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關于船舶主機增壓器喘振的探討

2015-04-29 00:00:00姜琳
文化產業 2015年12期

摘 要:現代船舶上已普遍采用增壓方式來提高柴油機的功率,增壓是用提高氣缸進氣壓力的方法,增加氣缸的空氣密度,從而增加噴入氣缸的燃油量,提高柴油機平均指示壓力和柴油機平均有效壓力。廢氣渦輪增壓器雖已得到廣泛的應用,但由于日常管理不善,常會出現故障,如掃氣箱的進氣壓力異常升高或者降低,軸承的燒損尤其是增壓器的喘振等常見故障。

文章編號:1674-3520(2015)-12-00-01

一、增壓器喘振故障現象

某日,天津港“某拖輪”輪正在對一艘馬士基的遠洋船舶拖靠港操作,不久右舷主機的增壓器發生“噠噠”異常響聲和振動,即增壓器發生喘振現象。隨后右舷主機排煙溫度發出高溫報警。

二、導致渦輪增壓器喘振的具體因素

(一)增壓器系統阻力增加

壓氣機經過濾網從大氣中吸入空氣,把從廢氣渦輪得到的機械功加給吸入的空氣使其壓力升高,燃燒后廢氣通過渦輪將廢氣中部分的廢熱能和壓力能傳遞給渦輪,之后排出。具體分析如下:

1、壓氣機的進口濾網很臟或是消音器的羊毛氈松脫

壓氣機的進口濾網很臟或是消音器的羊毛氈松脫,使進氣空氣阻力增加,減少壓氣機的空氣流量,導致進入掃氣箱的空氣量減少,氣缸中的燃油不能完全燃燒,增壓器的轉速升高容易引起喘振

2、壓氣機葉輪和、或擴壓器積垢嚴重

增壓器工作一段時間后,工作葉輪以及擴壓器上的葉片常會積累一些污垢,厚度可達0.5-1.5mm,如果不及時清楚掉,在同樣的轉速下,壓氣機的效率和壓縮比都會降低。

3、空氣冷卻器發生臟污或是堵塞

空氣冷卻器發生臟污或是堵塞,空氣的流動阻力加大,導致壓氣機的背壓升高,同時流經壓氣機的空氣流量減少,易引起喘振。

以上所述都是關于某個部件發生臟賭,使流體阻力增大,最終造成流經壓氣機的空氣流量減少而導致喘振。

(二)增壓器自身故障

由于增壓器本身故障,工況改變,增壓器壓氣機可能會工作在喘振區內,而發生喘振。一般原因有:

1、壓氣機的葉輪損壞或過量腐蝕

由此造成壓氣機對空氣的壓縮能力減弱,從而使流經壓氣機的進氣流量減少,而發生喘振現象。

2、渦輪葉片頂部及噴嘴環罩內表面腐蝕

侵蝕或是渦輪葉片損壞,使兩者之間的配合間隙增大引起渦輪效率下降,導致流經壓氣機的氣體流量減少而發生喘振。

(三)柴油機本身的故障

1、二沖程發動機的調速器負荷限制不當

二沖程發動機的調速器負荷限制不當,當發動機加速時起壓氣機的運行點可能位于喘振區,而導致壓氣機喘振。

2、采用脈沖增壓系統的柴油機一缸熄火

采用脈沖增壓系統的柴油機一缸熄火,對于一缸熄火增壓器的壓氣機端的背壓與正常情況下的背壓相比,就顯得過高,而最終導致喘振

三、發生喘振的原因分析及排除過程

輪機長要求起動主機,將主機負荷加到30%時,用水管對增壓器的渦論和壓氣機分別進行水洗,并要求在水洗時觀察泄水孔,觀察是否有積炭被沖出。觀察結果只要少許的顆粒被洗出,輪機長判定增壓器內部一定有大量的積炭,要求對其解體徹底清楚內部的積炭。解體后發現,積炭嚴重,將葉輪葉片放到里面加入ACC清洗劑的清水里浸泡4小時后(同時也將軸承取下浸泡在新透平油里4小時),清除表面的積炭,同時也殼體上的積炭也清楚干凈。清潔工作完成后,將增壓器重新裝復(安裝時要特別注意保證軸承的間隙在規定的范圍內),并將透平油換新。一切工作結束后,起動主機(此時應注意觀察增壓器上面的觀察鏡,是否有油泡噴出,如有在說明潤滑正常,如沒有應立即停車),逐漸加負荷。加至全負荷后,排煙溫度,掃氣溫度和壓力和空氣冷卻器的進出口溫差逐漸恢復正常,增壓器不在發生喘振,故障排除。為了避免左舷機的增壓器發生故障,隨即也對其檢查徹底清潔。

至此原因也已經查明,由于輪機員對增壓器的日常管理不規范,沒有按說明書上的要求及時的對增壓器進行維護保養,以至造成增壓器內部嚴重積炭,致使渦輪通道截面積減小和流量下降,噴嘴環的通道截面機減小,會使增壓器的轉速提高,壓氣機端背壓升高,流量減少,同時進氣濾網的臟堵進一步使進氣流量的減少,最終導致增壓器喘振。

四、總結及增壓器日常維護管理

總之增壓器的喘振是其固有的屬性,是沒有辦法從根本上絕對避免的,因此只能預防和加強管理,盡量避免喘振的發生。對于輪機管理人員不僅要搞清楚引起增壓器喘振的原因,還要盡可能多的的了解引起喘振的因素,判斷主要由那些引起的,然后從可能性最大的原因開始排除故障,正確及時處理喘振問題,避免增壓器的機損事故的發生。

參考文獻:

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