薄 宇
(太原重工技術中心焦化所,山西 太原 030024)
青島特殊鋼鐵有限公司新建焦爐工程,是青鋼技術改造和結構調整中的重點工程,備煤系統的任務是將外來煉焦煤進行貯存、加工成符合焦爐生產要求的裝爐煤。本系統是為2×65孔炭化室高度為7 m的頂裝焦爐制備裝爐煤,日處理煉焦煤料約6 575 t(含水份約10%),年處理煤量約240萬t(濕)。根據煤源、煤質情況,備煤車間采用配煤→篩分粉碎→混合工藝流程。整個系統由貯配煤槽(包括沉淀池)、篩分室、粉碎機室、混合機及焦油渣添加站、煤焦制樣室(包含小焦爐試驗室)、帶式輸送機通廊及轉運站等生產設施組成。
貯配煤裝置為雙排16個Φ18 m直徑的貯槽,每個貯槽共2×2個雙曲線斗嘴,其貯量約為7 500 t/槽,總貯量約12萬t,相當于2×65孔7.0 m焦爐約18晝夜的用煤量。由綜合料場或碼頭直接運來的煉焦用各單種煤,根據煤種的不同,由槽頂的卸料車分別布入各自的貯槽中。
按照工藝要求,備煤系統采用電子秤自動配料系統進行自動配煤。
本工程共有16個筒倉,并排布置,每排8個筒倉;共有4條輸送皮帶,每排筒倉下設2條皮帶;每個筒倉下有4個下料口,每個下料口由空氣炮、電液動平板閘門、圓盤給料機、秤量配料皮帶機(兩個圓盤給料機對應一條秤量配料皮帶機)組成。
整個系統由2臺工控機、1套西門子S7-300PLC及32套單回路閉環控制系統組成;每個閉環控制回路由現場的圓盤給料機、稱量帶式輸送機、秤體、傳感器、秤重控制器、變頻器等組成。
該配煤系統可分為下列兩大部分:
1)現場設備。現場設備包括空氣炮、電液動平板閘門、圓盤給料機、秤量配料皮帶機、秤體、稱重傳感器、速度傳感器、現場操作箱和標定砝碼等。
2)控制室設備。控制室設備包括秤重控制器、PLC、工控機及變頻器柜等,另外還配有打印機。
精煤。物料粒度:0~80 mm;物料散密度:800 kg/m3;物料水分約為10%;物料溫度:常溫;給料方式:圓盤給料;圓盤給料電機:15 k W(變頻調速,64臺)。
共需要32臺。其中,輸送帶寬度:1 000 mm;輸送機能力:20~100 t/h;輸送機速度:0~0.5 m/s;輸送機傾斜角度:0°;輸送機頭、尾滾筒中心距約為11 500 mm;稱量帶式輸送機電機:7.5 k W。
共需要32臺,它們都采用日本大和ICS型電子皮帶秤,含秤體、稱重傳感器、測速器、二次儀表及手操箱、配套信號電纜。其中,計量精度:0.5%;重復性誤差:0.25%;輸出4~20 mA 瞬時流量信號、輸出累計量脈沖信號;采用全密封充氮的稱重傳感器;檢測皮帶速度的脈沖發生器采用無觸電結構;零點和量程采用內部數字量設定;RS485串口通訊。
配煤槽里的煤料通過電液動平板閘門落到圓盤給料機、稱量皮帶機上,當物料通過計量皮帶機的有效稱量段時,物料的重量通過框架作用在稱重傳感器上,稱重傳感器產生與重量成正比的電壓信號。同時安裝在回程皮帶上的測速器將皮帶的速度信號轉換成脈沖信號[1]。演算調節器接收到這兩種信號后經運算發出測定信號,并將測定信號與預先設定的信號進行比較,其偏差值經PI調節后發出控制信號,通過PLC、變頻器改變驅動電機轉數,調節計量皮帶機運行速度,完成定量給料,見圖1。

圖1 配料系統配置示意圖
