常永飛
摘 要:順和選煤廠現階段商品煤外運的方式全部為汽車運輸銷售,煤場有四個主要裝車點(末精末原倉、中塊小塊倉、粒煤倉、末原裝車倉),按照傳統的選煤廠銷售組織模式,需要固定3-5人專職于地銷時的放煤裝車工作。按照傳統選煤廠的模式必將增加順選廠的用工總數,這與順選廠立足于精簡高效的生產組織模式、著力提高生產銷售集中控制水平、提升安全生產環境、降低現場用工需求的建設生產目標相違背。
關鍵詞:遠程裝車系統;應用
一、主要內容
1.裝車集中控制系統與視頻定位系統有效結合。裝車集中控制系統設有集中聯鎖和就地解鎖兩種控制方式,集中用于正常生產,就地用于檢修和單機試車,集中/就地兩種控制方式可實現無擾動切換。視頻定位系統包括集中于調度室的視頻監控,車輛行進路線規劃設計,車輛停車標示等方面。通過視頻監控調度員可以看清楚車輛裝運情況,通過車輛行進路線規劃設計保證煤場車輛井然有序,通過車輛停車標示保證車輛停靠到位。
2.裝車現場聲光信號的實施應用。在商品煤裝車系統中現場噪音有時過大,導致調度員難以有效對車輛司機做出指令,造成商品煤的灑落。為此在裝車現場安裝聲光信號,并將其納入調度員的控制,在現場約定好裝車信號規則:一聲停,二聲行,三聲后退的規則。(圖1)
圖1
3.設計應用裝車倉自動報警停機功能。針對部分裝車倉容積較小,容易滿倉、往外撒煤或導致設備故障的情況;對裝車倉的料位計進行重新設計定位并開發完善其停機報警功能。通過該功能實現該環節自動報警并將關聯設備停機。
4. 安裝并革新裝車自動升降溜槽。在塊煤裝車現場測量選擇合適的位置和角度后,在塊煤下料溜槽下方各安裝防破碎緩沖溜槽;該溜槽通過電機和鋼絲繩,實現溜槽的自動升降。同時順選廠結合實際、不斷技術革新:將光電限位裝置使用在該溜槽上防治煤塊飛濺對限位裝置的損壞;將變頻器調速技術應用在該環節上,使裝車速度得以有效控制,更加有力的避免裝車撒煤的情況并提高塊煤率。(圖2)
二、主要創新點
1.裝車集中控制系統與視頻監控技術、變頻調速技術、光電控制技術、工業場地規劃及定點標識技術有效結合、綜合控制,優化了遠程操控對現場裝車的過程控制,提高了裝車質量,實現地銷環節的遠程裝車。
2.優化調度室與裝車司機的指令模式,為遠程裝車提供了有效的交流形式。
3.對裝車倉的料位計開發完善其停機報警功能,避免設備超負荷運行,改善了現場衛生條件。
4.通過安裝并革新裝車自動升降溜槽,減少了塊煤裝車過程中撒煤和二次破碎的問題,保證了塊煤的質量,降低了職工的勞動強度,提高了塊煤經濟效益。
三、效果評價
順選廠遠程裝車系統在不斷的探索實踐中,有效克服了遠程溝通、倉位控制、塊煤破碎等困難,逐步實現了集中控制系統與現場實際情況的緊密銜接。
該遠程裝車系統自2014年至今已經實施十個月,在此期間順選廠的末精末原倉、中塊小塊倉、粒煤倉、末原裝車倉原先需要的4名定員全部取消,以6萬一年的工資計算,在此期間節約人力資源成本20萬。該遠程裝車系統主要的花費在于控制系統革新、電鈴指示燈安裝、線路敷設、2臺變頻器安裝調試、2臺電機安裝、相應溜槽制作安裝等,總共花費設備成本1萬元左右。以此可以看出順選廠該系統投入小,見效大,長期收益穩定。
順選廠地銷現階段全部依靠汽車,煤場由于經常存煤,揚灰揚塵情況較多,煤場的遠程裝車系統有效降低了煤場用工人數,使得員工更好的避免粉塵等職業病危害。因此,該遠程裝車系統無論從經濟效益、健康效益、社會效益都較為可觀,近年來永煤、焦煤、鶴煤相關兄弟單位來順選廠學習指導后,一些兄弟單位已經推廣應用了我廠這一成果;由此可見該成果具有較好的借鑒和推廣價值。endprint
