謝自彬,李海明,黃 艷, 賈玉強,李曉峰(.福建福清核電有限公司,福建 福清 350300;.江蘇太倉港協鑫發電有限公司,江蘇 太倉 5400)
5號機鍋爐酸洗實例及鈍化優化方案
謝自彬1,李海明1,黃 艷2, 賈玉強1,李曉峰1
(1.福建福清核電有限公司,福建 福清 350300;2.江蘇太倉港協鑫發電有限公司,江蘇 太倉 215400)
摘 要:文章主要介紹某電廠5號鍋爐酸洗的化學監督及優化方案。5號機由上海鍋爐廠設計制造的SG--1036/17.47-M873型亞臨界控制循環鍋爐。汽包材質為SA-229(BHW35),省煤器材質為SA-210C,水冷壁材質為20G。配套汽輪機為上海汽輪機廠生產的N320-16.67/538/538型亞臨界、中間再熱、雙缸雙排汽凝汽式汽輪機。機組自2004年投產運行至今,已運行10年,根據鍋爐受熱面的結垢量及機組的運行年限,均已達到《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》的清洗要求。本次有機復合酸清洗的范圍是5號機組省煤器、水冷壁系統、下水包、1/2汽包,總容積約為265m3。采用主要清洗藥劑為有機復合酸(羥基乙酸+甲酸),使用二甲基酮肟復合鈍化劑鈍化。
關鍵詞:結垢;酸洗;有機復合酸緩蝕劑;漂洗;鈍化
5號機自2004年11月投產運行10年多時間,雖有較完善的除鹽水生產工藝和爐內水處理,但有雜質進入給水系統仍不可避免,在受熱面上形成沉積,影響傳熱和加速腐蝕及爐管的損壞,惡化蒸汽品質,本次清洗, 采用二甲基酮肟復合鈍化工藝為漂洗、鈍化一步完成方案,在鈍化過程也包括漂洗過程在內。
化學清洗就是用某種化學藥品的水溶液,清除鍋爐水汽系統的沉積物,使設備金屬表面清潔,并形成良好的保護膜。
(1)清洗藥劑----有機復合酸(羥基乙酸+甲酸)。本次酸洗用的有機復合酸為羥基乙酸+甲酸。用羥基乙酸+甲酸作為清洗劑時,不會使被清洗的鋼部件產生氯化物應力腐蝕損傷。由于鐵離子與有機酸生產易溶的絡合物,清洗時不會形成大量懸浮物和沉渣。它可以用來清洗奧氏體鋼和其他特種鋼材制造的鍋爐設備。有機酸對水垢和鐵銹的溶解速度大,且在高溫下,有機酸分解成CO2與H2O,清洗時對設備無危害,也可用來清洗結構復雜的高參數大容量機組。
(2)鈍化劑----復合二甲基酮肟鈍化劑。本次二甲基酮肟復合鈍化工藝為漂洗、鈍化一步完成方案,二甲基酮肟復合鈍化主要能在金屬表面形成鈍化膜,且易于控制。其它鈍化工藝亞硝酸鈉鈍化劑容易造成環境污染,多聚磷酸鹽鈍化容易在鍋爐啟動后引起爐水pH值長時間偏低現象,雙氧水鈍化由于對鈍化液中鐵離子含量要求較嚴格受限制。
(1) 清洗前小型試驗:試驗 5號機酸洗工藝采用3-6%復合酸(2~4%羥基乙酸、1~2%甲酸)+ 0.4%N-108+0.2%EVCNa還原劑清洗,采用0.2%二甲基酮肟復合鈍化劑鈍化,清洗效果及腐蝕量符合《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》標準要求。
(2)水沖洗、過熱器保護和升溫試驗。
(3)水沖洗。鍋爐水沖洗:啟動臨時清洗泵對鍋爐進行水沖洗,先整爐上滿水后排放,然后邊上水邊沖洗,至排水清澈、無異物后水沖洗結束。沖洗流量:200t/h~300t/h
(4)過熱器保護:通過汽包向過熱器注入pH為9.5~10.5的除鹽水(除鹽水加氨調節PH值)對過熱器進行保護。