工控機對各回路的數據進行集中管理,PLC實現圓盤給料機、秤量配料皮帶機的順序啟停、報警以及模擬量的輸入、輸出,實現系統自動、半自動及手動控制。
1)自動:由工控機設定參數、發出操作命令,通過PLC內部程序實現系統的自動控制。
2)半自動:當工控機故障時,由秤重控制器代替工控機輸入參數、發出操作命令,通過PLC內部程序實現系統的半自動控制。
3)手動:當半自動系統也發生故障時,可通過現場操作箱,實現手動控制。
本系統執行機構由電液動平板閘門、圓盤給料機、空氣炮、稱量配料皮帶機組成。稱量配料皮帶機將比較后的信號通過RS485串口反饋給PLC,該信號經過PLC內部程序處理并通過Profibus-DP總線控制圓盤給料機電機的轉速,進而調節圓盤的下料量。
根據青鋼焦爐工程對配煤系統的控制要求,配煤系統的電控操作界面能實現以下功能:
1)實現32套單回路閉環控制系統的單獨控制及順序控制。
2)同時顯示各配料秤和給料裝置的工作狀態、物料名稱、瞬時流量、百分比、累計流量、皮帶速度、設定值以及自動配煤系統總的設定值、配煤比、總瞬時流量、總累計量;另外還應有時間顯示(年、月、日、時)。
3)通過鍵盤可以進行配料參數的設定;顯示出故障來源及處理措施。
4)設計有工頻、變頻切換功能。采用西門子G120系列變頻器,圓盤給料機為變頻電機,并有圓盤減速機潤滑油泵、強迫風冷電機回路,并與主電機進行聯鎖。
本套系統配置有UPS電源,在UPS故障時可切換至旁路電源供電,確保控制系統的供電。圓盤給料機設計有工頻、變頻切換功能。采用西門子G120系列變頻器,圓盤給料機為變頻電機,并有圓盤減速機潤滑油泵、強迫風冷電機回路,并與主電機進行聯鎖。PLC控制系統預留與焦化廠上位計算機的OPC開放式數據接口,用于與生產過程管理系統數據通訊。
定量給料機具有零點自動校驗功能,零點、量程全部采用數字式調整、簡單、易行、直觀;儀表采用比例度量方式,傳感器采用六線制;可根據需要選擇瞬時值控制或累計值控制;有多種報警信號輸出。
計量裝置采用雙UB2傳感器單輥計量方式。安裝維護簡便,動態響應快、無滯后,即使有一個傳感器發生故障仍能工作。UB2傳感器(日本大和),采用高強度合金鋁應變體,金屬全封密充惰性氣體工藝,非直線性測試和溫度補償等工藝過程,全部采用計算機進行計算和控制,精度高、質量可靠,在正常使用情況下,可保壽命15年。
高精度演算調節器CFC-200C型(日本大和)采用了先進的模擬放大器系統及數字控制系統,從而使儀表的穩定性及可靠性得到充分的提高。
測速器采用無觸點結構的數字編碼器TV150 N。
采用閉環控制,系統的響應速度快,可以得到較高的控制精度。
由于采用控制計量皮帶機速度的方式來達到定量給料的目的,所以皮帶上的負荷幾乎接近于恒定。因此皮帶張力變化很小,系統的精度很高。具有8年停電記憶功能(測定值和設定值)[2]。
相對于其他國產定量給料機,本套系統采用進口稱重傳感器、控制器及先進的數據處理方式,更能準確地反映實際的給料量,從而可以更好地監控物料的信息及控制物料的流量,實現自動平穩的給料。
[1] 姜建芳.西門子S7-300/400 PLC工程應用技術[M].北京:機械工業出版社,2015.
[2] 崔堅,李佳.西門子工業網絡通信指南[M].北京:機械工業出版社,2005.