李新
中油遼河油田遼興油氣開發公司 遼寧盤錦 124010
奈曼油田于2006年投入開發,2007年開始注水試驗,屬構造-巖性復合油藏,沉積特征為扇三角洲沉積,平均孔隙度為14%,平均滲透率12.2×10-3μm2,屬低孔、低滲油藏。目前注采系統不斷完善,但由于儲層非均質性強,導致區塊含水上升速度加快,開發矛盾突出。針對水驅油效率低、注水水竄的問題,近年來在注水調控、找堵水及調剖等方面做了諸多嘗試,但都未能從根本上解決這一問題,通過調研研究,決定開展奈曼油田深部調驅先導試驗,進一步改善開發效果。
1.平面上相變快、砂體變化大,水驅方向性強
通過對注水井組示蹤劑測試資料分析,奈曼油田的注水井組呈現東西向油井見效快、水淹嚴重,側向油井見效程度低的特點。
2.含油井段長、非均質性強,縱向上動用程度不均衡
奈曼油田屬于低滲透油田,且含油井段長,油井采用大井段射孔壓裂的生產方式投產,對應的注水井也采用大井段注水的注入方式,受儲層非均質性的影響,大井段注水導致層間矛盾突出。
3.水淹趨勢漸顯,有效堵水困難
奈曼油田油井自然產能低,必須經過壓裂改造才具有經濟開采價值,注入水易沿壓裂裂縫方向發生水淹、水竄,部分油井水淹嚴重,目前沒有有效的堵水措施,水淹、水竄問題嚴重制約著奈曼油田的高效開發。
深部調驅是通過大劑量注入調驅配方體系實現深部液流轉向,平面上調整驅動方向,增大波及體積;縱向上調整驅動類型,提高儲量動用程度,達到提高采收率的目的。通過對篩選標準的對比,奈曼油田具備深部調驅的適應性(表1)。

表1 篩選標準對比

12.20.6182.579.61323.36儲層滲透率(×10-3μ m2滲透率變異系數連通系數(%)含水率(%)粘度(mP a·s)采出程度(%)10.5~30000.5~1.5>60<98<200<40
針對奈曼油田注水現狀,優選奈1-44-50井與奈1-48-54井兩井組開展深部調驅試驗,井組剩余儲量較大,剩余油分布比較清楚,注采井網完善,儲層連通較好,水驅控制程度及動用程度較高。
該區塊溫度為68℃,按照配方普適性研究成果,該塊溫度既適合開展酚醛凝膠體系,又適合鉻凝膠體系,因此需對兩種體系進行篩選評價,而該塊配方體系設計存在三個難點:一是注入水質與地層水質存在較大差距,該配方體系在兩種水質下都要成膠,并且滿足深部調驅技術的需要;二是由于該塊儲層敏感,在注入水中加入0.5%防膨劑,要求配方體系要與防膨劑具有一定的配伍性;三是該塊屬于低滲透油藏,同時存在天然與人工裂縫,配方體系既要滿足低滲透注得進的需求,又要滿足能解決裂縫等非均質嚴重造成的水竄等問題。
經過大量的室內試驗,證實鉻凝膠體系在奈曼油田注入水水質條件下成膠強度和穩定性均較差,而酚醛體系成膠強度與穩定性較好能夠滿足要求,因此在奈曼油田選擇酚醛凝膠體系。
1.調驅井壓力穩步上升
經過5個月的調驅試驗,試驗井組的注入壓力分別由8.6MPa和7MPa上升到10MPa和9.9MPa。
2.調驅試驗井組產量穩中有升
調驅井組日產油量由調驅前的6.8t上升到調驅后的12.3t,含水由調驅前的79.6%下降到調驅后的71%,整個井組較調驅前累增油677t。
1.根據試驗效果分析,證實奈曼油田開展深部調驅是可行的。
2.目前所采用的調驅劑的配方體系是適合奈曼油田的。
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