摘要:文章針對原型機組的設計及結構特點,從機組熱力系統(tǒng)、汽輪機本體結構兩個方面進行技術改造方案分析論證,在保證機組安全運行的前提下提高了機組運行的經(jīng)濟性,證明回熱系統(tǒng)改造方案是可行的。通過對汽輪機回熱系統(tǒng)的改造,機組設計給水溫度可由256.1℃提高至274.3℃,可有效地提高機組運行循環(huán)效率,并降低發(fā)電煤耗。
關鍵詞:汽輪機組;高壓加熱器;給水溫度;回熱系統(tǒng);熱力系統(tǒng);本體結構 文獻標識碼:A
中圖分類號:TK262 文章編號:1009-2374(2015)27-0041-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.27.022
1 機組概述
大唐桂冠合山發(fā)電有限公司亞臨界330MW機組系北京北重汽輪電機有限責任公司生產(chǎn)的N330-17.75/540/540型凝汽式汽輪機。機組由兩級高壓加熱器、一級除氧器和四級低壓加熱器組成七級回熱系統(tǒng),其中次末級高加設外置式蒸汽冷卻器,機組最終給水溫度設計值為253.3℃。由于該型機組最終給水溫度相較于其他類型機組偏低,現(xiàn)擬對該型汽輪機組進行回熱系統(tǒng)改造,在原七級回熱基礎上增加一級高壓加熱器,以提高給水溫度,降低機組熱耗率,提高熱經(jīng)濟性。系統(tǒng)中配有3臺50%容量的電動給水泵,2臺運行、1臺備用。
2 改造必要性
汽輪機組的給水回熱系統(tǒng)既是汽輪機熱力系統(tǒng)的基礎,也是電廠熱力系統(tǒng)的核心,它對機組和電廠的熱經(jīng)濟型起著決定性作用,最終給水溫度是影響回熱循環(huán)熱經(jīng)濟性的重要參數(shù)之一,直接影響汽輪機和整個火電廠的熱經(jīng)濟性。通過對汽輪機回熱系統(tǒng)的改造,可有效提高機組最終給水溫度,降低機組冷源損失,可顯著降低電廠能耗,提高電廠熱經(jīng)濟性。另外,近年來由于火電裝機容量增加,機組平均負荷率相應降低,經(jīng)8級回熱系統(tǒng)改造后,在保持現(xiàn)有鍋爐參數(shù)不變的情況下,在同等機組電負荷下汽輪機進汽比例上升約5%,使得機組運行工況更加貼近設計工況點,機組內效率也會相應提高,這也進一步提高機組實際運行效率值,提高整廠熱經(jīng)濟性。
3 技術改造方案
3.1 熱力系統(tǒng)改造方案
根據(jù)N330-17.75/540/540型凝汽式汽輪機技術特點,在高壓缸增加一段非調整抽汽用于增加的一級高壓加熱器,以提高鍋爐最終給水溫度,降低機組熱耗率。而新增高加的位置布置及疏水方式如下:增加的一級高壓加熱器放置于原機組#7高加之后,在原機組#6高加的外置蒸汽冷卻器之前,即原機組外置蒸冷器仍然位于機組給水回熱系統(tǒng)最末端,新增高加疏水通過壓力調節(jié)閥減壓到與凝結水壓力相匹配后壓力,再與DJ4出口凝結水一起進入除氧器。表1為改造前以及改造后主要工況熱力數(shù)據(jù)匯總表:
由上述數(shù)據(jù)表1可以判斷出,在THA工況下,機組經(jīng)回熱系統(tǒng)改造即增加一級高加后,在同等進汽流量下機組功率值將減小,即機組汽耗率有所上升,但是機組熱耗值卻隨之降低。
3.2 本體結構改造方案
根據(jù)N330-17.75/540/540型凝汽式汽輪機技術特點,在高壓缸增加一段非調整抽汽用于增加的一級高壓加熱器,可更換高壓內、外缸來實現(xiàn):更換高壓部件如下:(1)高壓外缸;(2)高壓內缸;(3)高壓主汽門平衡管(兩閥門間);(4)抽汽管道上配備的閥門等。
