摘要:隨著我國公路、鐵路建設的飛速發展,長大隧道修建數量不斷增加,隧道突涌水地質災害頻繁發生,特別是在巖溶地區修建的隧道更為突出,突涌水地質災害已成為影響隧道施工及安全的主要因素。因此在長大隧道的修建過程中如何有效的預防涌水、突泥、坍方、變形等地質災害一直是施工的難點和風險,成為制約工程順利推進和工程風險控制的關鍵因素。
關鍵詞:隧道;突涌水;注漿;質量
1 工程概況
重慶軌道交通六號線2期中梁山隧道位于重慶市北碚區三溪口村瓦房子社,為單洞雙線輕軌專用隧道,其里程樁號為YDK47+853~YDK52+175全長4322m,隧道平面線形為直線,設計縱坡呈“人”字坡,進口坡度3‰,出洞口端坡度為20‰。隧道跨度大,最大開挖寬度12m,隧道最大開挖高度10.9m,除洞口段均為深埋隧道。中梁山隧道地質條件復雜,施工中遇到高壓地下水、腐蝕性地下水、瓦斯、煤層、溶洞、暗河、石膏巖、煤層采空區、斷層、觀音峽背斜等,最大埋深約410m。
2012年10月24日中梁山2號隧道進口YDK48+917.3處打設鎖腳錨桿并清理淤泥時開始出現涌水,此次掌子面涌水最大出水量約31000m3/天,其中單孔最大出水量約12000m3/天。
2 工程地質及水文地質特征
根據地勘資料并結合物探和地質鉆機探孔,本段溶洞具有以下特征:
(1)高壓富水且含沙。施工工程中鉆孔注漿最大單孔涌水12000m3/天。水壓達到4.5MPa.
(2)規模宏大。根據物探結合鉆探,探出隧道下方存在暗河寬12米。發育在圍巖交換處。
(3)巖溶水主要受大氣降雨補給,雨季隧道涌水量會突然增大水壓高破壞力強。
3注漿施工重難點分析
3.1 注漿施工重點
(1)涌水、突泥、坍方、變形等地質災害一直是施工的難點和風險,成為制約工程順利推進和工程風險控制的關鍵因素。也是我項目控制重點。
(2)摸清隧道涌水段地質情況,為隧道帷幕注漿制定方案提供可靠依據。
(3)根據設計要求,對巖體完整、其結構性能可保證開挖安全,但掌子面大面積淌水且掌子面總水量lt;10m3/h,實施開挖后全斷面徑向注漿,注漿加固圈固結范圍為開挖輪廓線外5m。保證掌子面安全施工。
3.2 注漿施工難點
(1)結合本工程設計理念已堵為主,注漿堵水要求高,隧道區域范圍內有居民住房,度假村,大型水庫,隧道內涌水對地表影響較大,易引起地表塌陷、房屋開裂、水庫干涸等。
(2)隧道地質復雜,巖性變化大,隧道埋深大,出水量大,水壓高,鉆孔成孔條件差,注漿難度大。
(3)隧道掌子面注漿堵水,后方滲漏水嚴重。
(4)選用多種注漿材料根據注漿過程中出現問題混合使用,從而達到注漿效果。
圖1" 鉆孔涌水情況
圖2" 鉆孔探出填充物情況
4注漿施工總體方案
考慮到掌子面后方有較大含水體,并存在一軟弱夾層,掌子面前方進行全斷面注漿對涌水封堵后,可能存在水壓增大而導致水體與后方含水體貫通,對后方初支造成危害,故對掌子面后方25m范圍初支進行徑向注漿加固。
4.1鉆孔注漿工藝
(1)全斷面超前帷幕注漿采用多功能地質鉆機HTYM808鉆機鉆孔,開孔直徑Φ130mm,終孔Φ90mm左右;
(2)采用Φ130mm開孔鉆至2.8-3.0m后,安設并固結、錨固孔口管。孔口管采用Φ120mm,δ=5mm,L=3m熱扎無縫鋼管,前端焊接法蘭盤。為防止鉆進過程中突發涌水,鉆進前應在孔口管上安設好后安設高壓防水球閥;
(3)超前預注漿采用前進式分段注漿工藝,分段長度為1~5m,實際分段步長可根據地質情況進行適當調整;
(4)注漿順序采取間隔跳孔的方式,按兩序施做,實施約束型注漿模式,達到注漿堵水、加固的目的。
4.2注漿結束標準
在注漿過程中,當注到一定時間、一定量時,若壓力達到設計終壓時結束注漿。或注漿過程中,壓力逐漸上升,流量逐漸下降,當注漿壓力達到設計壓力并穩定10min后,即可結束該孔注漿。當注漿量達到設計注漿量的2倍以上時,壓力仍然不上升,可采取雙液注漿等措施結束該孔注漿。
所有注漿孔均達到注漿結束標準,無漏水現象,則可結束注漿。
