文/岳曉露,雷玉川·河南神州重型封頭有限公司
BHW35厚壁熱成形封頭焊縫性能的恢復
文/岳曉露,雷玉川·河南神州重型封頭有限公司
隨著裝備制造業的發展,大型厚壁封頭多采用先拼接后熱壓成形,焊縫在成形過程中經過高于轉變溫度的加熱,強度下降,需要通過調整熱處理工藝來達到焊縫的性能要求,同時在焊材選擇上應該考慮產品熱處理對焊縫力學性能的影響。
2012年我公司承接一批SR2050×58mm材質BHW35球形封頭制作任務,數量4件。由客戶焊接后運至我公司進行壓制。整體熱壓成形后,按用戶提供熱處理工藝進行性能恢復熱處理,隨后對隨爐焊接試板進行力學性能檢測。力學性能試驗結果顯示抗拉強度不合格。
德國的BHW35鋼,相當于國產13MnNiMoR,中低溫壓力容器用鋼板,廣泛應用于石油、化工、電站、鍋爐等行業,用于制作反應器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應堆壓力殼、鍋爐汽包、液化石油氣瓶、水電站高壓水管、水輪渦殼等設備及構件。一般在正火加高溫回火狀態下使用,組織為回火貝氏體加鐵素體。表1為此次所用母材化學成分。
用戶產品焊接焊材選用:H08Mn2MoA (φ4),SJ101,J607,封頭經過950~1000℃,加熱成形后,產品成形良好,經過正火(910~940℃)+回火(620~650℃)處理后,對隨爐試板進行檢驗,結果見表2。

表1 母材化學成分

表2 力學性能試驗結果
從以上結果可以看出,產品焊接試板的抗拉強度遠低于575~735MPa的標準規定值。
對于以上的不合格報告,我公司使用母材試板、焊接試板進行了一系列的模擬試驗,并對相應的試板做力學性能試驗,從中查找造成該種結果的真正原因。
⑴原材料進行復驗:原材料的抗拉強度實測平均值為723MPa,首先排除原材料不合格的原因。
⑵焊態試板復驗:使用客戶提供的原焊材,重新焊接試板,共焊接4副,對其中一副焊態試板進行復驗,抗拉強度平均值為685MPa。
⑶熱處理后的試板復驗:對剩余的3副焊接試板,模擬封頭沖壓加熱、正火、回火,復驗結果見表3。
⑷重新選擇焊絲:使用H08Mn2NiMoA焊接試板4副,對其中的1副進行焊態復驗,抗拉強度平均值為730MPa。對另外3副試板重復封頭制作及熱處理工藝,復驗結果見表4。
從以上一系列的試板復驗來看,造成焊縫強度低的主要原因是,經過高溫熱處理后的焊縫強度均低于焊態的焊縫強度。焊材選擇強度級別偏低,沒有考慮到沖壓加熱及熱處理對強度的損失。


表3 力學性能試驗結果

表4 H08Mn2NiMoA力學性能試驗結果

表5 力學性能試驗結果

表6 封頭取樣復驗結果
因焊縫強度低于標準要求,按正常程序恢復焊縫性能需客戶將焊縫全部去除,采用手工焊接方式重新進行預熱、焊接和焊后熱處理,焊接任務量很大、工期長且焊接變形不易控制,為了保證產品性能合格,我公司嘗試通過改變熱處理工藝恢復焊縫力學性能合格,制定了如下模擬試驗方案。
⑴選用與產品同樣的焊材及相同的焊接工藝焊接產品板,試板經過950~1000℃沖壓加熱模擬熱處理過程。
⑵焊接試板進行正火(加速冷卻)+回火(620~650℃)處理。
⑶對焊接試板進行力學性能檢驗。
經過模擬試驗以后,焊接試板力學性能見表5。
從以上結果可以看出,正火(加速冷卻)起到了細化晶粒的作用,提高了珠光體的彌散度和偽共析體的數量,減少了鐵素體來提高強度,同時改善了韌性可以恢復焊縫性能。
經過對產品進行正火(加速冷卻)+回火(620~650℃)處理,在封頭開孔部位取樣進行復驗,復驗結果見表6。結果顯示,封頭力學性能試驗完全符合標準規定。產品與設備焊接后,運行良好,滿足使用要求。
⑴熱成形封頭焊縫焊材選擇應考慮,材料與焊縫強度的損失,選用強度高于筒體的焊材,保證產品性能。
⑵該材料可以通過正火(加速冷卻)+回火熱處理,改善和恢復材料及焊縫的力學性能。
⑶拼接后熱成形封頭的焊接工藝評定應與封頭加熱及熱處理過程一致,所以,整個過程需正確選用焊材與焊接參數。