摘 要:該文對某500 kV變電站發(fā)生的一起35 kV電容器組串聯(lián)電抗器著火事故調(diào)查分析,通過設(shè)備解體后檢查其制造工藝,以及對電抗器運行方式的分析,找出事故原因是由于匝間絕緣工藝存在薄弱點,同時較多諧波電流進入電容器裝置,導(dǎo)致串抗匝間電壓變高,在匝間絕緣薄弱處形成擊穿點,造成匝間短路,最終導(dǎo)致電抗器燒壞;并提出預(yù)防發(fā)生此類事故的幾點建議。500 kV變電站內(nèi)35 kV電容器組串聯(lián)電抗器一般都采用干式空心電抗器,干式電抗器具有損耗小、噪音低、維護簡單、電抗值線性度好、設(shè)計壽命長等優(yōu)點,在電網(wǎng)中應(yīng)用越來越廣泛。
關(guān)鍵詞:串聯(lián)電抗器 著火 諧波 匝間短路 建議
中圖分類號:TM47 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)01(b)-0044-01
如果設(shè)備在運行中有過量的諧波注入,就會引起通過電容器組的諧波電流過大,導(dǎo)致串抗匝間電壓變高,致使電抗器異常燒壞,影響電網(wǎng)的安全運行[1-3]。
該文通過對某500 kV變電站一起35 kV電容器組串聯(lián)電抗器燒毀的故障情況進行深入分析,找出事故原因,并提出預(yù)防此類事故再次發(fā)生的幾點建議。
1 故障概述
2014年09月06日,天氣晴,05∶50,AVC投入35kV#2B電容器組,此時,還有#1A、#3A、#4B 3組電容器在運行,08∶04,#3B 電容器組投入運行;08∶15,變電站運維人員巡視發(fā)現(xiàn)#2B電容器A相串抗著火;8:19,#2B電容器組由運行轉(zhuǎn)熱備用,#2A 電容器組投入運行;08∶45,#2B電容器組由熱備用轉(zhuǎn)冷備用;09∶00,消防人員進站滅火,明火被撲滅,A相串抗出現(xiàn)明顯的燒損痕跡;09∶10,電容器組由冷備用轉(zhuǎn)檢修。
#2B電容器組轉(zhuǎn)檢修后,運維人員進行現(xiàn)場檢查,#2B電容器組運行電流為885A,在串抗著火的過程中,電流無明顯變化,保護無動作,避雷器放電計數(shù)器無動作。隨后,對A相串抗外觀進行檢查,在A相串抗頂部發(fā)現(xiàn)其第二圈繞組(從外數(shù))燒損情況最為嚴(yán)重,有明顯的深度燒傷痕跡。
2 故障設(shè)備返廠調(diào)查情況
公司派專業(yè)人員去廠家進行故障設(shè)備解體調(diào)查,由于A相燒毀嚴(yán)重,直流電阻試驗、電抗值試驗、雷電沖擊試驗均無法完成,B、C兩相設(shè)備試驗均合格,因此廠家僅對A相進行解體檢查。
故障電抗器線圈采用多個包封層線圈并聯(lián)結(jié)構(gòu),每個包封層線圈由多根鋁導(dǎo)線并聯(lián)繞制而成,每個線圈并聯(lián)導(dǎo)線的數(shù)量和鋁線的截面積由該包封層的電流密度確定,保證各包封層發(fā)熱均勻,各包封層由玻璃纖維經(jīng)環(huán)氧樹脂浸漬纏繞而成,包封繞組間通過絕緣撐條固定;線圈上下部裝設(shè)星形架以支撐和電氣連接各包封導(dǎo)線;經(jīng)一定溫度固化后形成1個完整的整體。解剖時發(fā)現(xiàn)第6、7、8、9包封相聯(lián)點上部靠進線端子處都有匝間短路現(xiàn)象,其中第8包封短路匝數(shù)最多,損壞最嚴(yán)重。
3 故障原因分析
從設(shè)備分層解體情況可以說明,設(shè)備匝間短路點是在第8包封上部,其余地方是受該點影響,隨故障擴大而產(chǎn)生的,各包封中下部的導(dǎo)線絕緣薄膜完好,說明設(shè)備運行后導(dǎo)線絕緣薄膜無老化,排除設(shè)備故障是由于熱老化引起。但是,著火點是在第8包封上部進線端子處,可以判定此處線匝有絕緣薄弱點,存在絕緣工藝不良問題。
