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漢鋼1#高爐封爐及開爐生產實踐

2015-06-01 08:51:46王紀民
企業導報 2015年10期

王紀民

摘 要:對漢鋼公司1#高爐封爐20天后重新開爐的生產實踐進行總結。通過封爐料的準確計算、裝入及精心的開爐準備,送風后工藝參數的及時、合理調整,大大縮短了爐況恢復進程,送風7天利用系數達到3.1t/m3.d,燃料比525kg/t。

關鍵詞:高爐;封爐;開爐;生產實踐

引言:1#高爐于2011年12月23日開爐,投產一直穩定順行。2014年3月4日為配合集團公司技改,安排1#高爐封爐20天,時間之長,在漢鋼公司1000m3級高爐尚屬首次,為此送風前認真做好各項工作,強化過程控制和生產組織協調, 5天各工藝參數正常,7天各經濟指標達到正常生產水平。

一、高爐封爐操作

(一)高爐封爐前狀況。封爐前,爐況整體穩定順行。2014年1-2月份經濟技術指標、工藝參數具體見表1、2

(二)封爐前的準備工作。(1)原燃料調整。①封爐前,燒結礦和球團礦暫停配加高鈦礦:一方面,降低入爐鈦負荷,使鐵水中鈦含量在正常水平,確保爐缸工作狀態;另一方面,降低原料低溫還原粉化率,減少粉末入爐,改善料柱透氣性,確保爐況穩定。②配加錳礦,改善鐵水流動性,出凈渣鐵;休風前一天配加錳礦0.5t/ch,3月3日中班錳礦0.5~1.0t/ch,提高鐵水錳含量,改善渣鐵流動性,增加爐缸的環流,確保休風前爐缸均勻、活躍。(2)設備保障。檢修前一周,做好設備的點檢和潤滑,杜絕因設備原因造成慢、休風;提前準備充足密封用的有水炮泥、耐火磚和耐火泥漿等材料。

(三)封爐料組成及休風封爐的控制。(1)采用全焦冶煉封爐,爐身下部以上正常料。凈焦到達爐缸休風封爐,東西鐵口同時用80mm的大鉆頭開口出鐵,確保出凈渣鐵,鐵口大噴后用有水泥堵口。(2)封爐料由凈焦、空料、正常料、錳礦及白云石組成,確保渣中Al2O3<16%。(3)全爐料焦比1958Kg/t、全爐堿度0.69,正常料堿度0.96,全爐鐵量約252t(焦碳為水分焦,水分約為7.5%)。(4)綜合考慮,把握好上休風料時間,保證休風料下達指定位置休風封爐(休風后料線2.05m)。

(四)爐體密封工作。密封工作至關重要,為減少高爐熱量損失,主要采取以下措施:(1)卸下直吹管和小套堵泥,用沙封,再砌耐火磚,最后用有水炮泥磨平密封好。(2)送風系統加盲板,關倒流休風閥,減少熱風管道熱量損失;切斷爐頂打水裝置、切斷爐頂蒸汽來源、焊補爐殼煤氣泄漏點。(3)降低爐體冷卻強度,休風8h后,大、中套進水量調整約為三套總水量50%(450 m3/h),爐體軟水量24h后調整約為60%(1500m3/h),48h后調整約為50%(1200 m3/h),爐底軟水量24h后調整約為

30%(150 m3/h)。(4)封爐期間定期檢查爐體各部位(重點是風口、鐵口)有無漏風情況,發現漏風及時封嚴。

二、開爐操作

(一)復風前的準備工作。(1)各設備送風前調試且運轉正常,爐前備好各種工器具,東場具備出鐵條件,主溝溝底墊焦粉后鋪河沙,再用搗打料作出溝型,兩側沙壩擋好。(2)各風口掏凈封爐磚、河沙及泥,風口前的焦炭和渣鐵凝結物清干凈、見紅焦后裝小套,小套裝好以后重新堵泥,確保風口不被吹開。(3)風口配置115mm×10+120mm×10=0.2170m2,送風開東場鐵口上方的11#、12#風口,S2=0.0208m2,送風前燒通鐵口安裝氧槍。(4)熱風爐提前引煤氣燒爐、提前預熱熱風總管,盡可能提高送風時的風溫。(5)開爐時,安裝鐵口氧槍,對爐缸補充熱量,利于爐缸升溫,為順利出鐵奠定基礎。

(二)開爐料組成。復風料:負荷2.0(不計錳礦),礦批20t,焦批10t(水分焦),配錳礦2.0t/ch;料制C8273635313、O7363 角差

4.94°,送風初期因風速不足,中心吹不透, 料制適當壓邊。

(三)爐況恢復進程。(1)3月23日:19:55送風,選擇拱頂溫度高的熱風爐,全關混風調節閥,風溫700℃(紅外線最低顯示溫度),壓力105kPa、頂溫55℃,20:30風口亮。(2)3月24日:送風4h后準備出鐵(開口前全開氧槍), 0:20拔掉氧槍后用氧氣燒,再用85mm的鉆頭于0:35鉆開鐵口,深度4.2m,物理熱低,渣鐵粘、流動性差、出鐵時間70min,共計排放渣鐵2.5t;在出鐵過程中抓住時機于1:12、1:45捅開10#、13#風口、1:55引煤氣。負荷于23:40加至2.8、風口已開14個 (4#→17#),S14=

0.1537m2,風量約1400 m3/min、風速約148 m/s,出鐵共計17爐次,19:37第108943爐次(本日第16爐次)渣鐵分離良好,順利過撇渣器,鐵水入罐,108943、108944爐次產量共計145.13t。(3)3月25日:視情捅風口加風,爐缸渣鐵生成量增多,加之爐外出鐵基本正常,壓量關系趨于正常,后期根據爐前出鐵和爐內狀況,控制好捅風口和加風的節奏、配合加負荷、加礦批、調料制、噴煤、富氧等手段降爐溫。12:30開始噴煤、13:40開始富氧。 25日負荷已加至3.8、風口已開18個風口(2#→19#)。 (4)3月26日 負荷加之4.2、擴礦批至35t,13:15捅開剩余20#、

1#風口;3月27日大夜班西場投用,至此爐況恢復結束。爐況恢復中鐵水成分及物理熱見表3。

三、經驗教訓

(1)鐵口使用氧槍后疏松了鐵口方向的料柱,同時為爐缸提供了熱量,使爐缸快速升溫,活化了爐缸,為順利出鐵打好基礎。(2) 本次封爐時間長,爐缸透液性差加之后期捅風口速度過快,西鐵口方向爐缸未完全化開,燒壞4#、16#(西鐵口方向)小套,好在控制好了進出水量,未造成無計劃休風。(3)熱風總管送風前未完全預熱好,送風后7個小時風溫才達到703℃,加之送風初期,風量小帶走熱量少,造成爐缸內冷渣鐵熔融偏長、延緩了爐況恢復。(4)爐況恢復前期負荷調整幅度偏小(2.0→2.2→2.5),加之慢風時間長,爐溫高、渣鐵流動性差,導致爐前勞動強度成倍增加;后期噴煤負荷銜接不理想,欠熱較多,造成爐溫下降較快,致使捅風口時間延遲,爐況恢復進程受到影響。

參考文獻:

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