藍日臣
回轉窯窯尾煙室下沉偏擺的應急處理
Emergency Treatment of Subsidence and Deflection of Rotary Kiln Inlet Chamber
藍日臣
我公司?3.2m×50m 1 000t/d熟料生產線于1996年1月建成投產,該條生產線是我國引進、吸收國外先進新型干法水泥生產的第一代技術的第三條生產線,生產線投入運行之初,日產熟料僅為900t左右,經多次改造后,產量達到1 350t/d左右,能耗大幅下降。2014年6月13日,窯尾煙室下沉偏擺,密封石墨塊全部脫落,窯尾內筒與料斗嚴重刮碰變形,熱料大量外漏,回轉窯已無法正常生產,需停窯處理。14日,公司組織專業人員到現場查找原因并有效解決了該問題。
通過現場觀察,煙室已嚴重下沉并往西邊偏擺,窯尾內筒直筒與料斗直筒嚴重刮碰(圖1),料斗直筒脫焊外翻變形,支撐煙室四根支柱有兩根已彎曲,窯磨擦受力大,無法轉窯,必須把煙室校正復位后才能恢復生產。
從現場情況來看導致煙室下沉偏擺的原因有兩個:一是2013年7~10月,我們曾對窯尾預熱器系統進行改造,在DD爐出口加了50m長的鵝頸彎管,以提高產量,降低能耗。在改造中由于預留的熱膨脹量不夠,生產受熱膨脹后,DD爐整體下沉。由于連接DD爐與煙室的縮口錯位(因為設計原因,DD爐錐體垂直中心線與煙室縮口位置垂直中心錯位)導致連接縮口膨脹節失效,致使煙室與DD爐變成剛性連接,熱膨脹后,煙室受到下壓力的作用而下沉。由于窯是由東向西旋轉(從窯頭方向看),煙室下沉后,內筒直筒與料斗直筒刮碰,順著窯的轉向往西偏擺。二是支撐煙室底部的四根支柱中靠近底部的兩根已腐蝕生銹,致使承重力下降。

圖1 窯尾煙室側面圖

圖2 窯尾煙室正面圖
經過認真研究并結合當前生產實際情況,決定在煙室底部焊接兩個支撐座,用以抬高煙室時作為支撐點;再在煙室底部西側焊接一個支撐座,用以煙室抬高后由西往東頂,方便校正,如圖2所示。
用兩臺100t液壓千斤頂撐在焊接好的煙室底部兩個支座,再用一臺50t液壓千斤頂頂在焊接好的煙室底部西側支座,由西往東頂。底部兩臺液壓千斤頂同時往上頂,每次抬高10mm后,50t的液壓千斤頂再由西往東頂,之后松動底部兩臺液壓千斤頂,使其擺正后再繼續往上頂,如此反復五次進行校正,之后測量料斗直筒與內筒直筒間隙,符合圖紙要求后,在不拆除液壓千斤頂的狀態下,更換加固煙室四個支柱,完成后,點火升溫投料。整個校正過程用時2d。為防止熱態下煙室變形偏擺,50t液壓千斤頂暫不拆除,保持由西往東的頂力,恢復生產一周后再拆除。此方案實施后取得了良好效果,煙室恢復到正常位置,沒有移位變形,經過一個多月的運行,未發現有耐火材料掉落的現象。
TQ172.622.29文獻標識碼:A
1001-6171(2015)03-0084-01
通訊地址:廣西華宏水泥股份有限公司,廣西南寧530200;2014-09-07;編輯:孫娟