摘要:NJ2機(jī)車自投入運營以來,作為交直交傳動機(jī)車核心部件的主電路逆變器相模塊(電力電子器件IGBT和驅(qū)動電路),頻繁發(fā)生飽和導(dǎo)通的故障問題。通過對IGBT器件工作原理和器件特性的認(rèn)識,結(jié)合現(xiàn)場實際狀況,找出故障發(fā)生的機(jī)理,制定合理的預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:交流傳動內(nèi)燃機(jī)車;相模塊;電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);擎住效應(yīng);米勒效應(yīng)
前"言
2006年舉世矚目的青藏鐵路全線通車之際,為有效保障這條通過生命禁區(qū)的鋼鐵大動脈的暢通無阻,鐵道部引進(jìn)由美國GE公司生產(chǎn)的高原型C38-Ache大功率交流傳動內(nèi)燃機(jī)車。投入運營以來,以其性能的穩(wěn)定可靠,收到了良好的客貨運輸效益。近年來,隨著78臺C38-Ache機(jī)車總走行公里數(shù)的不斷增加,一些因保養(yǎng)不到位或部件老化引起的故障逐漸開始發(fā)生,有些甚至呈現(xiàn)上升趨勢,已經(jīng)影響到機(jī)車途中的正常運行。其中,C38-Ache機(jī)車牽引逆變器相模塊飽和就是一個典型的故障。根據(jù)技術(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),僅2014年,因相模塊飽和的故障就發(fā)生94起。為解決相模塊飽和問題,下面從C38-Ache機(jī)車傳動原理介紹、故障模塊現(xiàn)場檢查情況以及相模塊失效的發(fā)生機(jī)理等方面分別予以闡述。
一、NJ2機(jī)車傳動原理簡述
C38-Ache機(jī)車主電路采用交-直-交傳動方式。主發(fā)電機(jī)發(fā)出的交流電經(jīng)過主整流器變?yōu)橹绷麟姡斔椭翣恳孀兤鞯恼?fù)極母線。牽引逆變器根據(jù)機(jī)車速度以及中央控制計算機(jī)傳來的控制指令,將主整流器輸出至母線的直流電轉(zhuǎn)換成可變頻率的交流電,供給牽引電動機(jī)。C38-Ache機(jī)車牽引逆變器屬開關(guān)網(wǎng)絡(luò)型橋式逆變器,如下圖所示。
圖中所示的開關(guān)元件為絕緣柵雙極晶體管(Insulated"Gate"Bipolar"Transistor),簡稱IGBT。IGBT開關(guān)在C38-Ache機(jī)車上也稱作相模塊。因為逆變器要產(chǎn)生三相交變電流(A相,B相和C相),所以每一個牽引電動機(jī)逆變器包括六個相模塊,而且電機(jī)的每一相經(jīng)開關(guān)元件既要與正極連接又要與負(fù)極連接,把六個IGBT開關(guān)中的三個接到供電電源的正極,三個接到供電電源的負(fù)極,就組成了一臺交流牽引電機(jī)的逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。外加其他所需的驅(qū)動電路、驅(qū)動控制電路、相模塊檢測電路以及驅(qū)動信號傳輸光纜等支持設(shè)備,就是一臺完整的逆變器。
正常工作時,牽引逆變器控制器按照三相交流電動機(jī)的相序要求,分時控制六個開關(guān)元件按照一定的次序動作。但每一相橋臂須確保正負(fù)開關(guān)元件不能同時導(dǎo)通,以防母線短路。
二、故障現(xiàn)象和檢查發(fā)現(xiàn)的問題
在實際運用過程中,在同一相逆變橋臂的正負(fù)兩個開關(guān)元件中,其中一個開關(guān)元件正常導(dǎo)通時,另一個開關(guān)元件卻因外部因素以及器件本身等原因?qū)е聳艠O失控,發(fā)生未及時關(guān)斷的故障現(xiàn)象。當(dāng)逆變器檢測電路檢測到此故障現(xiàn)象后,會及時反饋信息給逆變器控制器,逆變器控制器在對此逆變器予以完全隔離的同時,通知機(jī)車中央控制計算機(jī)。由中央控制計算機(jī)記錄該故障信息,并通過人機(jī)界面和警鈴方式告知司機(jī),當(dāng)臺牽引逆變器存在故障。
機(jī)車入庫后,通過對故障下車相模塊的外觀檢查和測量,損壞下車的相模塊具體分為兩類:
1、IGBT元件PN結(jié)發(fā)生擊穿損壞,外觀上并未出現(xiàn)燒損跡象;
