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風(fēng)閘的常見故障及其檢修工藝

2015-07-28 06:11:13華志遠(yuǎn)
水電站機電技術(shù) 2015年8期
關(guān)鍵詞:改進(jìn)措施結(jié)構(gòu)

華志遠(yuǎn)

(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)

風(fēng)閘的常見故障及其檢修工藝

華志遠(yuǎn)

(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)

摘要:對五強溪電廠歷次C級、A級檢修中常見的風(fēng)閘故障及檢修方案作詳細(xì)說明,對風(fēng)閘內(nèi)部結(jié)構(gòu)及相關(guān)聯(lián)的氣系統(tǒng)、油系統(tǒng)做簡要介紹,結(jié)合檢修經(jīng)驗,闡述組裝及試壓方法。標(biāo)準(zhǔn)化檢修流程,為今后相似的檢修作業(yè)積累了經(jīng)驗,同時也分析了風(fēng)閘常見故障產(chǎn)生的原因及預(yù)防措施。

關(guān)鍵詞:風(fēng)閘;結(jié)構(gòu);改進(jìn)措施;檢修流程

1 概述

五強溪水電廠裝設(shè)5臺混流式水輪機組,在系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)調(diào)峰、調(diào)頻及事故備用的功能。開停機相對比較頻繁,經(jīng)過改造后機組采用電氣、機械混合制動。風(fēng)閘系統(tǒng)是機組機械制動系統(tǒng)中的重要組成部分,由制動器、油氣管路、手動、自動控制裝置組成。制動器采用氣壓復(fù)位式,布置在轉(zhuǎn)子磁軛下方12個水泥支墩上,設(shè)除塵裝置,以防止制動時產(chǎn)生的粉塵污染定子。制動器設(shè)兩根管路,一根通油管,頂起轉(zhuǎn)子油壓為10MPa,機組制動時進(jìn)氣共用這根油管。另一根為活塞復(fù)歸時的進(jìn)氣管,兩管氣壓均為0.68MPa。

制動器主要結(jié)構(gòu)由底座、缸體、活塞、托板、制動板、夾板、擋板、大鎖定螺母、襯套、環(huán)件、“O”形密封圈、定位銷等部件組成,重300多kg。托板上部放置一塊矩形制動塊,制動塊寬度方向有定位夾板,托板長度方向兩端焊有擋塊,以固定制動塊,防止在加閘過程中松脫。

制動器的復(fù)位:制動器外圈有兩圈管路。一圈為制動、頂起管路;另一圈為復(fù)位管路,并與壓力源及電磁閥等控制元件相接。機組停機時,通過電磁配壓伐向各制動器活塞下部送入壓縮空氣,頂起活塞、托板使制動板與轉(zhuǎn)子磁軛下部的制動環(huán)摩擦減速。轉(zhuǎn)速降至零時,電磁配壓伐動作使活塞下腔排氣,同時從缸體側(cè)橫孔進(jìn)氣,氣壓作用在活塞上腔,將活塞壓下。

頂轉(zhuǎn)子:頂轉(zhuǎn)子時使用專用油泵,連接制動和頂起管路,先將排油伐開啟,將三通閥切換到油泵和進(jìn)油管的位置,關(guān)閉進(jìn)氣管閥門(防止壓力油上竄),打油一段時間直到?jīng)]有空氣排出,排油管路流油穩(wěn)定、均勻,然后關(guān)閉排油伐。油泵開始打壓,緩慢增至10 MPa后油壓基本不再上升,轉(zhuǎn)子被頂起,鏡板與推力瓦分離。然后人工將大鎖定螺母旋上,消壓。

2 風(fēng)閘使用過程中的常見問題及改進(jìn)措施

2.1風(fēng)閘動作緩慢

風(fēng)閘是比較成熟的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,但同時管路綿長,各種接頭、法蘭較多,在使用過程中不可避免的會出現(xiàn)部分管路竄氣的現(xiàn)象,一般電廠會采用排氣與加氣同時進(jìn)行的控制方式。采用這種方式要求氣路比較順暢,如果管路老化,加上風(fēng)閘集成塊的電磁閥孔徑較小,有一定氣阻,如果風(fēng)閘盤根密封稍微差些就會出現(xiàn)竄氣的現(xiàn)象,使排氣與加氣壓力達(dá)到平衡,排氣管依然有一定壓力造成風(fēng)閘動作緩慢。