摘 要:順和選煤廠現階段商品煤外運的方式全部為汽車運輸銷售,煤場有四個主要裝車點(末精末原倉、中塊小塊倉、粒煤倉、末原裝車倉),按照傳統的選煤廠銷售組織模式,需要固定3-5人專職于地銷時的放煤裝車工作。按照傳統選煤廠的模式必將增加順選廠的用工總數,這與順選廠立足于精簡高效的生產組織模式、著力提高生產銷售集中控制水平、提升安全生產環境、降低現場用工需求的建設生產目標相違背。
關鍵詞:遠程裝車系統;應用
一、主要內容
1.裝車集中控制系統與視頻定位系統有效結合。裝車集中控制系統設有集中聯鎖和就地解鎖兩種控制方式,集中用于正常生產,就地用于檢修和單機試車,集中/就地兩種控制方式可實現無擾動切換。視頻定位系統包括集中于調度室的視頻監控,車輛行進路線規劃設計,車輛停車標示等方面。通過視頻監控調度員可以看清楚車輛裝運情況,通過車輛行進路線規劃設計保證煤場車輛井然有序,通過車輛停車標示保證車輛停靠到位。
2.裝車現場聲光信號的實施應用。在商品煤裝車系統中現場噪音有時過大,導致調度員難以有效對車輛司機做出指令,造成商品煤的灑落。為此在裝車現場安裝聲光信號,并將其納入調度員的控制,在現場約定好裝車信號規則:一聲停,二聲行,三聲后退的規則。(圖1)
圖1
3.設計應用裝車倉自動報警停機功能。針對部分裝車倉容積較小,容易滿倉、往外撒煤或導致設備故障的情況;對裝車倉的料位計進行重新設計定位并開發完善其停機報警功能。通過該功能實現該環節自動報警并將關聯設備停機。
4. 安裝并革新裝車自動升降溜槽。在塊煤裝車現場測量選擇合適的位置和角度后,在塊煤下料溜槽下方各安裝防破碎緩沖溜槽;該溜槽通過電機和鋼絲繩,實現溜槽的自動升降。同時順選廠結合實際、不斷技術革新:將光電限位裝置使用在該溜槽上防治煤塊飛濺對限位裝置的損壞;將變頻器調速技術應用在該環節上,使裝車速度得以有效控制,更加有力的避免裝車撒煤的情況并提高塊煤率。(圖2)
二、主要創新點
1.裝車集中控制系統與視頻監控技術、變頻調速技術、光電控制技術、工業場地規劃及定點標識技術有效結合、綜合控制,優化了遠程操控對現場裝車的過程控制,提高了裝車質量,實現地銷環節的遠程裝車。
2.優化調度室與裝車司機的指令模式,為遠程裝車提供了有效的交流形式。
3.對裝車倉的料位計開發完善其停機報警功能,避免設備超負荷運行,改善了現場衛生條件。
4.通過安裝并革新裝車自動升降溜槽,減少了塊煤裝車過程中撒煤和二次破碎的問題,保證了塊煤的質量,降低了職工的勞動強度,提高了塊煤經濟效益。
三、效果評價
順選廠遠程裝車系統在不斷的探索實踐中,有效克服了遠程溝通、倉位控制、塊煤破碎等困難,逐步實現了集中控制系統與現場實際情況的緊密銜接。
該遠程裝車系統自2014年至今已經實施十個月,在此期間順選廠的末精末原倉、中塊小塊倉、粒煤倉、末原裝車倉原先需要的4名定員全部取消,以6萬一年的工資計算,在此期間節約人力資源成本20萬。該遠程裝車系統主要的花費在于控制系統革新、電鈴指示燈安裝、線路敷設、2臺變頻器安裝調試、2臺電機安裝、相應溜槽制作安裝等,總共花費設備成本1萬元左右。以此可以看出順選廠該系統投入小,見效大,長期收益穩定。
順選廠地銷現階段全部依靠汽車,煤場由于經常存煤,揚灰揚塵情況較多,煤場的遠程裝車系統有效降低了煤場用工人數,使得員工更好的避免粉塵等職業病危害。因此,該遠程裝車系統無論從經濟效益、健康效益、社會效益都較為可觀,近年來永煤、焦煤、鶴煤相關兄弟單位來順選廠學習指導后,一些兄弟單位已經推廣應用了我廠這一成果;由此可見該成果具有較好的借鑒和推廣價值。endprint
