段立林中電投山西鋁業有限公司
氧化鋁焙燒爐煙氣余熱回收解決方案的實例分析
段立林
中電投山西鋁業有限公司
氣態懸浮焙燒爐是氧化鋁焙燒技術的主要設備,在使用過程中,因熱量用率低,排放溫度高等問題,均不符合現代社會的可持續化發展,原因兩點,第一,溫室氣體排放大氣,容易造成大氣污染;第二,余熱具有很大的利用價值,可進行二次利用,將其直接排放,會造成大量的資源浪費。不管從哪種角度來看,都會影響到現代企業的發展。如何減少余熱煙氣的排放成為了現代企業發展的重心。
氧化鋁焙燒爐;煙氣余熱回收;熱管道利用;余熱回收
目前在使用氧化鋁焙燒設備中,氣態懸浮焙燒裝置,是主要的使用裝置之一,高功率,低投入是被廣泛應用的根本所在,但是在使用過程中,過多的熱量未利用即被排放到大氣中,這就極大的影響了公司企業在成本的投資,下面我們針對如何利用余熱重回收技術進行分析討論。
就目前煙氣余熱的普遍認知,則以回收熱效應為主,而在氣態懸浮煅燒中,其熱回收利用率比較低下,且排放煙氣的余熱溫度過高,會影響到企業自身成本的增加。就某氧化鋁氣態懸浮焙燒爐每年排放溫室氣體高溫排放標準來看,1350t/d的產出水平,則每年排放余熱煙氣,則相當于1800t煤炭燃燒放熱,相當于140萬元的資源浪費。而在利用相應的余熱回收裝置后,可將這些余熱進行發電,則可有效減輕企業用電緊張和資源投資浪費。如在不改變生產工藝的前提下進行修整,那么回收余熱生產,則成為首選。原因就在于新流程工藝,需要對整體企業設備進行跟新換代,那么所產生的費用投資,則將大大加重企業自身的運營成本,雖然修整了對資源的利用規劃,但是在另一方面,也影響了自身對市場經濟的把握。歲在長遠利益上有所增益,但是短期收益管理上,仍不理想。
所以在考慮工藝改進的前提下,進行高溫氣體處理,則可將大量的余熱進行回收,舉例來說,105℃煙氣的平均定壓比熱容約為1430j/(m3·k),二人若從160℃降低到105℃,則能有效釋放7.4* 106kj/h的能量。如換算成燃煤,那么其經濟效益則相當可觀。
在進行余熱回收裝置的使用過程中,現在應用最廣的以熱管式換熱器為主,其主要原因就在于這種回收裝置,可將熱氣中的高品位余熱進行有效吸收利用,是懸浮焙燒的熱氣中9%左右的熱進行轉換,在增添了尾氣處理后,也能更好的實現低污染氣體的使用,在這個裝置的使用過程中,對經濟效益的提升,有責顯著意義。
2.1.熱交換的系統流程
熱交換系統的主要流程分類為給水預熱器、徑向夾套熱管換熱器、流程回路、混水器以及溫度調控系統。在高于65℃的蒸汽進行給水后,總管經加壓泵以及氣動閥等,就會負責給壓,并促進其徑向吸收熱,經預熱處理后,根據閥門來進行徑向夾套熱管換熱,并保證徑向夾套熱管管理,通過閥門來控制進入氣體量,并調控氣動換熱器的水文,并最終將熱水按照流量送到客戶使用端口。在溫度調控系統方面,主要根據數顯溫度傳感器上的顯示數據來完成數控,并根據流程回路的傳感使用流程來確定煙氣使用,調控氣動閥閘口有效監控,除此之外,應設置排污閥以及排空放氣閥,保證系統在停運后將內部的廢氣進行排空處理。
2.2.換熱器結構特點
換熱器的結構特點在于外表面和熱管內的換熱處理,煙氣以豎直方向流過熱管,而熱管灌輸的外表面才完成熱交換,那么子啊熱管內的氣體就會輝縣液化,而這也將會為冷凝段帶來一定影響,會影響到工程生產的滯后,若不處理好管道內雜質,則會引起堵管,并致使液管內出現飽和平衡失調。在進行管道內合理設計過程中,通過對熱管管束管壁護理,進而避免腐蝕問題出現,提高設備使用壽命的同時保證了生產的正常進行。
2.3.輸送煙道改造
在對原有生產系統進行改造的過程中,首先要了解到在旁通管和換熱器之間的設備是起到氣壓調節作用的,也是保證整體系統安全生產的根本所在,通過對生產的基本要求,可為整體的生產提供安全保障。所以輸送旁通煙道改造則是在進行原有系統改建的根本所在。
2.4.換熱系統阻力計算
在對整體的煙氣余熱回收系統進行力學計算中,針對彎頭、閥門等進行局部阻力計算,并將其數據和熱交換設備進行計算,通過換算阻力來達到系統內阻力的最優化,并將氣壓控制在可調控范圍之內,這樣可延長管道系統的使用年限。
2.5.余熱回收裝置
水熱工藝:此工藝以水作為換熱媒介,對低溫煙氣進行余熱回收,并通過水余熱進行入口溫度調控,提高煙氣接觸換熱表面溫度,放置水蒸氣比例過大導致管道產生腐蝕。
低溫煙氣換熱設備選擇:在對煙氣換熱器進行選擇中,根據余熱資源進行設計,并通過徑向夾套熱管換熱器來完成內部高溫防腐蝕,通過無機混合物的高防腐材料保證換熱裝備的使用壽命。
低阻力內部結構:換熱其內部的流速控制,應達到煙氣的阻力降低目的,并保證煙氣的流通阻力在420Pa以下。
防腐材料選擇:在選用防腐蝕材料中,應選擇耐酸露點4ND鋼來完成,確保使用過程中,可保障使用效果。
多點空氣聲波除灰:壓縮空氣作為主要的工作介質來完成除灰,為工作環境提供了有效的安全生產效益,并為后續生產提供了保證。
在使用投產后的余熱回收效果上來看,節約加熱平臺,為企業節省了大量的溫水供應用熱,每年為企業節約資金100多萬元,而初步投資800萬,預計8年內回收成本,從長遠意義來看,效果顯著。根據現有標準來進行計算,相當于每年節約了1800t的優質煤炭。在運行費用方面,循環水泵的使用電耗,約為2萬元/a,而壓縮空氣耗電則為2.3萬元/a,維護修理費用2.5萬元/a,合計運行費用為6.8萬元/a。本次改建的好處就在于,減少了二氧化碳排放量同時,有效控制了二氧化硫等酸性氣體的排放,一方面完成了批量生產硫酸,另一方面完成了余熱回收。
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