朱運曉?段平平
摘 要:本文以一種新型全自動斬拌機為應用背景,分析原有的繼電器,接觸器傳統控制方式存在的不足,明確指出了對其進行可編程控制器(PLC)控制改造的必要性。
關鍵詞:可編程控制器;斬拌機
肉類食品斬拌機是用來將條壯肉和塊壯肉斬拌成肉泥的機器。該機器是在80年代初由西德(現德國)進口到我國。該系統是由繼電器——接觸器傳統控制方式、其還帶有多個電磁閥、液壓系統、水銀開關等。系統由四臺電機來運行,第一臺電機是用來控制斬肉刀,其運用了Y—△啟動方式;第二臺電機是用來帶動斬拌機內大鍋的轉動,其有一、二速功能,一速是三角型啟動,二速是用雙星型運行。第三臺電機是液壓系統的油泵,其作用是對其他液壓控制提供油。第四臺出料電機當準備出料時運作的。
因為控制部件繁多,繼電器——接觸器傳統控制方式有相當大的缺點,故障率高,生產效率低,而在市場經濟條件下,工業企業為了提高自身的競爭力就必須提高生產技術水平,降低生產成本,新技術在一些老設備的技術改造上也越來越普遍。
編程控制器(PLC)是以微處理器為基礎,綜合了計算機技術、自動化技術和通信技術發展起來的一種通用的工業自動控制裝置。所以本論文選擇了三菱PLC來改造斬拌機的電氣控制系統,由于系統的主電路及電機都安裝在設備里面,為了節省開支和實現該系統改造后的實際意義,所以主回路還是采取回原來的設備,不對其進行改造。
1 斬拌機的工作原理
(1)基本加工過程
先讓主機(斬肉刀)旋轉。主機軸上有固定好的刀片,然后再讓鍋體旋轉,鍋體旋轉方向正向于刀片的旋轉方向,且迎而攔截鍋內。此時鍋體上在旋轉,肉品轉到刀片下面時,被快速旋轉的刀片斬的粉碎,就這樣旋轉幾周后,肉塊已變成了肉泥,再啟動出料裝置,將鍋內的已斬拌好的肉泥取出來,送入桶內,運到下一個工序。
(2)電氣控制系統的控制原理
設備上共有四臺電動機:
<1>主電機(斬拌刀)是5.5KW,采用Y—△啟動方式。
<2>鍋電機是3.3/4.4KW,是一臺雙速電機。采用的是△啟動,雙星形運行。所以每次維修電機時一定要注意相序問題,不做好標記,就有可能形成第一速與第二速的旋轉方向不同,而轉動停機。
<3>油泵2.2KW,直接啟動,因為設備上的主刀軸是用蓋子蓋上的,要不然斬肉時會濺得到處都是肉,用蓋上蓋子就避免此現象了。這個蓋子的開啟與放下都是由液壓系統來完成。通過給不同的電磁閥通電,就會形成不同的油路,除此以外還有進料裝置是由液壓系統來控制的。
<4>出料電機1.5KW,直接啟動,當準備出料時,操作相應按鈕,出料裝置上有一個水銀開關,此時的角度正好使它接通,接通后它就使出料電機旋轉。肉品就被帶了出來。當需返回時,操作相應按鈕,出料裝置逐步離開鍋體,到達某個角度時,此水銀開關又斷開了,電機也就停了,然后出料裝置還要繼續運動,直道回到原來的位置。
工作原理:
開始工作時,合上柜上的總電源開關, 它是個三相自動空氣開關。然后再去按下啟動按鈕SB3,此按鈕位于設備上的小控制柜上。啟動按鈕SB3按下后,繼電器K1就會吸合自鎖,K1相當于總控制繼電器,它不吸合主電機就不能工作,其它動作也就無法實現。只有斬拌刀的蓋子能開啟、下降動作,這樣設計的目的就是為了安全,就是說在啟動按鈕SB3的上面除了有一個總停按鈕SB1之外,還有一個限位開關SQ1,只有當蓋住斬拌刀的蓋子完全下降到位后,液壓系統會推過來一個銷子將刀蓋壓住,銷子推到位后,就會使SQ1閉合,此刻就可以保證刀片旋轉時,不會因為碰上硬物,而使刀刃飛出傷人。當刀蓋蓋好,啟動按鈕SB3也按動作了,K1自鎖工作這時刀蓋有下降動作,只要按動相應的按鈕SB5即可,但刀蓋不能開啟,這時出料與進料裝置都可以工作了,相應的按鈕是SB6、SB7、SB8、SB9。
