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丙烯直接環氧化制環氧丙烷節能降耗工藝技術研究

2015-03-24 22:00:30趙亞龍天津渤化石化有限公司天津300452
化工管理 2015年4期
關鍵詞:催化劑工藝

趙亞龍(天津渤化石化有限公司, 天津 300452)

丙烯直接環氧化制環氧丙烷節能降耗工藝技術研究

趙亞龍(天津渤化石化有限公司, 天津 300452)

為了達到節能降耗的最終目的,本文以1500t/a丙烯直接環氧化(PO)的試驗為基礎,進行了丙烯直接環氧化(PO)制環氧丙烷節能降耗的工藝技術的研究。首先介紹了丙烯氧化制環氧丙烷是生產工藝的現狀,提出丙烯直接氧化至PO這一簡單、經濟的新工藝的發展前景的展望,再著重說明TS-1分子篩工藝,在1500t/a試驗的基礎上,利用催速試驗得出丙烯直接環氧化制環氧丙烷的副產物和雜質,分析組成和形成因素。

丙烯環氧化;催化;反應工藝;TS-1分子篩;節能降耗

環氧丙烷(PO)是多重工業產品的主要原料,用于多個行業,發展前景廣闊。本論文綜述了丙烯氧化制環氧丙烷的工藝種類,提出過氧化氫和光催化的巨大發展前景,論述我國研制的TS-1篩的制作工藝。

1 生產工藝的現狀

(1) 丙烯(PL)液相直接環氧化法 一般采用有機溶劑(如苯等)或者利用熔融鹽類催化劑(molten salt)來進行丙烯液相反應,但是缺點在于該類能作催化劑的原料選擇種類較少,且轉化成效不高。液相反應(liquid phase reaction)所用的系統內的原料因為其空置的時間相對較長,如果在特定的條件下(如溫和條件)進行反應,就能夠使催化劑的選擇種類變多,使實驗的催化劑選擇可以控制,不但如此,這樣能夠使催化劑上含氧聚合物(Oxygen polymer)的形成的數量減少,進而讓催化劑的耐用性被延長了。

20世紀90年代,已經有企業采用氯苯溶劑和MOY催化劑進行丙烯氧化制環氧丙烷(PO),并在實驗中取得成功,還取得了專利認證。試驗結果經測試可知,氧氣(O2)高達85%的轉化率,而環氧丙烷(PO)的選擇性達21%,該試驗中有甲酸(HCOOH)、乙酸(ACOH)和甲酸酯形成的副產物,同時溶劑自動發生氧化反應變過氧化物,并使丙烯環氧化反應后生成環氧丙烷(PO)。

(2)丙烯(PL)氣相環氧化法 在丙烯氣相制取環氧丙烷(PO)研究中,最關鍵的部分是使乙烯氣相合成環氧乙烷(EO)時所用的催化劑(Ag系)。雖然銀類(Ag)催化劑對烯丙基(Allyl)的氧化具有催化的作用,且活性不低,但是很大程度上這種做法仍然對環氧丙烷(PO)的制備不太有利。幾經改良,在一定條件下(特指Ag為1000nm以下微粒子)銀類(Ag)與合成環氧乙烷(EO)時所用到的催化劑具有類似的特性。

2 千噸級丙烯(PL)直接環氧化制環氧丙烷(PO)工業試驗

原料:選用工業用丙烯(PL),其中丙烯(PL)的體積分數不少于99.7%;溶劑采用工業用甲醇(MeOH);濃度為50%的過氧化氫(hydrogen peroxide)。

催化劑:采用TS-1分子篩催化劑。

操作條件:反應溫度在55~60攝氏度;發應壓力在0.5~0.7MPa;水質量分數在15%~20%;丙烯與雙氧水的摩爾比在1.2~1.6;進料過氧化氫(hydrogen peroxide)的質量分數在1.5%~2%;pH值在6~7。

評價和分析方法:反應前后的過氧化氫(hydrogen peroxide)濃度采用直接碘量法(Iodimetry)測定;使用氣相色譜儀分析反應產物組成,監測用HP-1毛細管色譜柱。

結果表明,雙氧水(hydrogen peroxide)的轉化率達到95%左右,環氧丙烷(PO)選擇性達到91%左右,催化劑累計運行4000h性能未見顯著下降,在產品精制過程中,反應精餾損失的環氧丙烷(PO)物耗為0.11t/tPO,占丙烯(PL)總物耗的8.9%。總計在消耗的丙烯(PL)原料中有18.9%的丙烯(PL)未轉化未環氧丙烷(PO)產品。環氧丙烷(PO)生產的丙烯(PL)物耗為0.893t/tPO。其中丙烯(PL)轉化為副產物的物耗為0.089t/tPO,占丙烯(PL)總物耗的9.9%,試驗表明,我們需要在節能降耗、清潔生產上投入更多的技術支持來滿足產業升級的需求。

3 催速試驗考察丙烯(PL)直接環氧化放映副產物及雜質形成的因素

在上述試驗的基礎上采用催速試驗,考察丙烷(propane)直接環氧化反應副產物及其雜質的形成因素。結果表明,使用甲醇(MeOH)作為溶劑的丙烯環氧化會有雜質和副產物出現,但減少反應生成的環氧丙烷(PO)與催化劑床層以及剩余雙氧水的接觸時間、對催化床層的溫度進行合理有效空置,有效減少緩解副產物的生成。在生產環氧丙烷(PO)的過程中,產物中的雜質乙醛(acetaldehyde)是由所使用的工業用丙烯(PL)原料中帶入的微量乙烯(ETH)氧化生成的。乙腈(MeCN)溶劑不適合作為丙烯(PL)直接環氧化工藝的反應溶劑。所以10m3規模制備TS-1分子篩催化劑能滿足萬噸級環氧丙烷(PO)對催化劑用量要求。

4 結語

丙烯(PL)直接氧化制環氧丙烷(PO)由于它眾多的優點備受關注。其中丙烯(PL)直接與氧氣(O2)氧化被較多的研究和關注。丙烯(PL)與氧氣(O2)的氣相氧化工藝中銀(Ag)催化劑體系被認為使較有希望的催化體系,但它由于生產量小,還無法達到大規模工業生產的要求。

[1]何富云,趙慶龍,王紅秋等.環氧丙烷生產工藝進展.遼寧化工,2004,33(11):659.

[2]錢伯章.環氧丙烷的生產技術進展.化學推進劑與高分子材料,2006,4(2):14-18.

[3]楊學萍.丙烯氧氣氧化制環氧丙烷工藝開發進展.工業催化,2005,13(6):1-2.

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