

摘 要:文章分析了采油廠站庫油水兩相分離器分離出的污水中懸浮物較多,造成污水管線垢堵,重復浪費能量的問題,采取針對性措施取得了較好的效果。
關鍵詞:站庫;污水;管線;解堵
中圖分類號:X703.1;TE357.6 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)21-0049-02
采油廠站庫來液由生產油井和邊遠井倒油;來液經過兩項臥式分離器,上高架油水分離器分離,原油直接進入儲油罐,污水進一級、二級除油罐除油后,進污水緩沖罐。長期運行造成脫水罐,污水管線內徑變小,出液不暢,污水流量減小,影響污水處理系統的正常的工作。針對以上問題,我們總結了一套有效解決集輸站污水管線垢解堵的方法。
1 站庫運行現狀及存在的問題
目前站庫主要原油處理設施為臥式兩項分離器、高架脫水罐、儲油罐。其中高架脫水罐主要負責油水分離,儲油罐負責存儲脫水罐分離出的原油;主要的污水處理設施為兩級除油罐、污水緩沖罐、過濾器和注水罐。其中除油罐接收脫水罐分離出來的污水進行二次油水分離。從脫水罐出現工作不正常時的現象可以發現,脫水罐內部結構出現問題或波紋網中泥沙堆積過多,脫水罐污水管線遇堵所致。
2 原因分析
脫水罐污水管線遇堵導致儲油罐液量增加后,我們采取措施查原因。通過拆卸管線,先后查看了污水管線各線段,在管線內發現了大量的粘附物,使得管線內徑由110 mm縮小到50 mm,嚴重影響了管線內液體流動。
通過對粘附物化驗分析,粘附物由硬質部分鐵的氧化物和垢,垢主要為CaCO3、CaSO4等鹽垢和少量的Fe2S3,說明管線存在細菌和硫化物腐蝕;軟質部分主要為原油膠質物、化學藥劑(主要為破乳劑)以及泥沙。導致出現大量粘附物的主要原因:
①運行中,脫水罐堰管的污水出口與一級除油罐的進口高度液位差較小,流動緩慢,導致油泥沉積在管道中。
②管線彎頭和過橋較多導致管損增加,由液位差產生的驅動能量消耗大,流速提不上來。
③鋼制管線內壁出現了較為嚴重的腐蝕,發生了氧化作用,細菌和硫化物腐蝕,使管壁變薄,如圖1所示。
④鋼制管線容易結垢。管線內壁氧化物和硫化物的產生,為垢的形成提供了良好的場所,有助于垢的形成。
⑤原油膠質物的堆積。脫水罐污水中存在黑色懸浮物,此為破乳劑和膠質物形成,這些物質進入縮徑管線處便被吸附在氧化物上并越積越多。
3 解決措施
為使脫水罐正常生產,需將脫水罐的堰管下的脫水管線內的粘附物進行徹底的清理。由于縮徑段管線為U型,不能很好的通過刮、鏟的方法對其進行清理,經過現場實踐探索,我們采用了以下方法解決。
3.1 改善管子材質
選用耐腐蝕的玻璃鋼材質管線。投入使用后,效果較好。
3.2 加裝沖洗管線
針對脫水罐堰管,如圖2所示,彎管內側和除油罐,罐內污水進口裝置兩處同時都有浮垢的現象,我們采用在最初產生浮垢時利用大排量的水進行沖洗,在靠近消火栓的流量計處的金屬管線上安裝沖洗接頭、消防水龍帶,連接到消火栓上。啟動消防泵,控制泵壓在0.6 MPa以下,在沖洗時適當調節水壓。高壓清水經過閘閥把管線內壁浮垢沖入脫水罐。同樣,利用現有的流程可以前后端分開沖洗,還可以分別沖洗一、二級除油罐。通過沖洗實驗,可將原本50 mm的孔徑擴充到80 mm。
目前我們生產運行每隔三個月就對所有管線進行一次定期沖洗,脫水罐運行正常,未發現堵塞現象。
3.3 藥劑除垢
針對管壁存有的殘垢,在對油垢的成分進行分析后,我們采用Z-W型除垢劑對管道內部進行浸泡。為防止對鋼材造成腐蝕。采用除垢劑濃度為500 PPM,通過浸泡,能夠有效清除管線內部分粘附物。
4 效益分析
實施后,每年總計節約成本費用21.56萬元,減少了當班職工的切水時間,提高了工作效率。
5 結 語
通過摸索和嘗試解決了集輸站污水管線垢解堵的問題。選用具有耐腐蝕的玻璃鋼材質管線,定期對污水管線實施大排量地沖洗,過后停用脫水罐,將污水出口管線內的污水放空,向縮徑段灌入一定濃度的除垢劑浸泡一定時間,再沖洗管線。這三種方法的結合開展,解決和預防了管線縮徑的發生,保障了生產的正常運行,創造了較好的效益。
參考文獻:
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