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嚴寒地區屠宰廢水處理改造擴建工程設計

2014-12-30 06:46:13趙勇嬌單連斌王允妹陳明崔勇
科技創新導報 2014年32期

趙勇嬌 單連斌 王允妹 陳明 崔勇

摘 要:針對原有屠宰廢水處理工藝存在問題及應對嚴寒地區低溫環境,采用ABR+SBR+BAF工藝,對原污水處理設施進行改造擴建,運行結果表明COD、BOD5、SS、NH3-N去除率可分別達到97.7%、98.4%、98.25%、95.38%,出水達到《肉類加工工業水污染物綜合排放標準》中肉制品加工一級排放標準。冬季運行成本為2.31元/t。

關鍵詞:嚴寒地區 ?屠宰廢水 ?ABR ?SBR

中圖分類號:X506 ? ?文獻標識碼:A ?文章編號:1674-098X(2014)11(b)-0119-03

Reconstruction and Expansion Design of Slaughter Wastewater Treatment in Severe Cold Trgion

Zhao Yongjiao

(Shenyang Academy of Environmental Sciences,Shenyang,Liaoning,110016,China)

Abstract:According to the problem of the original process of slaughterhouse wastewater,and in response to low temperature environment in severe cold trgion, ?using ABR+SBR+BAF process,to expansion and transformation of the original sewage treatment facilities. The running results showed that,the removal ratio of CODcr,BOD5,SS,NH3-N can reach 97.7%,98.4%, 98.25%, 95.38% respectively. The quality of the effluent can meet the requirements for the first-order of the comprehensive discharge standard of water pollutants for meat processing industry.The running cost was 2.31 RMB/Ton in winter.

Key Words:Severe Cold Trgion;Slaughter Water;ABR;SBR

某屠宰與肉食品加工企業位于黑龍江省,是以生豬屠宰、肉食品加工為主的企業。企業原污水站設計處理水量2400 m3/d,進水水質COD=2000 mg/L,BOD=1000 mg/L,氨氮=60 mg/L,懸浮物=1200 mg/L,設計出水水質為《肉類加工工業水污染物排放標準》(GB13457-92)的二級標準,由于現有水量、水質超出原設計范圍等多種原因,導致處理效果不佳,企業決定對現有設施進行升級改造,升級改造完畢后處理規模達到3600噸/日,出水達到《肉類加工工業水污染物排放標準》(GB13457-92)的一級標準,以滿足企業的正常生產要求。

1 廢水情況及排放標準

本方案設計廢水處理量為3600 m3/d,廢水處理設施每天24 h運行。污水處理站出水水質要求達到《肉類加工工業水污染物排放標準》(GB13457-92)一級標準,設計進出水水質見表1。

2 現有設施問題診斷

企業原污水處理站工藝流程:粗細格柵+豎流式沉砂池+調節池+ABR+中間池+BAF+消毒池,經現場考察及分析后,提出如下主要問題:

(1)原粗細格柵全部放在地下6 m的地下積水泵房,不僅由于一旦停電造成粗細格柵被淹沒,而且地下室空間窄小潮濕、有異味,清渣操作環境惡劣。

(2)粗細格柵選型不當,柵間隙過大,豎流式沉砂室池體積太小,導致調節池、隔油沉砂池和ABR大量沉積污泥,并使部分污泥由于停留時間長而消化上浮,從而影響整套處理設施的正常運轉。

(3)由于進水水量增大,沖擊負荷較大,而原有調節池調節容積只占總水量的30%左右,不能達到對水質水量的調節作用。

(4)進水水量、水質遠超過原設計范圍。

(5)原設計工藝選擇不合理,屠宰污水屬于中高濃度有機污水,如果前處理不好,BAF非常容易堵塞,不僅增加了反沖洗的頻率也增加了無功運行時間。導致處理后水質不達標。

(6)污泥處理設施較簡陋。

3 工藝流程及設計說明

3.1 工藝流程

生產污水首先經粗格柵去除粗大懸浮物,再經轉鼓細格柵進一步去除懸浮物,然后進入平流隔油沉淀池,浮油和分散油靜止上浮,浮油及底泥由刮油刮泥機去除,而后污水進入調節池,均質均量后,污水由泵經一級提升,進入氣浮管道混合器并與加入的無機絮凝劑(PAC)和有機絮凝劑(PAM)反應后,污水進入氣浮池,利用空壓機使壓縮空氣與污水在溶氣罐中充分混合,溶氣水在氣浮槽中釋放后產生大量氣泡使大量懸浮物、油脂上浮由刮渣機撇渣而被去除,出水進入ABR池,經過ABR中污泥層攔截進一步去除細小的懸浮物質,并將污水中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高了污水的可生化性,同時去除部分CODCr后,自流進入SBR反應池進行生物處理。在SBR反應池內污水按時間順序完成進水同時曝氣2 h、靜止攪拌2 h、再曝氣2 h、沉淀1 h、排水1 h四個步驟,然后進行下一周期的反應,出水達標排放。平流沉淀池底泥、氣浮槽浮渣、ABR和SBR剩余污泥進入污泥濃縮槽,濃縮后污泥經帶式壓濾機壓濾后,泥餅定期外運處置。污泥濃縮槽上清液和帶式壓濾機壓濾水回到調節池再處理。工藝流程圖見圖1。