分析發(fā)現(xiàn),風(fēng)閘復(fù)位時復(fù)位腔通氣、加閘腔排氣,兩者同時進(jìn)行,這時如果風(fēng)閘活塞存在很難避免的漏氣量,則兩個腔的氣壓差小,從而降低了風(fēng)閘活塞的密封性能,導(dǎo)致兩個腔竄起,風(fēng)閘因壓差小而動作緩慢。

改進(jìn)措施:改進(jìn)機組制動控制邏輯。復(fù)歸風(fēng)閘時,加閘腔先排氣,等待加閘腔的氣壓基本歸零時,經(jīng)延時后復(fù)歸腔再加氣,以保證兩腔始終保持一定氣壓差,試驗發(fā)現(xiàn)當(dāng)復(fù)歸腔與加閘腔的氣壓差達(dá)到一定時,風(fēng)閘動作迅速可靠。迅速的動作使風(fēng)閘活塞跨越漏氣量較大的區(qū)域,改善風(fēng)閘活塞的密封性能。風(fēng)閘動作的過程與復(fù)歸風(fēng)閘相反,復(fù)歸腔先排氣,等待復(fù)歸腔氣壓基本為零時,加閘腔再加氣。

2.2在頂起過程中部分風(fēng)閘不動作

經(jīng)過長期的運行,經(jīng)常會出現(xiàn)少數(shù)風(fēng)閘蹩死,活塞不動作的狀況。通常情況下有以下幾種可能性:

2.2.1風(fēng)閘缸體內(nèi)壁嚴(yán)重銹蝕

由于內(nèi)壁銹蝕,光潔度破壞,大大增加了粗糙度。缸體內(nèi)壁粗糙度不同,摩擦力有大有小,活塞隨著摩擦力大小不同出現(xiàn)傾斜運動,在缸體內(nèi)傾斜蹩卡,損傷缸體內(nèi)壁,造成缸體內(nèi)壁磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)明顯溝痕。活塞壓力越大,傾斜度就越大,蹩卡就越嚴(yán)重,“O”型密封圈在密封槽里扭曲變形,出現(xiàn)活塞密封串氣。由于“O”型密封圈是橡膠制成,具有相當(dāng)強的彈性,而風(fēng)閘所處位置空間狹小,造成風(fēng)閘難以拆卸的問題。

改進(jìn)措施:提高風(fēng)閘的制造精度,缸體選用不易磨損的材質(zhì)。在大型檢修期間仔細(xì)檢查風(fēng)閘的銹蝕狀況和光潔度,對缸體進(jìn)行除銹處理,更換銹蝕嚴(yán)重或者出現(xiàn)嚴(yán)重裂紋的活塞。裝復(fù)時涂抹適量透平油,制作專用風(fēng)閘拆裝工具。

2.2.2缸體上的四個定位銷與托板卡死,難以動作。由于出廠時加工精度達(dá)不到要求,導(dǎo)致托板經(jīng)常卡塞,可以嘗試用撬棍撬動,頂轉(zhuǎn)子時可以嘗試上旋大鎖定螺母。

改進(jìn)措施:修磨四個定位銷,檢修時對定位銷做好標(biāo)記,裝復(fù)時按原先位置裝配。

2.2.3風(fēng)閘內(nèi)部雜質(zhì)較多,長期以來與透平油摻雜在一起,使密封圈膨脹吸附在缸體上出現(xiàn)卡塞。可以嘗試上旋大鎖定螺母看能不能松動,由于風(fēng)閘系統(tǒng)設(shè)計比較原始,一般性的C級檢修難以將制動器拆開,如果卡死風(fēng)閘數(shù)量不多不影響機組正常制動,可以待機組A級檢修時統(tǒng)一解體檢修。

