姚偉政 郝軍強/安陽鋼鐵集團第二軋鋼廠電氣車間
中板2800mm機組高壓水除鱗系統節能改造
姚偉政 郝軍強/安陽鋼鐵集團第二軋鋼廠電氣車間
隨著國家節能減排發展戰略的積極推進,安鋼中板2800mm機組現用的三臺液耦調速離心式水泵存在著技術落后,使用成本高,效率低,能源浪費巨大的缺點,整套系統已經不能適應當今鋼鐵行業的微利運行,為此需要對現有高壓水除鱗系統進行高壓變頻節能改造。
中板;高壓水除磷系統;離心泵;高壓變頻;節能改造
我廠高壓水泵站是為2800中板軋線提供高壓除鱗水的關鍵設備,是保證軋鋼產品質量的關鍵節點。泵站現有3套離心式多級葉輪泵組,為保證除鱗水的壓力和用水量,泵組采用高壓大功率電機驅動,液力耦合器調速,同時為使之運行必須有油站和油泵等眾多附屬設備,用于冷卻和傳輸功率。而當前,鋼鐵產能富余,軋鋼節奏放緩,待溫和各種工藝停車時間大大加長,現有的這種調速方式就存在技術落后,使用成本高,效率低的缺點,同時由于電機功率大,就不能頻繁啟停,需長時間怠速工作,其巨大的電能消耗對軋鋼生產也是沉重的負擔,對我們產品的節能降耗,提高競爭力極為不利,為此,高壓水泵站的節能改造就迫在眉睫。
目前隨著高壓變頻技術的成熟和完善,因其無可比擬的優點(節能、穩定、無級調速等),應用越來越普及,特別是水泵風機負載,更是主要應用對象。經考察,我們決定選用施耐德公司的ATV1200系列高壓變頻器,利用高壓變頻器直接驅動電機,電機直接連接水泵,省去液力耦合器及附屬設備,提高效率,節約電能消耗。
2.1 系統簡介
施耐德公司的ATV1200系列高壓變頻器,采用成熟的低壓IGBT多電平單元串聯技術,變壓器柜和、功率單元柜、控制柜集成一起,集成多種附件,結構緊湊。高壓主回路和控制器之間用光纖連接,抗干擾能力強,隔離完備。6/6.6KV等級下輸入采用30脈沖整流,電流諧波畸變率THDi小于2%,幾乎不產生諧波;輸出階梯正弦PWM波形,接近完美正弦波——減少軸承、葉片的機械振動,有效保護電機和設備,可適用老系統和老電機的改造,不需輸入/輸出側電抗器濾波器,不需考慮電纜長度,可靠性好,使用維護成本低。
變頻器采用恒壓頻比控制(VVVF)和無速度傳感器的矢量控制方式,通過堵轉試驗和空載試驗,采樣定子轉子的各種參數,建立電動機模型,進行異步電機的轉矩、磁場解耦控制。控制精度高,響應快,另外變頻器還有高壓掉電后旋轉起動功能,自動識別跟蹤電動機轉速并拖動負載到設定頻率運行。
變頻器控制器基于DSP,CPLD,FPGA等先進的電子器件,集成小型PLC S7-200,用于柜內連鎖控制及與外部系統的通訊,接受啟停信號和速度給定,發出故障報警信號和各種模擬量信息。同時擁有10寸的中文觸摸屏人機界面,通過該界面可運行、停止、復位高壓變頻調速系統,修改功能和參數,并可以瀏覽高壓變頻調速系統的狀態和參數,參數瀏覽和修改采用不同的權限密碼,避免誤操作發生。
2.2 方案介紹
經選型,我們選擇ATA1200-3940-A60型變頻器,變頻器為一拖二方案,可帶動1#、2#泵組電機運行,采用VVVF控制方式,變頻器下火和電機間由高壓接觸器分斷,兩臺高壓接觸器間有輔助點的互鎖,高壓接觸器柜在另室放置,具有本地/遠程控制方式,由泵站PLC控制,選擇不同的泵組時,PLC控制自動或機旁手動切換,整個系統示意圖如下:

為變頻器的投用高壓水泵站控制系統PLC做出如下改動:
硬件部分:
新增開關量模板一塊,用于和變頻器內部PLC(S7-200)的點對點通信。控制變頻器啟停,接受變頻器就緒和故障及報警信號,同時接受變頻器下火高壓接觸器分閘,合閘反饋信號,利于泵站PLC的連鎖,保證變頻啟動正確的泵組投入運行;
接受變頻器PLC來的兩路模擬量輸入信號:變頻器輸出到電機的電流和電機運行頻率,為減少變頻器對兩臺PLC之間模擬量信號的干擾,加裝電壓隔離器;
軟件部分:
因變頻改造省去了液力耦合器,所以軟件中去掉了驅動液耦的工作油泵,勺管液壓站油泵和主泵之間的連鎖;
去掉液力耦合器內6個溫度檢測點的溫度報警和跳泵連鎖;
重新設定了泵組啟泵的連鎖條件,保持電機和泵組內部測溫點的報警和跳泵連鎖不變;
對監控WinCC畫面進行增刪處理,新建相應的變量和歸檔,顯示和記錄變頻的操作使用情況;
2.3 變頻器主要參數表及說明:

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2.4 系統調試
變頻器投入使用后,節能效果明顯。變頻改造前我們在PLC中編制程序監控并記錄泵組運行數據,根據記錄,泵組運行在2000rpm以上的時間占整個運行時間的28%,在2000rpm以下的時間占72%,由于泵組穩定運行只在接近滿載的2880rpm和1400rpm左右,所以可以認為高速運行時間占將近28%,低速運行時間接近72%,其他都是兩速度之間的過渡狀態,因為是機械調速,升降速時間1-2秒左右,占時極短。泵組主要工作在低速循環工況下,欲求最佳的節能效果必須在低速工況下努力,逐步將變頻器低速頻率由28Hz降低到20Hz,電流由30A降低到11A,效果顯著,但是泵組升速時間增加到9秒,(降速時間8秒,)這期間現場由于程序保護起作用,沒有高壓除鱗水,不能滿足生產使用。經過考慮,改動原泵站的打壓控制程序邏輯,原泵組是低于蓄水罐3水位時開始打壓,高于5水位回到低速,現改為低于4水位時開始打壓,高過5水位回低速,為保證節能效果,減少打壓次數,調大4,5水位間距離,這樣適度增加打壓次數,滿足現場使用,拿到節能的大頭。改動后記錄泵組高速運行時間(>2700rpm)占20%,低速運行時間(<1700rpm)占70% ,高低速切換時間占10%,考慮到升速時電流大,降速時電流小,可將10%的升降速時間看成5%的高速運行時間。
工程項目完成后,3臺離心式泵組可分兩組方式運行,1、2#泵組在變頻器驅動下實現交替運行,可以一套檢修,一套運行,充分保證變頻器的投用率,3#泵組采用原來的液耦調速運行方式不變,一旦變頻器故障,可迅速的恢復生產,保證先進性和可靠性的平衡。變頻器投用后,泵運行穩定性也大為提高,泵組的噪音、震動都大為降低,運行電流下降更為明顯,高速運行時電流由280A降低到234A 左右,低速運行電流由80A降到11A左右,節能效果顯著。
[1]張選正,顧紅兵 《中高壓變頻器應用技術》 電子工業出版社
[2]唐英偉 《中高壓變頻器在水泥行業中的運用》 中國建材工業出版社
[3]趙相賓、 仲明振 《高壓變頻器應用手冊》 機械工業出版社