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熱軋窄帶精軋液壓AGC改造及應用

2015-07-17 01:25:47吉林恒聯精密鑄造科技有限公司吉林磐石132300
山東工業技術 2015年7期

劉 永(吉林恒聯精密鑄造科技有限公司,吉林 磐石 132300)

熱軋窄帶精軋液壓AGC改造及應用

劉 永
(吉林恒聯精密鑄造科技有限公司,吉林 磐石 132300)

摘 要:受鋼材市場及國家宏觀調控影響,窄帶鋼企業生產形勢較為嚴峻,為了能更好的提高產品質量,生產高附加值的帶鋼產品, 取得良好的經濟效益,精軋窄帶改造已成為各個窄帶線發展的必然趨勢。本系統通過對精軋后4輥軋機由電動壓下改為液壓壓下、立輥軋機液壓改造,實現AGC及AWC功能,提高帶鋼寬度質量及厚度質量。

關鍵詞:熱軋窄帶;AGC系統;AWC系統;厚度控制;寬度控制

0 引言

熱軋窄帶鋼除直接作為薄板、窄帶鋼消費外,還作為冷軋板帶、焊管、冷彎型鋼等產品的原料,被廣泛用于建筑、輕工、機械、紡織、汽車、拖拉機、電子等行業。某帶鋼廠是在2001年9月開始籌建,2002年7月開始生產,現年產已經達到110萬噸的生產能力,受金融危機及國家宏觀調控影響,下游需求萎縮,特別是2011年9月份以后,窄帶鋼生產企業生產形勢較為嚴峻,為了能更好的提高產品質量,生產高附加值的帶鋼產品, 取得良好的經濟效益,精軋窄帶改造已成為各個窄帶線發展的必然趨勢。

1 熱軋窄帶鋼生產存在的主要問題

軋機總體裝備水平不高,加熱爐為推鋼式加熱爐,比步進式加熱爐投資小,但水印大;粗軋機是單機架650軋機;精軋機前4架為短應力兩輥軋機,后4架為四輥軋機,精軋壓下全部是電動壓下,這樣相對就會帶來產品質量及生產效率的弊端。由于推鋼式加熱爐水印、精軋電動壓下機構間隙大、電動壓下預擺輥縫相對精度低造成產品的同條差、三點差較大,產品的頭尾失寬嚴重,產品在頭部7米及尾部7米范圍內相對于帶體寬出2-3mm,窄帶鋼對于下游部分客戶相對于寬帶鋼的優勢是省去了切分工序,但頭尾失寬部分只能裁掉,造成成品的浪費。如果整條帶鋼寬度均勻,對于像制管客戶整條帶鋼可直接卷管。由于不能實現自動壓靠及輥縫自動預擺,造成換輥時間長;無二級計算機模型系統,造成開軋不穩定,人工修正規程時間過長;每個機架均需調整工,增加人工成本,工人工作環境差。

2 精軋AGC系統改造及應用

2.1 精軋機組設備

熱連軋機精軋機組由八架軋機構成,前4架為兩輥短應力軋機,后四架為四輥軋機,由電動壓下改為液壓壓下,每機架有兩個液壓缸,液壓缸的伸縮量有SONY磁尺來檢測,軋制力的大小通過壓頭進行檢測。

本次改造范圍從精入口開始軋開始至三岔區為止的JP4-JP8AGC改造;精軋JP4-JP8電動壓下系統改為液壓壓下,實現壓下APC、AGC控制,實現精軋區域自動化生產,提高產品通條差。

2.2 寬度質量控制

(1)造成帶坯全長寬度變動主要有以下幾方面的原因:

1)鋼坯頭尾失寬:在立輥側壓量較大時,鋼坯頭尾的橫向金屬流動較大,因而導致頭尾兩側的延展比較大,出現“大頭”、“大尾”,造成頭尾失寬。

2)水印區寬度失寬:由于推鋼式加熱爐的缺陷,會造成鋼坯有規則分布的水印區,如果鋼坯加熱時間再不夠長,水印會更加明顯,水印區的寬度與帶體的寬度延展不一樣,最終導致軋出的帶鋼寬度不均。