改進(jìn)措施:使用雙活塞制動器。

雙活塞制動器的基本特點是油、氣管道系統(tǒng)分開獨立,采用雙活塞原理,即油壓活塞(下活塞)在最低部,推動上面的氣壓活塞(上活塞)頂轉(zhuǎn)子,排油時則通過高壓氣向下壓油壓活塞進(jìn)行復(fù)位(見圖1)。平常例動加閘時則反給氣壓,頂起氣壓活塞制動,撤銷風(fēng)壓或者加閘即可復(fù)位。2個活塞均裝有一道耐油橡膠密封圈。其最大的優(yōu)點是氣壓活塞的密封圈不與油接觸,油壓活塞密封圈雖然與油接觸,即使膨脹受阻落不下來在卸壓排油后,再給一次風(fēng)壓,即可將油壓活塞壓下復(fù)位,保證動作靈活。

圖1 制動器結(jié)構(gòu)圖

上述新的改進(jìn)辦法比較容易在原有的基礎(chǔ)上改進(jìn),一般水電廠現(xiàn)場可進(jìn)行加工,即利用原有制動器的活塞缸鉆一進(jìn)氣孔,將原活塞車削短一截并加“O”型密封圈槽,在此基礎(chǔ)上,新做一個新的圓盤作下活塞,油、氣管路分開,將原給油、氣管路改為給油管,增加一條給氣管即可。不過,雙活塞結(jié)構(gòu)制動器,由于油、氣分家,進(jìn)氣段氣缸腔內(nèi)因壓縮空氣濕度的關(guān)系,易造成銹蝕,所以在組裝時應(yīng)在腔壁上涂一層稀油防止銹蝕。

2.3頂轉(zhuǎn)子過程緩慢,甚至控制柜竄油

頂轉(zhuǎn)子過程明顯過于緩慢時,參考油桶內(nèi)油量,如果用油超過以往則可以確定管路漏油或者制動器竄油。

改進(jìn)措施:簡化、合理規(guī)劃管路,選用質(zhì)量良好的密封圈、密封條。在合適的部位增設(shè)保護(hù)閥、排油管路。

2.4機械式行程開關(guān)故障率高,檢測可靠性差

在一般老廠中,機械式行程開關(guān)應(yīng)用比較廣泛。但是隨著機組制動環(huán)的磨損,以及制動時閘塊的劇烈振動,會導(dǎo)致數(shù)毫米的誤差。另外,部分機械式行程開關(guān)存在動作死區(qū),在檢測過程中經(jīng)常產(chǎn)生拒動或誤動,導(dǎo)致檢測結(jié)果與風(fēng)閘的實際位置不符。同時,由于風(fēng)閘制動時劇烈振動,或因為對行程開關(guān)調(diào)整不當(dāng)?shù)仍颍箼C械開關(guān)可能會被風(fēng)閘行程傳動機構(gòu)撞壞。

改進(jìn)措施:將紅外光電控制技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)閘檢測。紅外光電控制具有不接觸、靈敏度高、抗干擾能力強和功耗低等許多優(yōu)點。利用其原理制造的紅外光控風(fēng)閘位置檢測開關(guān)具有較高的精度和可靠性,數(shù)據(jù)直觀、維護(hù)方便。