3.2 改造擴建方案

該工程污水處理量為3600 m3/d,折合成小時平均處理量為150 m3/h。其中屠宰污水量約2200 m3/d,排放時間約15 h,其余肉制品加工污水和生活污水量約1400 m3/d,24 h連續排放,因此高峰水量約為205 m3/h。取變化系數K=1.2,得出小時最大水量為246 m3/h。本次方案設計預處理部分水量按250 m3/h,經調節池調節后,按平均水量150 m3/h設計。

(1)粗格柵部分。

舊格柵間拆除,新建格柵間一座,3 m×5 m,新建格柵池一座,尺寸3 m× 1 m×6 m,安裝循環式耙齒清污機一臺,原細格柵放在平流沉淀池上方,再增加一臺轉鼓式細格柵,柵間隙<1 mm,這樣不僅提高了去除SS能力,而且把除柵渣操作提升到地上,大大改善了工作條件,增加了集水池的集水容積。

循環式耙齒清污機,具體參數如下:耙齒間隙b=3 mm,柵條總寬B=1000 mm,安裝角度75 °,材質為柵條ABS,主體SUS304,配備電控柜和超聲波液位計,能夠滿足自動控制的要求。

(2)集水池部分。

集水池利舊,集水池內原有三臺潛水泵,新增2臺潛水泵,利用原有一臺潛水泵作為備用。具體參數如下:流量Q=200 m3/h,揚程H=15 m,材質著脫裝置、軌道及泵葉輪采用SUS304。

(3)細格柵部分。

原有細格柵保留,并新增一臺處理量400 m3/h轉鼓式細格柵,兩臺細格柵一用一備。新增轉鼓式細格柵具體參數如下:柵條間隙b=1 mm,轉鼓直徑D=950 mm,安裝角度35°材質全部SUS304,轉鼓的上方配有尼龍刷和沖洗水噴嘴,柵篩可在設備運行過程中實現自動清洗。

(4)平流沉淀池。

新增平流式隔油沉淀池一座,分兩格,平面尺寸20 m×9 m,超高h1=0.3 m,有效水深h2=3 m,緩沖層h3=0.5 m,泥斗高h4=3.618 m,總高H=7.418 m,有效容積V=725.2 m3,沉淀池內設行車式刮油刮泥機2臺,污泥泵2臺。

主要設備:

行車式刮油刮泥機2臺,材質為行架主體碳鋼,液下SUS304,配有電控柜和行車軌道。污泥泵Q=25 m3/h,H=10 m,材質為軌道及泵葉輪采用SUS304,水面上刮油排入浮油收集池,水池底板刮泥,沉淀污泥刮入集泥斗靠無堵塞泵排入平流沉淀池污泥儲池[1]。

(5)事故池。

根據黑龍江省環保局的要求,污水處理系統的氣浮系統或生化系統出現異常和設備檢修時,污水不能直接排放必須排入事故池臨時儲存,污水處理系統正常時再提升至平流沉淀池進行處理。

新增事故池一座,尺寸15 m×15 m× 3.5 m,有效容積V=675 m3,配兩臺污水泵。污水泵具體參數如下:Q=100 m3/h,H=12 m。

(6)調節池。

原有池體改造,尺寸25 m×15 m× 4.5 m,有效容積為1500 m3,在改造后調節池內增設預曝氣系統,為穿孔管曝氣方式。以防止池內懸浮物和油質上浮,及防止調節池內產生惡臭氣味。

(7)淺層氣浮處理系統。

新增淺層氣浮系統兩套,位于地上,池體尺寸φ×H=6 m×0.8 m,有效水深0.7 m,停留時間10 min,設計SS去除率85%,回流比R=30%,表面水力負荷q=5—8 m3/m2.h,浮渣池尺寸5.0 m×2.5 m×3.0 m,材質為鋼結構。

主要設備:

①淺層氣浮機:兩套,鋼結構,Q=100 t/h,含溶藥系統、溶氣釋放器及釋放管路、組合式刮沫機、走道扶梯、空壓機、電氣控制系統等,見圖2。

②回流水泵:2臺,Q=50 m3/h,H=50 m,一用一備;

③空氣壓縮機:Q=0.53 m3/min,P=0.7 Mpa;

④組合式溶藥槽:上溶藥,下用藥,有效容積4.0 m3,材質PVC,兩套;

⑤加藥泵4臺,Q=1 m3/h,P≤0.6 Mpa,兩用兩備;