更換高壓模塊,高壓內缸增加了一級高加抽汽口,和原機組相比,隔板和轉子輪盤軸向位置均有相應調整,外缸也增加了抽汽口法蘭。更換的高壓缸高壓進汽口、排汽口位置不變,汽缸外形大小不變、汽封管路接口位置尺寸不變。更換高壓缸后,由于增加了抽汽口法蘭,而原主蒸汽管路未換,則新增加的抽汽管路與高壓主汽閥門的平衡管相干涉,故需要更換平衡管。
此改造方案需要更換部件的投入成本大,但是整體工藝性好、加工焊接風險小。
4 機組可靠性分析
4.1 改造后機組強度核算
4.1.1 高壓隔板強度核算。高壓缸隔板強度計算數(shù)據(jù)如下:
板體應力和撓度均在允許范圍內,可直接使用,第七、八級隔板需返廠進行局部加工。
4.1.2 動葉片強度核算。第8級后抽汽,仍采用原葉片,經(jīng)對該級強度工況進行核算,最大蒸汽彎應力為270.88ata,安全倍率為13.56,均在允許范圍之內,原葉片可以安全運行。詳見表3:
4.2 機組軸向推力變化
增加一級高加后機組運行軸向推力變化值見表4:
原330MW機組通流在1004t/h進汽工況時推力值-2029.54kgf,高壓缸增加一級非調整抽汽用于增加一級高加后,最大進汽工況的推力值為-4311.6kgf,軸向推力減少約2282kgf。
原330MW機組推力瓦正、負瓦面積相同,均為1360cm2,允許比壓最大可達2.45~2.74MPa,折算成推力為±34000~38000kgf,說明回熱系統(tǒng)改造后機組運行推力仍在允許值范圍內,機組可安全運行。
5 技術改造結論
通過對大唐桂冠合山發(fā)電有限公司亞臨界330MW機組熱力系統(tǒng)及本體結構兩方面進行改造方案的論證分析,得出以下結論:
5.1 在熱力系統(tǒng)改造方面
從循環(huán)效率看,高壓加熱器疏水逐級自流方式是最經(jīng)濟的,但是考慮機組回熱系統(tǒng)改造的原則性和可行性,采用新增加的高壓加熱器疏水直接疏至主凝結水管道(4號低加出口)的改造方案,對原有高加和給水系統(tǒng)的影響最小,且不同的疏水方式對熱經(jīng)濟性收益的影響有限。另外,機組原外置式過熱蒸汽冷卻器置于新增加的8號高壓加熱器后可以進一步提高鍋爐給水溫度,并降低機組熱耗率。
從熱力系統(tǒng)改造方面考慮,采用6號高加外置蒸冷器仍置于給水加熱系統(tǒng)最末端且新增高加疏水回4號低加出口的方案。
5.2 在本體結構改造方面
目前北重公司已有成熟的配置8級回熱的亞臨界330MW機組高壓模塊運行業(yè)績,在機組結構可靠性方面,因此更換高壓內、外缸為本體改造方案。
5.3 機組熱經(jīng)濟性方面
本項目按上述方案改造完成后,機組熱耗率較改造前可下降約49.0kJ/kW·h,年節(jié)約標煤約2927.2噸,年累計節(jié)約成本約219.5萬元(按標煤750元/噸計算),節(jié)能效益顯著。
5.4 綜合可靠性方面
通過對熱力系統(tǒng)改造論證、機組強度、運行推力的可靠性計算分析及機組啟動程序的調整考慮,本機組改造方案在技術上是完全可行的。
綜上所述,N330-17.75/540/540型機組增加一段回熱抽汽改造技術方案可行。但需要說明的是,由于機組通過回熱系統(tǒng)改造提高了最終給水溫度值,將對鍋爐受熱面產(chǎn)生影響,需要對配套鍋爐進行的相關改造進行可研論證,另外新增高加布置以及相關給水系統(tǒng)管路改造等工作也需要進行可研論證。
特別提示:汽輪機回熱系統(tǒng)改造對鍋爐效率及其他方面的影響,需要做進一步的論證。在鍋爐、汽輪機回熱系統(tǒng)改造都完成后方可對整個電廠熱力循環(huán)效率的提升(供電煤耗的下降)進行探討,最終確定節(jié)能指標數(shù)據(jù)。
作者簡介:劉燕(1962-),男,遼寧建平人,大唐桂冠合山發(fā)電有限公司工程師,研究方向:發(fā)電廠電力系統(tǒng)及自動化。
(責任編輯:陳 倩)