3)精軋區造成的寬度差:活套起套瞬間轉矩過大,會對帶鋼的“頸部”造成沖擊,出現寬度變窄的情況。

(2)解決方法:

1)SSC短行程功能:L2模型根據當前立輥的實際側壓量,計算出鋼坯頭尾的短行程動作曲線,下發給PLC,再由PLC通過高響應AWC液壓缸執行動作,從而達到實現控制頭尾失寬的目的。

2)AWC功能:在執行完SSC短行程功能后,L1自動化系統鎖定帶鋼的實際寬度,并根據實際檢測軋制力和立輥輥縫間接計算出當前的實際寬度,進行AWC控制,保證帶體和頭部的寬度一致,實現非常好的同條差。

3)精軋活套軟接觸功能:傳統活套控制思想是為了保證順利起套,所以在起套時給電機恒定的大轉矩,就容易對帶鋼“頸部”造成沖擊,導致厚度變薄,寬度變窄,所以針對這種情況,我們增加了活套的軟接觸功能,在活套快接觸到帶鋼時,快速切到張力閉環,保證恒定微張力控制。

2.3 厚度質量控制

熱帶厚度精度可分為:一批同規格帶鋼的厚度異板差和每一條帶鋼的厚度同板差,為此可將厚度精度分解為帶鋼頭部厚度命中率和帶鋼全長厚度偏差。

(1)帶鋼產生厚度異板差的原因主要有

粗軋軋出的坯料厚度和寬度有變化:由于粗軋平輥壓下沒有AGC控制功能,因此粗軋軋出的坯料厚度是在變化的;或者立輥控制不好時,會造成寬度也發生變化,最終在精軋軋制時,會造成一批同規格的帶鋼存在異板差。

坯料溫度的不同:同一批規格的鋼坯由于在加熱爐加熱的程度不一致,會存在硬度上的差異,進而對軋機的彈跳量不一樣,造成同批次的帶鋼產生異板差,這是造成異板差的主要原因。

帶鋼產生厚度同板差的原因主要有:

水印的影響:與寬度差形成的原因一致,水印區域溫度較低,軋制力較大,對軋機牌坊的彈跳也大,進而會形成厚差。

頭部沖擊:穿帶過程中,由于帶鋼頭部冷卻面積大,溫降快,因此頭部對軋機輥縫的沖擊較大,而且軋制規格越薄,頭部長度越長,造成頭部“厚躍”。

(2)解決方法

精軋前饋AGC功能:通過上游機架出口厚度的變化情況,在下游機架的AGC缸提前動作,主要用來解決水印造成的厚度變化比較陡的情況。

壓頭功能:在帶鋼頭部進入軋機前,根據上游機架帶頭與帶體之間的厚差,進行提前壓下,來抵消硬度比較大的頭部沖擊,減小頭部厚差。

壓尾功能:在軋件離開上游軋機后,根據尾部軋制力的變化情況,在下游機架進行壓下動作,來消除帶鋼尾部的厚差。

3 改造效果

通過本次改造不僅提高了精軋自動化水平,實現自動擺輥縫,節約了換輥時間,同時提高了帶鋼產品質量,帶鋼同條差達到國內先進水平。軋制規格也從改造前的最薄2.5mm擴展到現在的最薄1.8mm,以熱帶代替冷帶,降低下游成本,為企業多創造利潤,爭取市場空間,并解放勞動生產力,全自動化生產線省去大量調整工,節省勞動力成本。

參考文獻:

[1]易貴科等譯.日本熱軋帶鋼生產技術[M].沈陽:東北大學出版社,1993(05).

[2]孫本榮,率民,楊新法等.熱寬帶鋼連軋機調寬軋制工藝參數研究[J].鋼鐵,1995,30(10):37-41.

作者簡介:劉永(1980-),女, 吉林磐石人,本科,研究方向:電氣自動化。

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