4.2" 注漿施工情況
本循環全斷面注漿開孔154個,φ110鉆孔462米,φ90鉆孔 6868米(含重復鉆孔),注普通水泥漿712m3,注水泥+水玻璃雙液漿475m3,注硫鋁酸鹽水泥漿1721m3。檢查孔14個。
本循環注漿分為上下兩部分,下半部開孔注漿100個孔,檢查孔9個;下半部合格達到注漿預期效果后,施做上半部,54個注漿孔,檢查孔5個。
圖3" 出水量及注漿量較大孔位圖(紅色標注)
從鉆孔情況來看,在25米范圍內地層軟硬不均,沖洗液的顏色多為黃、淡黃色,其間多次出現軟弱夾層,其中前20米存在明顯的巖溶發育,水量大,水較多,實測壓力達1.35Mpa,注漿過程中采用前進尺注漿方式,分段鉆進;前期施工中水壓、水量大,巖體較為破碎,常出現卡鉆現象。
由于其地質的不均及巖溶發育的不規律,出水點不同,對整個掌子面,出水主要集中在左部偏下的位置,同時在注漿過程中,水量大的孔相對吸漿量也大,注漿量相對較大的孔分布
在注漿的過程中,由于前期出水大,掌子面止漿墻有開裂現象,使用普通水泥雙液漿對止漿墻進行封堵。在注漿的過程中,根據地層的情況,出水情況等實時調整漿液的種類,漿材以硫鋁酸鹽水泥為主,水泥漿、水泥–水玻璃漿為輔的方式進行。
5 注漿效果檢查
注漿結束后,采用施做檢查孔及理論計算的方式對注漿效果進行檢查,具體情況如下描述。
注漿效果檢驗主要以檢查孔數據作為基礎,根據注漿狀況,選擇注漿范圍可能存在薄弱環節的注漿部位布設檢查孔,對注漿效果進行鉆孔檢查,測定涌水量。本次注漿檢查孔數量為14個,檢查孔數量約為注漿孔數量的9%,滿足設計要求5%-10%的要求,檢查范圍25米。從檢查孔的情況來看,設計要求每個孔注漿后的流水量不大于0.2L/min,實際檢測結果出水孔最大出水量為0.15/min。(檢查孔布置圖見圖)
A 檢查孔開孔布置圖
B 檢查孔終孔位置圖
圖4"" 全斷面超前預注漿檢查孔圖
6 注漿效果分析
本循環注漿仍以加固軟弱地層堵水為主,根據施工過程注漿壓力隨時間有明顯的波動,一般注漿壓力上升達到4MPa時,壓力就會下降,注漿流量增加,如此反復數次后,經過反復的劈裂-擠密-劈裂…,當地層密實度達到一定程度時,注漿壓力達到或超過設計壓力,漿液流量減小,達到結束標準時,滿足軟弱地層劈裂注漿機理,達到了注漿效果。P-Q-t曲線如圖所示。
本次注漿后,順利開挖20米,從開挖后掌子面漿液擴散情況看:
(1)掌子面自穩情況比注漿有了明顯改善,涌水量明顯減小。
(2)破碎圍巖已被水泥有效填充加固,軟弱地段通過注漿也達到了很好的結實。
圖5" 通過孔內成像揭示注漿后漿體結實情況
7" 結論及認識
(1)根據鉆孔揭示的地質情況和注漿效果分析,建議本次開挖長度為20m(含止漿墻),當開挖完成后及時施作超前地質雷達預報、紅外線探水和30m超前探孔工作后再確定下部施工方案。
(2)此次注漿采用的是全斷面超前帷幕注漿方式,由于其方式的局限性,難以保證前方水通過未加固區的裂隙流到掌子面,故在開挖中,要邊挖邊探,水量大時需及時封堵或抽排,保證施工的安全。
(3)地層注漿后,得到堵水加固,但開挖的爆破作用,注漿過程中為了加固止漿墻和封孔注入水泥-水玻璃雙液漿,由于其脆裂性及擴散距離達不到,可能形成原裂隙重新打開或者形成新的裂隙,故開挖時需采取減震爆破方式,增加鉆孔數量,減少裝藥量,盡量減少爆破對地層的松動作用,防止通過注漿已達到閉合的裂隙由于爆破振動形成敞開的裂隙,水系重新被打開,給開挖施工造成危害。
(4)在開挖前,按時完成超前地質預報和紅外線探水工作,發現前方水源較豐富,開挖施工中,分隊結合地質預報情況按照相關規范及要求每循環開挖時施作5m超前探孔,及時發現前方水源,避免了涌水的發生,以后施工中應該繼續堅持。
(5)開挖過程中應及時初支,并做好應急和搶險準備,保證排水和通訊系統暢通,防止涌水,確保開挖安全。
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