【摘 要】隨著環保要求的日益嚴格,電廠機組采用SCR脫銷工藝控制NOX排放是大勢所趨,很多電廠對鍋爐進行了脫銷改造,對減少NOX的排放,取得了顯著成效,但是逃逸的氨氣會生成硫酸氫銨并沉積在空預器中,導致空預器堵塞,系統阻力增大,影響鍋爐安全、經濟運行。
【關鍵詞】SCR;催化劑失活;硫酸氫銨;空預器;堵塞;氨氣逃逸量
0.概述
部分電廠實施脫銷改造后,在系統投運后容易出現了空預器堵塞現象,現就產生的原因及預防措施分析如下。
1.SCR脫硝裝置催化劑實活的原因分析
1.1煙氣中SO3
燃燒過程中將產生SO3,在催化劑中增加氧化釩的比例可以提高催化劑的脫硝活性,但同時也增加了SO2向SO3的轉化量,從而增加了煙氣中SO3的濃度。溫度對SO2向SO3的轉化有很大的作用,即使在低氧化釩含量甚至無氧化釩含量的催化劑中,仍然有部分SO2轉化成SO3。溫度較低時,煙氣中SO3與NH3反應產生硫酸銨和硫酸氫銨。硫酸銨和硫酸氫銨是細小的黏性顆粒,硫酸銨為白色固體;硫酸氫銨在160~220℃時為黏性固體,在煙氣溫度過低時,易凝結吸附在催化劑表面和空氣預熱器上,繼而沉積造成催化劑的堵塞,使催化劑失活。另外,硫酸氫銨具有腐蝕性,會造成空氣預熱器的腐蝕。
防止銨鹽沉積采取的措施有:①設計合理的催化劑配方,降低SO2的轉化率;②減少氨氣的逃逸量。③在低負荷情況下,當脫硝入口煙氣溫度低于300℃時停止噴氨。
1.2催化劑的磨損
磨損主要是由飛灰對催化劑表面的沖擊引起的。催化劑的磨損是氣速、飛灰特性、沖擊 角度及催化劑特性的函數,因此高的煙氣流速和顆粒物濃度會加速這種磨損。除了高溫煙氣的沖刷,SCR系統中吹灰器的運行也會產生明顯的磨損現象。另外,對于蜂窩狀催化劑而言,出現磨損的孔道在流經煙氣時,流動阻力和壓降都會減小,相比之下會有更多的煙氣流過,從而進一步加劇這種磨損效果,而那些表面和邊緣經過處理的催化劑,抗磨損的能力會高些。
防止催化劑磨損采取的措施有:合理設計催化劑;選用合適的煙氣速度;應盡可能地除去煙氣中磨損性較強的大顆粒飛灰。在催化劑設計方面主要采取的措施有:①頂端硬化。增加蜂窩式催化劑端部的硬度,以抵御迎灰面的磨損。對于平板式催化劑,因其支撐架為金屬網,端部被磨損后,其金屬基材暴露在迎風面,可阻止煙氣的進一步磨損,一般認為板式催化劑的抗磨損性能較好。②增厚。增加整體催化劑的壁厚,提高磨損裕量,以延長催化劑的機械壽命。此舉還有利于催化劑的清洗和再生。③使用均質催化劑結構。因為在高灰下,催化劑的迎灰面以及內壁都會發生一定程度的磨蝕,表面涂層的催化劑在表面發生磨損后,催化劑的活性會大幅度地降低。燒結、磨損和積灰現象都會引發催化劑的失活,其中積灰對于催化劑的影響是最嚴重的。
1.3煙氣中飛灰(煙塵)
在所有導致SCR催化劑失活的因素當中,積灰是最復雜、影響最大的一個。如果催化劑的微孔被煙塵顆粒堵塞,則催化劑表面活性位逐漸喪失,導致催化劑失活。有分析得出:催化劑表面沉積的飛灰主要是一些粒徑小于5μm的顆粒,與煙氣中的飛灰相比,硫酸鹽化的顆粒數目明顯增加,As和Na等元素更容易在小顆粒上富集,進而對催化劑造成嚴重毒害。為減少飛灰對催化劑的影響,可采取以下措施:①在SCR工藝中,設置預除塵裝置以及在省煤器出口置大截面灰斗和除灰格柵;②合理吹灰,降低飛灰在催化劑表面的沉積;③合適的煙氣均布措施;④選擇合適的催化劑類型及性能參數。如防止蜂窩狀催化劑堵塞應選用合適的催化劑節距和蜂窩尺寸;⑤選擇合適的催化劑量,增加催化劑的體積和表面積;⑥通過適當的制備工藝,增加催化劑表面的光滑度,減緩飛灰在催化劑表面的沉積。
