劉如杰(中國石油天燃氣集團公司商業儲備油分公司,天津 300280)謝玉強(中國石油大港石化公司,天津 300280)
隨著石化分公司加工量的增加,加工的原油品種不斷增多。其中大部分進口的原油含硫量非常高,使放空燃料氣中H2S的含量上升,目前達到5000-15000mg/m3。這對于公司長遠發展目標是相悖的,必須加以改進達到標準。
石化公司現有燃料氣回收氣來自各個加工裝置,其中來自催化裂化裝置及加氫裝置排放的氣體,組分復雜,H2S含量高,對全廠瓦斯管線、設備及各裝置的加熱爐均能產生一定的腐蝕;同時回收的瓦斯進入全廠瓦斯管網,用于加熱爐,含硫較高的燃料使煙氣中二氧化硫含量較高,造成環境污染,對加熱爐上部形成嚴重的露點腐蝕;影響生產操作和檢維修,不利于節能生產,因此,需對此部分瓦斯進行脫硫處理。
1.1 工藝說明
各裝置生產過程中產生的含硫瓦斯氣進入低壓瓦斯管網,瓦斯經水封封住后從水封罐前匯合過來,至汽液分離中間罐分離出的凝縮油后,氣體從跨線進入原有改造后的老區低壓瓦斯汽系統(DN600)。經過氣液分離中間罐,分離出的凝縮油、雜質,進入瓦斯過濾罐過濾雜質后,氣體首先進入火炬氣脫硫裝置,在脫硫塔T-101內與催化雙脫裝置送來的貧胺液反應,脫出氣體中的H2S氣體后進入氣柜儲存,經壓縮機增壓打入高壓煉廠氣管網。反應后的富胺液通過胺洗泵P-101/A,B送回催化雙脫裝置,泵出口設有胺液過濾器,可將反應后的結晶體、雜質等固體顆粒過濾下來,防止影響催化雙脫裝置。
1.2 工藝流程簡述
火炬管網的40℃的含硫火炬氣進入脫硫塔T-101與來自催化的貧胺液逆向接觸脫硫,脫硫后的瓦斯進入氣柜,為了使胺液能夠充分潤濕填料層,保證脫硫效果,T-101底富胺液線經泵加壓部分返回脫硫塔,部分返回催化裝置。本設施用胺來自55x104t/a干氣液化氣脫硫,胺再生能力目前尚有富余,可滿足本設施要求。
MDEA法脫硫工藝原理:
H2S及CO2在醇胺溶液中依靠與醇胺的反應而從天然氣中脫除。在一定的溶液組成、溫度和H2S、CO2分壓下,H2S、CO2與溶液之間有一定的酸氣平衡溶解度。根據其平衡溶解度的不同來設置溶液循環量的大小。由于不同的組合方式,酸性氣體在醇胺溶液中的平衡溶解度是不同的,可以通過半經驗的方式進行數學建模方式來解決。
在MDEA脫硫溶劑中H2S和CO2的反應速率為以下方式:
R2R′N+H2S D R2R′NH-+HS-+Q(瞬時反應)
CO2+R2R′N→(不反應)
CO2+H2O+R2R′N D R2R′NH++HCO3-+Q(慢反應)
(上式中,R=“-C2H4OH”,R′=“-CH3”)
由于MDEA水溶液與同時含有CO2與H2S的氣體接觸時,MDEA和H2S的反應是受氣膜控制的瞬時化學反應,而MDEA和CO2無直接的反應,只能與其水溶液溶液進行反應,這個反應與CO2在水中的溶解度有很大關系,這種反應機理上的巨大差別造成了反應的速率的不同,構成了選擇性吸收的基礎,我們可以合理利用以上反應的不同速率,在CO2與H2S共存的情況下達到選擇吸收H2S的目的,從而有效利用能源。如果再控制反應的氣液比和氣液接觸方式,還可以更進一步改善H2S的選吸效果。
同時,上述反應是體積縮小的放熱可逆反應,在低溫高壓下,有利于反應向右進行,利用此特點,在吸收塔內使絕大部分H2S和部分CO2從原料氣中脫除,從而實現凈化天然氣的目的;在高溫低壓下,有利于反應從右向左進行,利用此特點,在再生塔內使H2S和CO2從溶液中解析出來,使溶液得以再生,以便循環使用。
火炬氣脫硫裝置于2009年5月開車,投用運行正常后采樣分析凈化后火炬氣含硫化氫≯20 mg/m3。按照目前每小時4000Nm3的處理量,每年可凈化火炬氣3500萬Nm3。為公司高效、綠色生產有力保障,也帶來巨大的經濟效益。
項目投用后的主要成效:
3.1 增加火炬氣脫硫設施,減少大港石化公司污染物排放總量,有利于環境保護。
3.2 增加火炬氣脫硫設施,可降低加熱爐的露點腐蝕,進一步降低煙氣溫度,提高加熱爐效率,有利于節能生產。
3.3 增加火炬氣脫硫設施,增加硫磺回收的原料量,目前硫磺市場價格不斷上漲,增產硫磺有利于平抑市場需求,增加經濟效益。