約電量2.8×106 kW·h。按上網電價0.5元/kW·h計算,每年可節約140萬元電費。

改造后,磨制1 t煤球的煤耗下降了70 g,按年磨制7.0×105 t煤計算,可節約49 t鋼球。按每噸鋼球1萬元計算,每年可節約資金49萬元。改造后的雙進雙出分離器如圖2所示。

4? 結束語

不同類型的分離器設計適用于不同的需求。我廠原分離器的設計僅針對無煙煤工況,而隨著市場的變化,燃用煤種在不斷變化。如果仍堅持使用原設計產品,則不僅會造成資源浪費,還存在一定的風險。因此,應根據實際情況進行必要的改造,以提高磨煤效率。

〔編輯:張思楠〕

Retrofit Axial Separation Coal Pulverizer and Its Application

Cao Bin

Abstract: The new axial separator applications meet the needs of the coal used to improve the separation effect of coal pulverizer, reducing power consumption milling, reaching enhance boiler efficiency.

Key words: coal pulverizer separator; power plant; pulverized coal; burner

摘? 要:新型軸向分離器的應用滿足了煤種使用的需求,提高了磨煤機的分離效果,降低了制粉電耗,達到了提升鍋爐效率的目的。

關鍵詞:磨煤機分離器;發電廠;煤粉;燃燒器

中圖分類號:TM621.2?????????? 文獻標識碼:A?? ????????????文章編號:2095-6835(2014)23-0034-02

1? 實例分析

粵電集團韶關發電廠11號爐采用沈陽重型機械設備廠配套的BBD4060型磨煤機。該磨煤機2005-07投產,每個端口設計了1臺雙錐型分離器,兩端對稱布置,內裝可調葉片(徑向布置),可以根據要求調節煤粉細度。機組投產以來,磨煤機分離器的堵塞問題一直嚴重影響著機組的安全運行,每月都要定期降負荷、停磨煤機清理分離器。此外,該磨煤機還具有分離效果差、容積利用率低、阻力大、均勻性差和循環倍率高等缺點,且分離器回粉機構的缺陷常造成氣流短路或回粉堵塞等現象,進而引發了以下9種問題:①內部堵塞降低了設備的分離效果,爐渣中出現較大的碳粒。②鍋爐飛灰含碳量增加,降低了鍋爐運行的經濟性。③分離器堵塞導致磨煤機出力降低,出現帶不起負荷的情況。④由于風粉受到的阻力增大,導致大顆粒更易沉積在一次風管的水平管段,造成燃燒器出力不均,進而引起高溫管材的局部超溫。⑤人工清理分離器上的雜物增加了檢修人員的工作量。⑥為了清理雜物,需要輪流停止磨煤機,這會增加磨煤機內部爆炸的概率。⑦提高了積粉爆炸的可能性。大量煤粉沉積可能會造成磨煤機自燃。⑧在磨煤機啟停的操作中,因風粉速度較低,加之分離器中的阻力較大,導致煤粉的流動性降低,易引起燃燒器火焰回流,進而損壞燃燒器和風粉管道。⑨因負荷、運行方式和工作強度的要求,無法實際清理磨煤機分離器,導致原煤消耗增高。此外,磨煤機常無法滿出力,因此,必須早開磨、晚停磨,進而導致廠用電消耗和磨煤機鋼耗不斷增加。

改造前的雙進雙出分離器如圖1所示。

圖1? 改造前的雙進雙出分離器

2? 改造方案

我廠于2012年提出磨煤機分離器的改造方案,將原徑向型分離器改為軸向型分離器。具體方案分為以下2點:①為了增強粗粉碰撞沉反彈降的效果,并提高細粉細度的均勻性,采用了兩級擋板。由于空間限制,擋板軸水平或接近水平安裝,擋板與水平角度可調,相鄰級擋板角度反向安裝。反向安裝與同向安裝相比,大大強化了粗粉碰撞沉降效果,提高了細粉細度的均勻性,使各級碰撞擋板可在更靠近垂直方向的狀態下工作,大大降低了雜物堆積擋板、堵塞分離器的概率,進而增強了分離器的防堵功能。由于加大了碰撞擋板的角度,增加了分離器的最小通流面積(降低了分離器的流阻),降低了活性細粉變粗的概率,進而提高了分離器的出粉率。②內錐封頭形狀采用臺階形,這利于擋回雜物。由于分離器出粉管的通流面積較小,導致升粉管出口無法形成拉法耳管效應,達不到磨損封頭流速的目的。因此,內錐封頭不會被磨損,進而可采用輕便結構的錐封頭。

3? 改造后的具體收益

圖2? 改造后的雙進雙出分離器

韶關電廠11爐磨煤機分離器在未改造前,4臺磨煤機需同時運行才能使機組帶滿負荷,每臺磨煤機每月至少會出現1次故障而導致停運。每次停運磨煤機處理故障時,會減產電量4.5×105 kW·h,每年減產電量2.16×107 kW·h。改造后,只需3臺磨煤機同時運行就可使機組帶滿負荷,另外1臺磨煤機處于備用狀態,且不影響發電量。按發電收益0.05元/kW·h計算,每年可增收108萬元。

改造后,按1臺磨煤機每天啟動6 h、電壓為6 kV、電流為100 A計算,1臺磨煤機每年耗電1.314×107 kW·h。按上網電價為0.5元/kW·h計算,每年可節約65.7萬元。同時,維護成本每年可節約2萬元,其他運行成本每年可節約2.8萬元。因此,當1臺磨煤機處于備用狀態時,每天可節約70.5萬元。

改造后,磨制1 t煤的電耗下降了4 kW·h,按年磨制7.0×105 t煤計算,可節約電量2.8×106 kW·h。按上網電價0.5元/kW·h計算,每年可節約140萬元電費。

改造后,磨制1 t煤球的煤耗下降了70 g,按年磨制7.0×105 t煤計算,可節約49 t鋼球。按每噸鋼球1萬元計算,每年可節約資金49萬元。改造后的雙進雙出分離器如圖2所示。

4? 結束語

不同類型的分離器設計適用于不同的需求。我廠原分離器的設計僅針對無煙煤工況,而隨著市場的變化,燃用煤種在不斷變化。如果仍堅持使用原設計產品,則不僅會造成資源浪費,還存在一定的風險。因此,應根據實際情況進行必要的改造,以提高磨煤效率。

〔編輯:張思楠〕

Retrofit Axial Separation Coal Pulverizer and Its Application

Cao Bin

Abstract: The new axial separator applications meet the needs of the coal used to improve the separation effect of coal pulverizer, reducing power consumption milling, reaching enhance boiler efficiency.

Key words: coal pulverizer separator; power plant; pulverized coal; burner

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