2.空預器堵塞原因分析
硫酸氫銨(ABS)是引起堵塞的主要原因,硫酸氫銨的熔點147℃,主要沉積在煙氣溫區:230-150℃,有氣態→液態→固態轉化,所以按溫度梯度的分布,硫酸氫銨通常沉積在預熱器中間部位傳熱原件上,在液態向固態轉換時吸附灰分,直接沉積在空預器的傳熱元件上。
2.1硫酸氫銨生成過程
SCR系統脫銷反應未完全耗盡的氨氣,和煙氣中的SO3、水蒸氣很容易產生下列反應:
NH3+SO3+H2O→NH4HSO4 (NH3:SO3<2:1時)
2NH3+SO3+H2O→(NH4)2HSO4 (NH3:SO3>2:1時)
SCR催化劑同時將部分SO2轉化成SO3,加劇冷端硫酸腐蝕
SO2+O2→SO3 SO3+H2O→H2SO4
2.2氨氣逃逸量過大的原因分析
未經反應即排出的NH3量就是氨逃逸量,氨氣逃逸量過大直接導致硫酸氫銨的大量產生。
影響氨氣逃逸量過大的主要因素:
(1)進口煙氣中NOX濃度過高,為了降低出口煙氣中的NOX濃度而加大噴氨量。
(2)進口煙氣中局部NOX濃度過高,但誤認為所有煙氣中的NOX濃度都過高而加大噴氨量。
(3)鍋爐運行工況發生變化,而SCR噴氨量未能同步導致氨逃逸量增大。
(4)噴氨格柵發生泄漏或噴氨格柵局部噴嘴被堵塞。
(5)催化劑使用時間過長或損壞、堵塞,導致活性降低。
(6)氨氣逃逸率無法準確及時監測。
3.防止空預器堵塞的措施
3.1降低脫硝入口氮氧化物控制技術
目前,燃煤電廠煤粉鍋爐脫硝入口NOx約為550mg/Nm3~700mg/Nm3。因此,燃煤電廠必須對鍋爐實施NOx控制。控制NOx排放的技術措施一般包括降低燃燒過程中NOx生成量由此,發展起了低NOx燃燒技術。
3.2空預器改造
為保證SCR改造后空預器的安全可靠運行。同步對空預器進行了改造,利用原預熱器的結構,對預熱器的換熱元件,以及元件的支撐結構進行改造。改造后的換熱元件采用兩層布置設計,熱段換熱元件采用緊湊型波紋板、厚度為0.5mm的低碳鋼,冷段換熱元件采用厚度為1mm鍍搪瓷工藝,基材采用搪瓷鋼板。冷、熱段換熱面高度都為1000mm。
改造后的換熱元件波型和高度,保證液態硫酸氫銨不能在熱端換熱元件一層沉積。在氨逃逸不大于3ppm、SO2/SO3轉化率不大于1%時,對脫硝空預器運行無影響,即不影響空預器的換熱效率、漏風率和壓差及換熱元件使用壽命。
3.3嚴格控制噴氨量與氨逃逸率
控制氨逃逸量,就等于切斷了硫酸氫銨生成的源頭,沒有了硫酸氫銨的沉積,空預器堵塞的可能性將大大降低。
3.4空預器吹灰
3.5空預器沖洗
硫酸氫銨沉積物是高溶于水性的物質,利用停爐期間隙或檢修期間,對空預器進行高壓水沖洗,保證較長的沖洗時間,單臺空預器控制在48小時左右,可以達到很好的效果,條件允許的話,最好將換熱元件全部吊出進行沖洗。現在部分電廠已使用空預器在線沖洗技術,根據我廠的情況,必要時加裝空預器在線沖洗設備,以保證在不停爐的情況下,對空預器進行水沖洗,達到降低空預器前后差壓的效果。
4.結論
空預器堵塞不僅影響鍋爐運行的安全性而且使鍋爐效率顯著降低,風機單耗明顯增加,排煙溫度升高,嚴重時被迫停爐,因此有效預防和制止空預器堵塞顯得非常重要。 [科]
【參考文獻】
[1]哈爾濱鍋爐廠.空氣預熱器運行及維護手冊.
[2]岑可法,周昊,池作和.大型電站鍋爐安全及優化運行技術.
[3]東方鍋爐股份有限公,SCR脫銷裝置操作、運行、維護說明.