江 杰,杜 宇(內蒙古科技大學,內蒙古 包頭 014010)
板坯連鑄機結晶器液位控制系統(tǒng)的分析與應用
江杰,杜宇
(內蒙古科技大學,內蒙古 包頭 014010)
包鋼薄板坯連鑄連軋廠寬厚板連鑄機的結晶器液位控制系統(tǒng)由西門子PLC進行控制,實現(xiàn)澆鑄過程中鋼水液位的穩(wěn)定,保證板坯質量,并保證連續(xù)澆鑄作業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)定。本系統(tǒng)通過精確的液位檢測,完善的串級控制算法,精密的執(zhí)行機構,確保了整個生產(chǎn)過程液位始終符合工藝要求。本文旨在對該系統(tǒng)自動液位調節(jié)的工藝、控制原理及起始澆鑄過程的液位調節(jié)過程進行說明。
連鑄;結晶器;液位控制
1.1結晶器液位控制的重要性
連鑄生產(chǎn)過程中,對于結晶器液位控制的一個基本要求是穩(wěn)定生產(chǎn)操作,避免漏鋼和溢鋼;其次是要盡可能的保持液位穩(wěn)定,提高鑄坯的質量。而能否滿足第二條要求是目前衡量連鑄控制水平的一個重要標志。
結晶器液位控制的重要意義如下:
(1)減少和避免漏鋼、溢鋼,穩(wěn)定生產(chǎn)操作;
(2)防止浮在結晶器液面上的夾雜物卷入鑄坯,避免在鑄坯表面和內部產(chǎn)生夾渣缺陷;
(3)防止結晶器保護渣不均勻流入,避免產(chǎn)生裂紋、爐渣條痕等表面缺陷;
(4)使鑄坯出勤凝固穩(wěn)定、保證在結晶器內部產(chǎn)生均勻的凝固殼;
(5)降低操作人員的勞動強度。
2.1流量型
通過控制中間包內向結晶器內鋼水流量,以保持液位穩(wěn)定,即改變塞棒或滑動水口的位置,或者控制塞棒和滑動水口二者的位置,控制鋼水流量,以達到液位穩(wěn)定的目的。
2.2速度型
即控制拉坯速度以保持液位穩(wěn)定。在這種方法中,固定中間包流入到結晶器中的鋼液量,根據(jù)液位變化修正拉坯控制系統(tǒng)的設定值,以使結晶器液位保持恒定。這種方法噴濺較少,主要用于小方坯連鑄。
2.1雙環(huán)PID控制系統(tǒng)
結晶器液位控制系統(tǒng)采用串級控制,由兩個控制環(huán)組成,一個控制環(huán)用于結晶器的液位控制,另一個用于塞棒位置控制。
塞棒位置PID控制器,處于整個結晶器液位控制系統(tǒng)的內環(huán),根據(jù)液位控制計算出的塞棒目標值與實際值進行PID運算,得到塞棒伺服閥給定值。
結晶器液位控制采用的PID控制器,處于整個結晶器液位控制系統(tǒng)的外環(huán),其液位目標值由二級系統(tǒng)根據(jù)工藝要求設定,實際值通過液位監(jiān)測裝置測量。
2.2輔助控制系統(tǒng)
除液位調節(jié)功能,本控制系統(tǒng)還提供其他輔助功能,以避免發(fā)生塞棒粘結、結晶器液位無阻尼振動等問題。
(1)水口沖刷;
(2)塞棒顫動;
(3)事故關閉。
3.1硬件實現(xiàn)
液位調節(jié)系統(tǒng)的上位機采用西門子公司的WINCC軟件,通過其上位機畫面可以設定液位目標值,并監(jiān)視液位、塞棒的實時狀態(tài)和歷史趨勢。下位機為一套西門子S7-400系列的PLC系統(tǒng),可以讀取液位檢測和塞棒位置的過程值,進行串級PID控制,并向塞棒液壓執(zhí)行器發(fā)出動作命令。
本系統(tǒng)的重要單體設備為液位檢測裝置和塞棒。
3.1.1渦流液位檢測裝置
結晶器液位控制是基于渦流原理。傳感器的初級線圈接受到電流產(chǎn)生高頻磁場。隨即在結晶器內部的金屬上產(chǎn)生渦流電流,傳感器的二次線圈產(chǎn)生感應電壓。結晶器內鋼水液位的變化會導致感應電壓發(fā)生變化。因此二次線圈電壓用于測量液位。采用兩個二次線圈而非一個是為了將結晶器側面的影響最小化。

表1 渦流液位檢測裝置技術參數(shù)
3.1.2塞棒
塞棒用于對從中間包到結晶器的鋼水流量進行整體控制和微調。同時在事故狀態(tài)下可以立即停止鋼水流入結晶器。
塞棒是由帶液壓缸,伺服閥和位置傳感器的液壓執(zhí)行機構進行手動或自動的操作。在自動模式下,塞棒由結晶器液位自動控制系統(tǒng)控制。

表2 塞棒及液壓缸相關技術參數(shù)
3.2軟件實現(xiàn)
液位調節(jié)系統(tǒng)的串級PID控制原理框圖如圖1所示,通過PLC程序實現(xiàn)。
通過控制塞棒位置將結晶器液位控制在設定點,這一控制通過PLC實現(xiàn)的閉路控制器來完成。控制器將實際液位與目標液位進行比較,并由PID進行運算,產(chǎn)生塞棒位置的參考值。這一參考值發(fā)送到第二個PID,這個PID按照位置傳感器測定的塞棒實際位置控制塞棒伺服閥。
有兩種調節(jié)器常數(shù):(1)自動開澆常數(shù);(2)調節(jié)器常數(shù)。所有的常數(shù)保存在PLC的一系列數(shù)據(jù)庫中,所有的常數(shù)隨著結晶器尺寸的改變而改變。在澆注期間,為了更好的適應情況,根據(jù)不同響應時間的要求,PID參數(shù)也相應改變。
液位調節(jié)的啟動標志著連鑄澆鑄的正式開始,該過程是保證連鑄能正常、穩(wěn)定生產(chǎn)的最重要環(huán)節(jié)之一,下面就液位調節(jié)的啟動過程進行介紹。
在完成澆鑄前的所有準備,如送引錠桿完成,結晶器開始振動,中包車移動到位等各項準備工作后,系統(tǒng)提示可以進行澆鑄作業(yè),此時由操作工在現(xiàn)場操縱箱啟動塞棒打開命令,液位調節(jié)正式啟動。每個步驟確認塞棒的一個位置,在執(zhí)行期間,塞棒加速達到要求的位置;并非每個步驟都必須執(zhí)行,一旦液位達到開澆設定值,則系統(tǒng)直接執(zhí)行最后步驟。
當達到目標值則進入自動控制模式,此時根據(jù)目標液位通過串級PID調節(jié)自動實現(xiàn)液位控制,同時啟動夾送輥開始進行連鑄出坯。整個啟動過程如圖2所示,該圖以時間為橫軸,縱向比較塞棒位置,液位,澆鑄速度三個變量在澆鑄啟動過程的變化過程。
結晶器液位控制精度是連鑄生產(chǎn)的一個重要工藝指標,直接影響最終產(chǎn)品的質量。寬厚板連鑄機的液位調節(jié)系統(tǒng)自投用以來,運行正常,穩(wěn)定狀態(tài)下液位調節(jié)精度可達到±0.2mm,滿足了連鑄生產(chǎn)對結晶器液位的控制要求,保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和板坯的質量。
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江杰(1959—),男,安徽全椒人,本科,教授級高工,教師,研究方向:智能儀器及儀表。