(8)ABR池。

新建兩組共用壁四格式ABR池一座。構筑物尺寸8.0 m×15.0 m×5.5 m,有效池容1200 m3,鋼筋混凝土結構,半地上半地下,ABR池端設有蒸汽穿孔管加熱區,對淺層氣浮自流進水進行加熱,保證生化反應所需的溫度,以應對嚴寒天氣。ABR池尺寸16 m×15 m×5.5 m,設6臺潛污泵,回流用于水解池內污泥浮起及水解污泥排放。ABR設計容積負荷0.96kgBOD5/m3.d,出水堰負荷1.1 m3/m.h,總停留時間6.0 h[2]。

主要設備:

污泥泵6臺,不銹鋼葉輪,Q=40 t/h,H=10 m;

組合填料(含鋼筋支架)720 m3(h=3 m)。

(9)SBR生化反應池。

新建四格式SBR生化反應池一座。鋼筋混凝土結構,尺寸48 m×15 m×6 m,有效容積3960 m3,運行周期取8 h,同時曝氣2 h、靜止攪拌2 h、再曝氣2 h、沉淀1 h、排水1 h,SBR池內分生物選擇區,約占總有效池容的20%,有利于除去氨氮。

主要設備:

①回流泵4臺,45 m3/h,H=15 m;

②對夾式電動蝶閥DN= 300,4個;

③曝氣頭1400個;

④潷水器4臺,潷水量45 m3/h,潷水深度2 m。

(10)清水池、反沖洗水池、消毒池。

清水池利舊,接納SBR池出水,作為曝氣生物濾池的供水和反沖洗水,同時給二臺帶式壓濾機清洗濾帶供水。

(11)污泥濃縮池和浮渣儲池。

將原設備間內的豎流沉砂池改造成污泥濃縮池,有效容積100 m3,污泥濃縮池需安裝高速推流器,污泥濃縮池的平面尺寸4 m×8 m,分兩格,超高h1=0.5 m,有效水深h2=3 m,泥斗高h3=1.5 m,總高H=5m,有效容積V=117 m3。

高速推流器具體參數:推力:163 N,葉槳轉速740 r/min,葉槳直徑260 mm,材質SUS304

(12)設備間。

由于廠區位于寒冷地區,無霜期長,冬季氣溫低,極限溫度-38 ℃,為了保證設備、設施在冬季也能正常運行,必須把某些設備放在設備間內,并進行采暖保溫措施。需要放置的構筑物有氣浮機系統、鼓風機、溶藥加藥裝置、電控系統、平流沉淀池、污泥濃縮池、污泥脫水系統等。

①氣浮間,主要包含氣浮系統,溶藥加藥裝置,設計尺寸18.5 m×18.5 m×7.5 m。

②污泥處理間,主要為污泥處理系統、污泥濃縮溶藥加藥裝置、電控系統、平流沉淀池等。設計尺寸35.5 m×21.5 m×6.5 m。

③鼓風機房及配電間。

設羅茨鼓風機6臺,單臺參數:Q=18.31 m3/min,H=69.0 kPa,4用2備,設計尺寸18 m×6 m×4 m。

(13)BAF池。

BAF池利舊,進行填料及底板更新。

(14)增設污泥脫水系統。

選用二臺帶式壓濾機,帶寬2 m。原壓濾間的廂式板框壓濾機拆除淘汰。采用新購置的二臺2 m帶寬的帶式壓濾機。所有的壓濾水均通過地下管道排回集水池。兩臺帶機前設一平一斜兩臺螺旋輸送機,將產生的泥餅輸送到平流沉淀池間的高位泥斗里。斗中的污泥通過自動卸料裝置卸到汽車里清運出廠。

(15)應對嚴寒技術措施。

①將已受氣溫影響的污水處理設施布置在室內,并增加采暖設施。

②位于室外池體進行封蓋及外墻保溫,SBR池潷水器置于彩板房內。

③室外污水及污泥管道采用伴熱電纜及保溫材料進行保溫。

④ABR池前端設置蒸汽加熱區,對污水進行加熱,保證生化反應所需的溫度。

采用上述保溫措施后,可在嚴寒季節生化系統可正常運行。

4 運行效果

該工程通過當地環境保護監測部門驗收,1月份,ABR池和SBR池生化系統運行正常,水質監測結果如表2所示。

從出水的監測結果來看,該工藝運行穩定,出水各項指標都達到了設計要求。

5 技術經濟分析

對工程運行費用進行分析,技術經濟分析結果如表3所示。

6 結語

針對嚴寒地區屠宰廢水,對原有的處理系統進行了改造擴建,預處理部分增加了隔油沉淀池及淺層氣浮,生化處理部分采用了ABR+SBR工藝,實際運行結果表明,該系統改造擴建后,運行穩定,處理水水質達到《肉類加工工業水污染物排放標準》(GB13457-92)一級標準,冬季運行成本為2.31元/t,其他季節運行成本為2.08元/t。

參考文獻

[1] 張捍民,張興文,楊鳳林.屠宰廢水處理改造工程實例[J].環境工程, 2003,21(5):27-28.

[2] 崔海保,楊順生,魏永寧.ABR+A1/O組合工藝處理屠宰廢水[J].水處理技術, 2006,32(4):84-85.

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