(5)水壓試驗升溫試驗。過熱器充保護液結束后,關閉各級過熱器空氣門后繼續升壓,升壓至1.2MPa。(6)酸洗:
1)有機酸清洗工藝參數:3~6%羥基乙酸復合酸+0.3~0.5%緩蝕劑N-108+0.3~0.5%除銅劑+0.05%N-209A+適量消泡劑N-202+適量還原劑N-209+適量助劑 溫度:85~95℃ 時間:6~8h
2)建立化學清洗循環回路,當回液溫度達60℃開始加藥,先向清洗箱中均勻加入緩蝕劑N-108,濃度0.3~0.5%,加藥完畢,循環30分鐘,然后開始加酸,按比例加入3~6%羥基乙酸復合酸,根據鐵離子的大小適當頂排清洗液,補充新鮮藥液,確保清洗質量。根據鍍銅情況添加適量除銅劑和N-209A,根據泡沫大小可加適量消泡劑N-202,根據三價鐵控制指標,同時添加適量還原劑N-209。維持溫度85~95℃。
3)沖洗頂排:酸洗結束后,用除鹽水對系統進行頂酸沖洗,沖洗過程中繼續加熱,沖洗過程中注意對死區的沖洗,把各聯箱疏水門逐次打開進行沖洗,沖洗至出水澄清,出口全鐵≤50mg/L。
4)鈍化:沖洗結束后,建立系統循環回路,繼續加熱,當回液溫度65℃時開始加二甲基酮肟復合鈍化劑,控制濃度0.15~0.25%,控制溫度75~85℃。回液75℃開始計時,循環4~5小時后排放。
(1)酸洗前水沖洗:維持汽包水位0mm,按流程進行水沖洗,跟蹤檢查沖洗回路1、回路2出水澄清,水沖洗結束。
(2)過熱器充保護液:系統建立循環,加氨水調節PH值。檢查保護液PH為10.1。往過熱器內充保護液,保護液PH值穩定在10.0 至10.1區間。
(3)冷態水壓試驗:壓力到1.25MPa,檢漏。
(4)系統升溫和循環酸洗:配制羥基乙酸+甲酸清洗液。配藥期間在清洗泵出口及回水管檢查PH和酸濃度。配藥結束后系統升溫,爐水泵每小時運行15分鐘,化驗藥品酸濃度4.06%, PH:2.12。每半小時取樣跟蹤回水PH值、酸濃度、鐵離子含量,回水溫度保持85度。6小時后循環清洗結束,測得清洗液終點酸濃度1.01%,總鐵離子濃度穩定在3142mg/L左右。系統開始排放廢液。
(5) 頂酸水沖洗:開始上水沖洗,多次取樣跟蹤排水水質。化驗排水PH6.12,鐵離子濃度0 mg/L,沖洗結束。
(6) 漂洗:系統升溫至50℃漂洗,爐水泵連續運行,加入緩蝕劑、檸檬酸。每小時跟蹤水樣PH值、鐵離子濃度。清洗泵出口水樣PH3.92,鐵離子濃度252mg/L,漂洗結束。
(7)鈍化:系統內加氨水調整PH值及加鈍化液雙氧水,化驗鈍化液PH9.68。連續跟蹤系統內PH和鐵離子變化趨勢。化驗回水水樣PH9.38,雙氧水含量為0.01%,鐵含量為0mg/L。3小時后鈍化結束,排放廢液。
酸洗結束后對清洗結果進行檢查。水冷壁監視管金屬表面基本無殘留附著物,無點蝕,無二次浮銹,無過洗現象,除垢率95.4%,鈍化保護膜完整、均勻、致密,呈鋼灰色, 管樣第二天表面氧化成黑色。金屬腐蝕指示片無點蝕,無二次浮銹,無過洗現象,平均腐蝕速度2.05g/(m2?h),腐蝕量24.7g/m2.本次通過二甲基酮肟復合鈍化劑鈍化,能達到完整、均勻、致密的鈍化保護膜,且無浮銹產生,同時鈍化和酸洗同時進行,減少整個酸洗工藝時間,該工藝能達到預期要求。
參考文獻:
[1]張承忠.金屬腐蝕與防護[M].冶金工業出版社,1988.
作者簡介:謝自彬(1980-),工程師,從事電力專業管理工作。