劉志遠(yuǎn),馬 克,徐成祥,付媛媛,程亞軍(長春軌道客車股份有限公司 技術(shù)中心,長春 130062)
深圳地鐵2號線一系安全吊改進(jìn)設(shè)計
劉志遠(yuǎn),馬 克,徐成祥,付媛媛,程亞軍
(長春軌道客車股份有限公司 技術(shù)中心,長春 130062)
摘 要:介紹了深圳地鐵2號線一系安全吊發(fā)生裂紋的原因分析及設(shè)計改進(jìn)。關(guān)鍵詞:一系安全吊;裂紋;原因分析;設(shè)計改進(jìn)
深圳地鐵2號線車輛于2010年先后投入運營,在2013年12月對車輛進(jìn)行檢修過程中發(fā)現(xiàn)部分轉(zhuǎn)向架一系安全吊存在貫穿性裂紋。長客股份通過對材料的化學(xué)成分分析、線路測試、有限元分析等方法確定了裂紋產(chǎn)生的原因,并對一系安全吊進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
深圳地鐵2號線一系安全吊由鋼板機加而成,鋼板材質(zhì)為符合EN10025標(biāo)準(zhǔn)的S355J2C+N,厚度為15mm,該起吊板與軸箱之間采用8.8級M12x90螺栓和8級防松螺母進(jìn)行連接的,緊固力矩為80Nm。裂紋位置為安全吊的螺栓安裝孔處,見圖1。
2.1 材質(zhì)分析
(1)宏觀檢查。安全吊的斷裂位置均發(fā)生在安全吊下端部的一個螺栓孔處。經(jīng)檢查,斷裂安全吊的斷口形貌均呈現(xiàn)雙向彎曲疲勞斷口特征。
(2)化學(xué)成分分析。在斷裂起吊板上截取材質(zhì)分析樣品,起吊板的材質(zhì)化學(xué)成分分析符合EN10025-2-2004標(biāo)準(zhǔn)中355J2 C+N鋼的要求。
(3)金相檢測。金相檢測斷裂起吊板在斷裂位置的截面區(qū)既無材料冶金缺陷,也無加工缺陷,斷裂起吊板的基體金相組織為正火組織,略呈帶狀分布。
(4)材質(zhì)分析結(jié)果。起吊板材質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,且無材料冶金缺陷和加工缺陷,開裂的斷口表面有疲勞貝殼弧線,說明該件屬于疲勞斷裂。
2.2 線路測試分析
(1)安全吊模態(tài)分析。對安全吊進(jìn)行了有限元模態(tài)計算,安全吊一階固有頻率為371Hz,振型為橫向彎曲。線路測試前,對安全吊進(jìn)行了模態(tài)測試,一階固有頻率為346Hz,測試結(jié)果與計算結(jié)果相似。
(2)振動加速度的數(shù)據(jù)分析。根據(jù)全程線路測試的試驗數(shù)據(jù)分析,軸箱加速度沒有存在特別大的區(qū)間,而安全吊橫向加速度在部分區(qū)間如赤灣-蛇口、蛇口-海上世界兩個區(qū)間異常,幅值達(dá)到-300g—+400g,正常線路為-150g—150g,初步推測該這兩個區(qū)段部分線路存在波浪型磨耗,車輛通過時,軸箱加速度頻域與安全吊固有頻率產(chǎn)生共振所致。
根據(jù)車輛運行速度可推算線路波浪形磨耗波長為0.0565m左右,與工程實際經(jīng)驗值相符,因此可認(rèn)定線路存在波浪形磨耗。
(3)波磨線路的數(shù)據(jù)分析。截取波磨區(qū)段(蛇口-海上世界)的數(shù)據(jù)進(jìn)行FFT變換,對數(shù)據(jù)進(jìn)行STFT變換,均在300Hz左右頻率,與安全吊發(fā)生共振。時域、頻域傳遞關(guān)系分析結(jié)果顯示,軸箱垂向加速度傳遞至安全吊,無放大現(xiàn)象;軸箱橫向加速度傳遞至安全吊,將其放大數(shù)倍;波磨線路上波磨頻率與安全吊一階模態(tài)發(fā)生共振,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)產(chǎn)生疲勞破壞。
(4)安全吊動應(yīng)力頻率成分分析。安全吊動應(yīng)力的主要能量集中于一階固有頻率附近。安全吊的絕大部分能量集中于300-350Hz之間,該頻帶不隨運營速度的變化而變化。為分析各個能量所占比重,將動應(yīng)力320-360Hz帶通濾波。濾波后幅值下降不明顯,說明該頻帶能量較高,是造成安全吊疲勞損傷的主要原因。
(5)安全吊疲勞壽命評估。對深圳地鐵2號線往返測試數(shù)據(jù)進(jìn)行安全壽命評估,安全吊使用壽命評估結(jié)果顯示,安全吊最低壽命約為40萬公里,最低壽命出現(xiàn)在安全吊的螺栓安裝孔處(即安全吊斷裂位置)。
對于壽命最低的測點,如果去除波磨區(qū)段動應(yīng)力的影響,則其壽命為:1755752199個往返,為無限壽命。
(6)線路測試分析結(jié)果。通過對試驗數(shù)據(jù)的分析,確定全吊斷裂的主要原因是波磨頻率與安全吊一階模態(tài)發(fā)生共振,振動被放大多倍,導(dǎo)致安全吊應(yīng)力偏大,發(fā)生疲勞斷裂。
由于一系安全吊的斷裂主因為安全吊一階模態(tài)與波磨線路的波磨頻率發(fā)生共振,因此需要進(jìn)行以下兩方面的改進(jìn):
(1)對波磨線路進(jìn)行打磨,消除波磨頻率的影響;
(2)提高安全吊的一階固有頻率,避開線路的波磨頻率。
為了增加安全吊的一階固有頻率,通過對安全吊與軸箱的連接部位(即出現(xiàn)裂紋的部位)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,增加連接部位的厚度,從而有效提高安全吊的一階固有頻率。改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)見圖2,其一階固有頻率為485Hz,振型仍為橫向彎曲。
因此,改進(jìn)后的一系安全吊有效避開了線路的波磨頻率,能夠解決由于共振引起的斷裂問題。
參考文獻(xiàn):
[1]深圳地鐵蛇口安全吊線試驗測試報告[R].西南交大,2014(06).