3 風(fēng)閘解體檢修工藝

以五強溪電廠風(fēng)閘系統(tǒng)檢修為例

3.1風(fēng)閘拆除

3.1.1拆開跟風(fēng)閘連接的油氣管路和吸塵器等。

3.1.2測量風(fēng)閘高程。

3.1.3松開風(fēng)閘基座固定螺栓。

3.1.4將風(fēng)閘依次吊出,安放在指定位置。

3.2風(fēng)閘解體

3.2.1準(zhǔn)備好風(fēng)閘解體專用龍門架,掛上2 t的葫蘆。

3.2.2拆除制動板夾板固定螺釘,取下夾板、制動板,做好各部件相對位置的記號。

3.2.3拆除托板與活塞連接螺栓,抬出托板,并將托板與活塞的接觸面清理干凈。

3.2.4拆除壓環(huán)上的緊固螺釘,取出壓環(huán)。

3.2.5拔出風(fēng)閘下腔堵住進(jìn)油孔的破布,用銅棒輕敲落下活塞。

3.2.6用起子取出分瓣環(huán)鍵。

3.2.7在活塞上擰上吊耳,利用龍門架、葫蘆、鋼絲繩將活塞吊出。

3.2.8拔出襯套,使活塞與襯套分離。

3.2.9拆除襯套與活塞上的密封圈,并準(zhǔn)備好相同規(guī)格的密封圈,核對型號與尺寸。

3.2.10清洗各個零部件,修磨配合面的毛刺與劃痕,在配合面涂抹潔凈的透平油。

3.2.11在活塞和襯套的密封槽內(nèi)安裝新的“O”型密封條,檢查密封條應(yīng)無破損、老化等不良現(xiàn)象,壓縮量足夠。

3.2.12在襯套內(nèi)壁和活塞上半部分的外壁均勻涂抹潔凈的透平油,然后將襯套壓入活塞。

3.2.13在襯套外壁和活塞下半部分的外壁均勻涂抹潔凈的透平油,然后吊裝壓入活塞,裝入時注意對準(zhǔn),慢慢下放以防卡塞。

3.2.14安裝分瓣環(huán)鍵,環(huán)鍵表面應(yīng)涂抹潔凈的透平油。

3.2.15將活塞向上吊起,活塞起升的同時帶動襯套一起向上,當(dāng)襯套升至裝配位置時停止起升,并用浸油的破布堵住進(jìn)氣孔。

3.2.16安裝壓板,注意安裝方位應(yīng)與拆卸時相同,裝復(fù)緊固螺釘。

3.2.17安裝制動板,安裝前應(yīng)在底座外圓與制動板的配合面上均勻涂抹潤滑脂,注意安裝方位應(yīng)與拆卸時相同,裝復(fù)制動板與活塞的連接螺釘。

3.2.18安放制動板,當(dāng)制動板磨損較嚴(yán)重,或存在缺陷時,應(yīng)予以更新。

3.3風(fēng)閘防腐試壓

3.3.1將制動器整體吊起,安裝試壓用限位卡板、墊板,然后將制動器落放在地面。

3.3.2在制動器下部的壓力口安裝高壓軟管,與電動試壓泵相連。

3.3.3啟動試壓泵,打壓至15MPa的試驗壓力,保壓30min,應(yīng)無壓降,各密封面應(yīng)無滲漏。

3.3.4開啟試壓泵上的泄壓閥,將制動器內(nèi)的透平油消壓至0。

3.3.5拆除制動器下部壓力口安裝的高壓軟管,排出制動器缸體內(nèi)的透平油。

3.3.6將制動器整體吊起,拆除試壓用限位卡板。

4 風(fēng)閘事故的防范措施

(1)定期進(jìn)行解體檢修,對管路進(jìn)行檢查,使用合格的密封圈及各種配件。

(2)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程。制訂詳細(xì)的頂轉(zhuǎn)子作業(yè)流程卡,規(guī)范作業(yè)流程與操作順序,防止誤操作發(fā)生。

5 結(jié)語

許多電廠的風(fēng)閘系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原始,設(shè)備老化,給制動系統(tǒng)的安全性帶來了困擾,為了減少故障率,需要對風(fēng)閘系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、升級改造,或者改進(jìn)制動方式(電氣制動、混合制動),為機組提供安全穩(wěn)定的運營環(huán)境。

參考文獻(xiàn):

[1]陳喜新.水輪發(fā)電機組風(fēng)閘制動系統(tǒng)故障分析與改進(jìn)[C]//南方十三省(區(qū)、市)水力發(fā)電工程學(xué)會聯(lián)合會暨學(xué)術(shù)交流會論文集,2009.11.

[2]張慶賀,張淼.水輪發(fā)電機風(fēng)閘氣管路改造[J].水電站機電技術(shù),2013,36(02).

中圖分類號:TV734.2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

文章編號:1672-5387(2015)08-0062-03

DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.08.018

收稿日期:2015-05-04

作者簡介:華志遠(yuǎn)(1991-),男,從事水電廠發(fā)電機設(shè)備檢修工作。

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