啟動時,主機與鍋電機有連鎖必須是先啟動主機,然后再啟動鍋電機,啟動過程是:按主機啟動按鈕SB3。KM1線圈得電,此時延時繼電器已經閉合,因為主機的KM3只要沒有粘連延時繼電器就可得電,FR1熱繼電器是反映過載的,只要四臺電動機其中的一臺過載都會使得FR1的熱元件彎曲,從而它的常閉觸點斷開,后面的所有動作就都立即停止。
SB1是主機的停止按鈕,停止時按下SB1,接觸器KM1、KM2、KM3、KM4、KM5,主機及鍋電機也就停止運行,SB10是主機的啟動按鈕,但星形和三角形轉換之間要有延時,主機的第一速是星形啟動,由接觸器KM1、KM2來完成,第二速是用三角形運行,KM1于KM3共同實現。KM2和KM3的線圈串聯對方的常閉觸點是為了防止觸點熔焊造成三相電源短路。主機啟動后,鍋電機即可啟動。通過SB11和SB12控制,鍋的低速按SB11按鈕,接觸器KM4線圈得電,鍋電機三角形低速運行,然后再接SB12按通KM4斷開,KM5吸合鍋電機即轉為雙星運轉了。KM4和KM5的線圈串聯對方的常閉觸點是為了防止觸點熔焊造成三相電源短路。SQ2、SQ3是限位保護。
KM6控制出料電機,要使它旋轉必須具備兩個條件,一是鍋電機必須上了旋轉工作,第二是水銀開關必須閉合。
2 系統的PLC設計
(1)PLC硬件接線圖
進行PLC控制程序設計時。選擇了三菱FX2N-48MR標準型的PLC。加工刀及油泵等電機控制動作簡單,一旦開動后就一直不停運轉,直至停機為止。為了減少所選用的輸入開關量數目,降低所選用的PLC價格,這里將車刀電機及油泵等電機開停的按鈕開關量分別獨立于PLC之外,而仍保持原有的接觸器控制方案。相應地,分別顯示三臺電機用信號燈來代替均獨立于PLC之外。該斬拌機的PLC控制硬件接線圖所示。
從圖可看出,對斬拌機進行PLC控制,輸入量X0~X17。其中X15~X17是行程開關,X1和X2是系統啟動和停止按鈕,X0是主機的停止按鈕。主機的啟動的輸入量是X11,啟動后是三角形運行;X3、X4是刀蓋的開啟和下降,刀蓋的作用是加工運行時防止肉往外濺;X5和X6是出料裝置,是進鍋和離鍋的按鈕;X7是進料上升,進料鐵架就往鍋里進料,當桶傾斜到一定的角度,按上X8,X8作用經過一定的時間,桶自動返回原來的位置(此功能原來是手動控制,經PLC改造后變成自動功能);X12~X14是鍋的低速、高速和停止按鈕。SQ1行程開關是刀蓋沒閉合的時候K1就斷開,使主回路也斷開,所以工作時必須使X15閉合。X16是水銀行程開關,當加工肉滿足一定條件后,水銀開關接通,出料電機運行,把加工的肉帶出來。X17行程開關,當鍋的大蓋上升到一定的角度,就會使X17閉合這時,這時進料電磁閥才能動作。如果大蓋沒大開或沒使X17閉合,這時就不會自動進料。
輸出量:Y1~Y3是主電機星型啟動啟動三角運行;為了防止電機短路故障,在外接線KM2與KM3之間有互鎖,在程序也加上了互鎖。Y3~Y4是鍋高速、低速,KM4與KM5之間互鎖。Y5是控制出料電機的;Y10、Y11是刀蓋的升起和下降,當系統在運行時,Y12不能動作。上采用了兩種電源24V直流電和220V交流電。
(2) PLC工作流程圖
根據上述控制要求,對的硬件接線圖進行深入分析,采用三菱公司提供的編程系統軟件GX Developer以梯形圖方式在微機上編制斬拌機PLC控制程序,然后用通訊電纜將控制程序由微機下載到PLC之內。其PLC控制程序流程圖所示
3 結束語
經過實驗證明。用該PLC控制程序對斬拌機控制,能使得他更趨向于全自動化、更加安全保護系統、減少了很多不必要的中間繼電器,在維護和維修節省了大量時間和金錢。相對于原先的繼電器—接觸器控制方案,該PLC控制方案不僅切實可行,而且工作可靠性高,程序方便,控制程序易于修改,生產效率大為提高。
參考文獻
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