2、IGBT元件PN結(jié)發(fā)生擊穿,且存在明顯的灼燒痕跡。
檢查故障相模塊時,我們還發(fā)現(xiàn),所有發(fā)生飽和故障的相模塊IGBT散熱片均被灰塵完全覆蓋,存在嚴(yán)重的散熱不良問題,如圖:
而且從機(jī)車逆變器外部線路到逆變器所有組件的檢查中,再未查出其他故障影響因素,初步判斷為散熱不良就是引起的IGBT器件飽和的主因。下面從IGBT工作原理及失效的常見原因入手,并結(jié)合IGBT的高溫特性予以分析。
三、故障原因分析
1、IGBT柵極失控(達(dá)到飽和)常見原因
自從大功率電力電子器件IGBT問世以來,根據(jù)實驗室以及現(xiàn)場應(yīng)用的累計經(jīng)驗,IGBT柵極失控導(dǎo)致器件飽和導(dǎo)通的原因通常有一下幾方面的原因。
(1)過流觸發(fā)擎住效應(yīng)導(dǎo)致IGBT"損壞
IGBT有一定瞬時抗過流能力,外部控制邏輯也能提供一定保護(hù)。最主要的是IGBT驅(qū)動電路保護(hù)措施的設(shè)計一定要嚴(yán)密。由于IGBT半導(dǎo)工藝結(jié)構(gòu)上存在一個寄生晶體管,也就是寄存可控硅。IGBT的理想等效電路如圖1所示。
圖1"理想的等效電路
它是一個PNP雙極晶體管和功率MOSFET采用達(dá)林頓連接而形成的單片BI-MOS晶體管。而實際的IGBT的等效電路卻如圖2所示。
IGBT"實際等效電路與理想等效電路相比不同之處在于T2"與T3"分別為可控硅與功率MOSFET"構(gòu)成的。圖中T2"是有條件的寄生存在的。正常使用不存在T2。但由于IGBT"制造工藝問題,存在一個低阻值擴(kuò)散電阻Rd,在一般正常使用情況下,由于Ic"在"Rd"上的正向偏壓不足以打開寄生NPN"T2"晶體管,此時等于不存在T2。
當(dāng)Ic"電流在Rd"上的壓降大到能夠使寄生NPN"T2"導(dǎo)通,由于正反饋原因,使T2"和T3"快速處于全導(dǎo)通狀態(tài)。這樣在Ic"過流條件下,T2"的寄生晶體管存在,T2"和T3"晶體管已形成導(dǎo)通。門極控制作用失靈,失去控制作用,形成自鎖現(xiàn)象,這就是擎住效應(yīng)。一旦形成自鎖,集電極電流增大,產(chǎn)生高熱消耗,導(dǎo)致器件損壞。另外在IGBT"關(guān)斷的動態(tài)過程中,dvce/dt"變化太快,在結(jié)電容中產(chǎn)生較大的位移電流,流過擴(kuò)散電阻Rd,也會產(chǎn)生足以使NPN"T2"晶體管導(dǎo)通的正向偏壓,觸發(fā)T2"的導(dǎo)通形成自鎖。
(2)尖峰電壓過高損壞
由于IGBT"的感性負(fù)載,在關(guān)斷時產(chǎn)生尖峰電壓,如果尖峰電壓過高也會造成器件損壞。這時損壞往往為內(nèi)置FWD"二極管被擊穿
(3)柵驅(qū)動電路控制邏輯失靈導(dǎo)致橋臂直通
由于Miller(米勒效應(yīng))效應(yīng),當(dāng)IGBT關(guān)斷時可能從主回路藕合過來一個電壓到VGE。當(dāng)VGE達(dá)到開啟電壓時可能造成柵驅(qū)動電路控制邏輯失靈導(dǎo)致橋臂直通,燒壞IGBT。
2、IGBT過熱對器件失控的影響分析
IGBT在導(dǎo)通過程中,無可避免要產(chǎn)生損耗。電流通過器件本身PN結(jié)產(chǎn)生的壓降會產(chǎn)生額定損耗,IGBT作為開關(guān)原件,在開通和關(guān)斷過程中,di/dt不可能達(dá)到無窮大,所以還會產(chǎn)生開關(guān)損耗。根據(jù)額定損耗以及開關(guān)損耗所產(chǎn)生的熱量,IGBT結(jié)溫(Tj)不能超過150攝氏度(一般不應(yīng)超過125攝氏度)。
IGBT溫度的升高對IGBT的正常工作有兩方面的影響。
(1)由IGBT器件高溫特性得知,在一定范圍內(nèi)器件溫度升高有助于改善IGBT的靜態(tài)下的通態(tài)特性,但對動態(tài)特性卻帶來不良影響。研究機(jī)構(gòu)實驗結(jié)果早已表明,IGBT關(guān)斷時間會隨著溫度的升高而延長。