摘 要:順和選煤廠現階段商品煤外運的方式全部為汽車運輸銷售,煤場有四個主要裝車點(末精末原倉、中塊小塊倉、粒煤倉、末原裝車倉),按照傳統的選煤廠銷售組織模式,需要固定3-5人專職于地銷時的放煤裝車工作。按照傳統選煤廠的模式必將增加順選廠的用工總數,這與順選廠立足于精簡高效的生產組織模式、著力提高生產銷售集中控制水平、提升安全生產環境、降低現場用工需求的建設生產目標相違背。
關鍵詞:遠程裝車系統;應用
一、主要內容
1.裝車集中控制系統與視頻定位系統有效結合。裝車集中控制系統設有集中聯鎖和就地解鎖兩種控制方式,集中用于正常生產,就地用于檢修和單機試車,集中/就地兩種控制方式可實現無擾動切換。視頻定位系統包括集中于調度室的視頻監控,車輛行進路線規劃設計,車輛停車標示等方面。通過視頻監控調度員可以看清楚車輛裝運情況,通過車輛行進路線規劃設計保證煤場車輛井然有序,通過車輛停車標示保證車輛停靠到位。
2.裝車現場聲光信號的實施應用。在商品煤裝車系統中現場噪音有時過大,導致調度員難以有效對車輛司機做出指令,造成商品煤的灑落。為此在裝車現場安裝聲光信號,并將其納入調度員的控制,在現場約定好裝車信號規則:一聲停,二聲行,三聲后退的規則。(圖1)
圖1
3.設計應用裝車倉自動報警停機功能。針對部分裝車倉容積較小,容易滿倉、往外撒煤或導致設備故障的情況;對裝車倉的料位計進行重新設計定位并開發完善其停機報警功能。通過該功能實現該環節自動報警并將關聯設備停機。
4. 安裝并革新裝車自動升降溜槽。在塊煤裝車現場測量選擇合適的位置和角度后,在塊煤下料溜槽下方各安裝防破碎緩沖溜槽;該溜槽通過電機和鋼絲繩,實現溜槽的自動升降。同時順選廠結合實際、不斷技術革新:將光電限位裝置使用在該溜槽上防治煤塊飛濺對限位裝置的損壞;將變頻器調速技術應用在該環節上,使裝車速度得以有效控制,更加有力的避免裝車撒煤的情況并提高塊煤率。(圖2)
二、主要創新點
1.裝車集中控制系統與視頻監控技術、變頻調速技術、光電控制技術、工業場地規劃及定點標識技術有效結合、綜合控制,優化了遠程操控對現場裝車的過程控制,提高了裝車質量,實現地銷環節的遠程裝車。
2.優化調度室與裝車司機的指令模式,為遠程裝車提供了有效的交流形式。
3.對裝車倉的料位計開發完善其停機報警功能,避免設備超負荷運行,改善了現場衛生條件。
4.通過安裝并革新裝車自動升降溜槽,減少了塊煤裝車過程中撒煤和二次破碎的問題,保證了塊煤的質量,降低了職工的勞動強度,提高了塊煤經濟效益。
三、效果評價
順選廠遠程裝車系統在不斷的探索實踐中,有效克服了遠程溝通、倉位控制、塊煤破碎等困難,逐步實現了集中控制系統與現場實際情況的緊密銜接。
該遠程裝車系統自2014年至今已經實施十個月,在此期間順選廠的末精末原倉、中塊小塊倉、粒煤倉、末原裝車倉原先需要的4名定員全部取消,以6萬一年的工資計算,在此期間節約人力資源成本20萬。該遠程裝車系統主要的花費在于控制系統革新、電鈴指示燈安裝、線路敷設、2臺變頻器安裝調試、2臺電機安裝、相應溜槽制作安裝等,總共花費設備成本1萬元左右。以此可以看出順選廠該系統投入小,見效大,長期收益穩定。
順選廠地銷現階段全部依靠汽車,煤場由于經常存煤,揚灰揚塵情況較多,煤場的遠程裝車系統有效降低了煤場用工人數,使得員工更好的避免粉塵等職業病危害。因此,該遠程裝車系統無論從經濟效益、健康效益、社會效益都較為可觀,近年來永煤、焦煤、鶴煤相關兄弟單位來順選廠學習指導后,一些兄弟單位已經推廣應用了我廠這一成果;由此可見該成果具有較好的借鑒和推廣價值。endprint