
【摘 要】 本文論述了在用6噸以下蒸汽鍋爐節能途徑的一種實踐,解決在資金緊張狀況下,利用現有設備和鍋爐房空間,嘗試加裝省煤器的方式實現節能,提高資源的有效利用,降低熱能損失,提高鍋爐的熱效率。
【關鍵詞】 在用鍋爐 省煤器 節能
【DOI編碼】 10.3969/j.issn.1674-4977.2015.02.012
在檢驗工作中,發現在用4t/h蒸汽鍋爐對煤質要求很高,司爐人員的操作水平直接影響鍋爐的熱效率水平,通過實踐,采用提高司爐人員的操作水平、加裝省煤器的方式可以提高在用4t/h蒸汽鍋爐的熱效率。
1 4t/h蒸汽鍋爐運行狀況分析
僅以某廠4t/h蒸汽鍋爐為例。該爐型為單鏈筒縱置式鏈條爐排鍋爐,它是一種結構比較合理、機械化程度較高、爐型比較久遠的鍋爐。其缺點是需要較好的煤質(散煤燃燒,爐膛熱強度低,出力不足,難以燃燒劣質煤,爐渣含碳量高,熱效率低下)。
由于該爐使用年限已超過15年,沒有省煤炭裝置,因此造成鍋爐熱效率較低。能耗較大的原因很多,分析起來主要有:
(1)尾部煙溫較高,造成熱損失。
(2)司爐工責任心不強,煤層厚度、爐排速度、引風量、煤閥高度等參數控制不得當。必然煤發熱效率不高。
(3)爐內有水垢現象,爐腔掛潔大量焦渣,嚴重阻止了熱能傳遞。
以2013年1月份為例,該鍋爐實際月耗煤量如下表:
(按每天連續運行15小時計算)
2 節能途徑分析
我國工業鍋爐的平均效率為60%~65%,此鍋爐產品的鑒定效率低10~15個百分點以上。比國際水平低20個百分點左右。
單對4t/h鏈條爐排鍋爐而言,節能主要措施有:
(1)可以增設前后拱,加強對燃料的輻射,增強高溫煙氣的對流,改善燃燒條件。
(2)爐排下一次風采用分段逆風的方法,使各部位供入風量與所需空氣量盡量接近。
(3)爐排末端設除渣板,以增加燃燒階段在爐內停留時間。
(4)采用合適的煤種及煤的粒度,以適用燃燒。
(5)采用分層給煤,改善煤層燃燒時的供氧條件。
(6)加裝尾部省煤器,回收煙氣熱量,提高熱能利用率。
(7)控制系統改造,實時調節給煤量、給水量、鼓風量和引風量,使鍋爐處于良好的運行狀態。
(8)回收冷凝水,通過水處理節能,減少水垢及污灰。
(9)采用變頻風機(送風機、引風機)。
3 加裝省煤器后節能情況分析
3.1 加裝省煤器的結構
根據該鍋爐及鍋爐房實際情況,采用了尾部加裝省煤器裝置的方法,加裝部位如圖示1。加裝的省煤器結構如圖示2。
圖1 尾部加裝省煤器裝置部位
圖2 加裝省煤器裝置結構
3.2 加裝省煤器前后耗煤情況對比
(1)節約煤量對比。鍋爐原給水溫度20℃,經省煤器加熱后給水溫度40℃,取燃料熱值4500大卡,每小時節煤量=鍋爐小時蒸發量[×](加熱水溫度—常溫水溫度)。計算得出每小時節煤量約為18Kg。按每天運行時間16小時計算,每年的節約煤量約為103噸,折合人民幣7.3萬元。
(2)投入回收情況。加裝的省煤器本體加安裝費為0.9萬元,僅用45天即可收回投入資金。
4 結論及建議
(1)通過上述實例和分析,可以看出:利用現有設備和鍋爐房空間,嘗試加裝省煤器的方式實現節能,提高資源的有效利用,降低熱能損失,從而提高鍋爐熱效率的方法是切實可行的。
(2)對4t/h單鏈筒縱置式鏈條爐排蒸汽鍋爐,每天連續運行15小時以上的工況,可以考慮加裝省煤器實現節能。
(3)加裝省煤器應考慮鍋爐房實際情況。
(4)加強司爐人員責任心,控制煤層厚度、爐排速度、引風量等參數,提高燃煤利用率。
作者簡介
張長龍,高級工程師,金屬材料及熱處理專業,從事鍋爐壓力容器檢驗工作。
張微,工程師,技術監督專業,從事鍋爐壓力容器檢驗工作。
真培樹,工程師,采暖通風專業,從事鍋爐壓力容器檢驗工作。
(責任編輯:張曉明)