(2)引起IGBT自鎖的集電極電流稱之為擎住電流(NJ2機(jī)車故障事件記錄稱之為相模塊飽和)。根據(jù)半導(dǎo)體器件的放大特性可知,當(dāng)溫度升高后,在上述“實際的IGBT等效電路”中,晶體管T2、T3的電流放大系數(shù)均有所增大,而且擴(kuò)散電阻Rd的阻值也會也會因溫度的升高而增大。T2、T3放大系數(shù)增大以及Rd阻值增大均會對IGBT自鎖條件的形成起到一定的促進(jìn)作用。擎住電流值在室溫下一般為平均工作電流的六倍以上,但在IGBT溫度升高至150攝氏度時,擎住電流會下降至平均工作電流的三倍左右,當(dāng)IGBT溫度升高至200攝氏度時,正常的工作電流就可以達(dá)到擎住電流,使IGBT自鎖而失控。
至此,我們不難發(fā)現(xiàn),IGBT散熱片被灰塵覆蓋導(dǎo)致的散熱不暢對機(jī)車牽引逆變器相模塊飽和導(dǎo)通有著不可忽視的作用。由于機(jī)車檢測系統(tǒng)無法檢測IGBT元件溫度,為了驗證故障原因理論推理的真實性,按照GE工程部的建議方案,對頻繁發(fā)生飽和故障的機(jī)車逆變器IGBT散熱片灰塵進(jìn)行現(xiàn)車吹掃。經(jīng)過對實施吹掃的三臺機(jī)車的跟蹤結(jié)果來看,散熱片實施吹掃后故障報警再無發(fā)生。由此,推理得到驗證。所以,清除相模塊散熱片表面覆蓋的灰塵,并查找、消除灰塵進(jìn)入散熱片的渠道,才是解決機(jī)車牽引逆變器相模塊飽和故障關(guān)鍵。
四、預(yù)防措施
依據(jù)故障原因分析的結(jié)果,我們會同GE公司現(xiàn)場服務(wù)組,從灰塵來源和灰塵消除兩方面著手。
1、以逆變器/主發(fā)電機(jī)通風(fēng)回路為重點,查找灰塵來源
牽引逆變器冷卻用風(fēng)通路如下圖所示,交流發(fā)電機(jī)通風(fēng)機(jī)通過電氣室兩側(cè)的V形濾網(wǎng)把空氣吸入系統(tǒng)。V形濾網(wǎng)能防止大的雜物(如樹葉、植物纖維和羽毛等等)進(jìn)入系統(tǒng)。接下來,空氣流過兩個位于電氣室兩側(cè)的空濾器柵。這些空濾器柵能濾除空氣中細(xì)小的污物顆粒。經(jīng)濾清的潔凈空氣經(jīng)過牽引逆變器相模塊背面和整流裝置二極管背面的散熱片,使功率電子器件得以冷卻。為了確保冷卻空氣通路暢通,利用機(jī)車定期修的充裕時間,制定整修計劃,對牽引逆變器冷卻用風(fēng)通路予以徹底清潔,尤其是對電氣室兩側(cè)的空濾器柵和V形濾網(wǎng)予以堆積物的清理。在保證牽引逆變器冷卻用風(fēng)通路暢通的同時,也有效發(fā)揮V形濾網(wǎng)和空濾器柵的除塵作用。,同時對通風(fēng)通道的密封性能做徹底的檢查整修,防止灰塵不經(jīng)空濾器柵直接進(jìn)入冷卻用風(fēng)通道。
牽引逆變器冷卻用風(fēng)通路
2、對相模塊進(jìn)行現(xiàn)車改造吹掃
根據(jù)機(jī)車相模塊的結(jié)構(gòu)特點和GE工程部的建議方案,在做好必要的器件安全防護(hù)措施下,現(xiàn)場對相模塊進(jìn)行開孔。通過開啟的鉆孔將壓力空氣噴嘴插入到任一鉆孔,壓縮空氣通過噴嘴,在散熱器上上下移動,在同一相模塊開啟的另外一個鉆孔插入強(qiáng)力吸塵設(shè)備同步進(jìn)行吸塵。當(dāng)前鉆孔清理完成后,使用一個手電筒,進(jìn)行目視檢查,確認(rèn)清理達(dá)到預(yù)期效果。然后,將壓力空氣噴嘴和吸塵設(shè)備在兩個鉆孔間進(jìn)行互換,重復(fù)執(zhí)行一次吹掃和吸塵的操作,并確認(rèn)檢查清理效果。確保污垢清理盡可能完全。當(dāng)機(jī)車所有相模塊執(zhí)行孔鉆清理后,當(dāng)臺機(jī)車逆變器散熱片的清理工作結(jié)束。
GE工程部建議改造方案圖
結(jié)束語
根據(jù)本次相模塊過熱飽和故障的結(jié)論分析和實際改造,會同GE公司現(xiàn)場服務(wù)組和相關(guān)檢修單位對此次故障的治理做效果檢驗總結(jié)如下:
1、大大降低了IGBT故障率。通過對IGBT飽和導(dǎo)通故障較為頻繁的機(jī)車改造后的故障統(tǒng)計結(jié)果來對比,2013年6-7月份共計發(fā)生故障27起,經(jīng)過改造后,同期相比,未發(fā)生任何故障。
2、有效降低了工作量。前期對IGBT的無法進(jìn)行清掃,改造之后,只需要用壓力空氣配合吸塵器進(jìn)行清掃,方便以后定期修中的清掃工作。
參考文獻(xiàn):
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[2].《C38-Ache機(jī)車電氣和控制系統(tǒng)》.內(nèi)參