串聯(lián)電抗器起火前,必定先發(fā)熱,進一步對串聯(lián)電抗器發(fā)熱原因進行分析,通過計算得出設(shè)備運行過程中有72%三次諧波電流涌入電容器支路,從而使電抗器諧波含量達到15.9%,導(dǎo)致電抗器匝間電壓升高,在匝間絕緣薄弱處形成擊穿點,引起發(fā)熱,最終燒毀。
計算過程: (1)
(2)
(3)
式中:為流入電容器支路的諧波電流;為流入電力系統(tǒng)的諧波電流;為諧波源發(fā)出的電流;為串聯(lián)電抗器的電抗;為電容器的容抗;為母線對地的短路阻抗;
電容器安裝處母線對地的最大短路電流為28kA;式中,
=28.13(根據(jù)公司內(nèi)電容值實測配平結(jié)果,相電容為113.21),=3.61,=35/28=1.25,n=3時,k=(3×3.61-28.13/3)/(3×1.25)=0.3875,,超過50%的三次諧波進入了電容支路。
#2B電容器組投切電壓情況:分閘前電壓:37.5kV,分閘前電流:893A,
此時,加在#2B電容器的端電壓為:=21.65kV;
流經(jīng)裝置的電流應(yīng)為:21.65×103/(28.13-3.61)=883A,
實際分閘前電流為893A,諧波電流和為:,
諧波電流比例:133.3/833.3=15.9%,(833.3為裝置額定電流),
電容器單元的端電壓為:893×28.13=25.12kV,
過電壓:25.12/24=1.047(24kV為電容器額定相電壓)。
綜合以上分析,該起事故的原因為制造電抗器所用的某根導(dǎo)線絕緣存在薄膜弱點,并且有重合;當(dāng)電抗器投運時,會承受合閘涌流和投切過電壓,此時電抗器匝間電壓會很高,就會在導(dǎo)線絕緣薄膜薄弱點處造成電壓擊穿,隨著產(chǎn)品繼續(xù)運行,因運行電壓波(因系統(tǒng)有諧波存在,電壓波動比工頻時更大)在擊穿點處會不時的出現(xiàn)重?fù)舸?,久而久之,使相連兩匝導(dǎo)線絕緣完全破壞,相連兩匝導(dǎo)線連通,造成匝間短路,最終導(dǎo)致電抗器起火燒壞。
4 預(yù)防電抗器著火的建議
(1)在無功補償設(shè)備停電時,除按照規(guī)程規(guī)定進行試驗外,重點檢查電抗器最外層和最內(nèi)層包封表面及接線頭狀態(tài),必要時采用內(nèi)窺鏡進行檢查。
(2)加強無功被償設(shè)備的紅外測溫工作,無功補償設(shè)備投切后,及時檢查相關(guān)設(shè)備潮流及系統(tǒng)電壓是否正常,與之連接的避雷器是否動作等;高溫、負(fù)荷較大時增加測溫次數(shù),測試結(jié)果與歷史溫升、相間溫升比較,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
(3)設(shè)置煙火報警裝置。在無功補償裝置區(qū)域裝設(shè)煙火報警器,一旦出現(xiàn)煙氣或明火時,報警器動作報警,或同時動作切除裝置(對于無人值守變電站尤為重要)。
(4)進行裝置運行的24小時諧波監(jiān)測,確定諧波電流含量。
5 結(jié)論
該文對某500 kV變電站35 kV電容器組串聯(lián)電抗器著火事故進行原因分析,最終確定原因為裝置中有過多的諧波存在,導(dǎo)致電抗器匝間電壓升高,同時,匝間導(dǎo)線存在絕緣薄弱點,從而造成擊穿,導(dǎo)致著火燒毀;并提出幾點預(yù)防建議,對今后預(yù)防此類事故的發(fā)生起到重要作用。
參考文獻
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