金明姬等



摘要:試驗采用曝氣-攪拌-曝氣相結合的間歇曝氣SBR工藝處理模擬廢水,探討不同有機容積負荷條件下,系統對COD、TN與TP的處理特性,并進行相關動力學研究。結果表明,0.70-1.96 kgCOD/(m3·d)有機容積負荷范圍內,系統COD、TN與TP去除率隨負荷無明顯變化趨勢,處理效果穩定,耐沖擊負荷。在所有運行期間,系統COD、TN與TP平均去除率均大于96%,處理效果顯著。據試驗所得,在0.70-1.96 kgCOD/(m3·d)有機容積負荷范圍內,間歇曝氣SBR工藝COD降解動力學模型為[(So-Se)·Q]/XV=(1.31×Se)/(194.96+Se),TN降解動力學模型為[(So-Se)·Q]/XV=(0.02×Se)/(3.42+Se)。
關鍵詞:間歇曝氣SBR工藝;有機容積負荷;動力學模型
中圖分類號:X703.1 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)15-3613-04
Abstract: The simulated wastewater was treated in SBR with intermittent aeration contained three parts: aeration-stirring-aeration. Study on the removal characteristics of COD, TN, TP and the kinetics at different organic volume loading in the system. At 0.70-1.96 kgCOD/(m3·d), the removal efficiency of COD, TN, TP had no significant trends with the changing of organic volume loading, the removal efficiency was stable and the system was anti-shock loading. In the whole stages, the average removal efficiency was over 96% in the system so the removal efficiency was significant. At 0.70-1.96 kgCOD/(m3·d), the kinetic model of COD was[(So-Se)·Q]/XV=(1.31×Se)/(194.96+Se) and TN was [(So-Se)·Q]/XV=(0.02×Se)/(3.42+Se) in the SBR with intermittent aeration.
Key words: SBR with intermittent aeration; organic volume loading; kinetic model
序批式活性污泥法(Sequencing batch reactor,SBR)是20世紀70年代初由美國開發出的污水處理工藝[1]。該工藝是在單一曝氣池內通過時間的交替實現進水、反應、沉淀、排水等運行過程的處理技術。與傳統活性污泥法相比,SBR工藝由于其運行方式的獨特性,具有結構簡單,操作靈活,管理方便,占地面積小等優點[2-4]。目前,隨水體富營養化問題的日趨嚴重[5],SBR工藝廣泛應用于生物脫氮除磷領域。SBR工藝以其靈活多變的操作為基礎,通過間歇曝氣的運行模式,在生物反應池內易形成好氧、缺氧及厭氧等不同的運行環境。實現生物脫氮過程中的硝化、反硝化反應,以及生物除磷過程中的厭氧釋磷、好氧吸磷過程[6-9]。本研究采用曝氣-攪拌-曝氣相結合的間歇曝氣運行方式,考察間歇曝氣SBR工藝對有機物及氮、磷等營養物質的處理特性;同時,進行相關動力學模型研究,探求有關動力學參數,建立間歇曝氣SBR工藝污染物降解動力學模型。為工藝的優化設計及運行管理提供依據。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
試驗裝置如圖1所示,由有機玻璃加工而成,反應池液體有效容積為34 L,在離上水位8 L處設有排水口。反應池上設有曝氣裝置、攪拌裝置及時間控制器等。曝氣裝置用于曝氣,攪拌裝置用于缺氧攪拌,時間控制器用于調整曝氣與攪拌等不同的運行狀態。
試驗采用自配的模擬廢水,廢水結合微生物生長所需營養成分,以葡萄糖、(NH4)2SO4和K2HPO4作為碳源、氮源及磷源,外加部分微量元素配制而成。試驗根據不同試驗要求按比例調整了其進水濃度。試驗用活性污泥取自城市污水處理廠二沉池的回流污泥。
1.2 試驗設計
試驗采用間歇運行模式,其運行周期為12 h,日處理量為16 L。結合生物脫氮除磷機理如圖2,試驗采用曝氣-攪拌-曝氣相結合的間歇曝氣運行方式,曝氣與攪拌時間分別為5 h。試驗以有機容積負荷為變量,考察了不同負荷條件下,間歇曝氣SBR工藝對COD、TN及TP的處理特性。試驗將進水負荷從0.70依次提高到1.03、1.44、1.70及1.96 kgCOD/(m3·d)等不同條件。
水質的檢測參照國家環境保護總局《水和廢水監測分析方法》[10],MLSS采用105 ℃干燥減重法,COD采用重鉻酸鉀法,TN采用過硫酸鉀消解紫外分光光度法,TP采用過硫酸鉀消解鉬酸銨分光光度法。
2 結果與分析
2.1 間歇曝氣SBR工藝處理對COD處理效果的影響
如圖3所示,運行期間COD進水濃度在1 169.2~4 340.6 mg/L,出水濃度在24.6~210.1 mg/L范圍內。在0.70~1.96 kgCOD/(m3·d)負荷范圍內,COD出水濃度隨負荷的增加呈上升趨勢。在0.70 kgCOD/(m3·d)與1.03kgCOD/(m3·d)條件下,COD平均出水濃度分別為38.8 mg/L與56.4 mg/L,滿足了《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準(60 mg/L)[11]。
在0.70~1.96 kgCOD/(m3·d)不同負荷條件下,COD平均去除率依次為97.3%、97.4%、96.7%、97.0%和95.4%;隨負荷的增加,去除率無明顯變化趨勢,處理效果穩定,系統耐沖擊負荷能力強。整個運行期間,COD平均去除率為96.8%,系統對COD處理效果顯著。
2.2 間歇曝氣SBR工藝處理對TN處理效果的影響
如圖4所示,運行期間TN進水濃度在23.1~92.1 mg/L,出水濃度在0.8~7.7 mg/L范圍內。在0.70~1.96 kgCOD/(m3·d)負荷范圍內,TN出水濃度隨負荷的增加呈上升趨勢;但0.70~1.70 kgCOD/(m3·d)范圍內,其變化幅度較小;負荷上升至1.96 kgCOD/(m3·d)時,其變化幅度相對較大。在整個運行期間,出水濃度均滿足了一級B標準(20 mg/L)。
在0.70~1.70 kgCOD/(m3·d)負荷范圍內,TN去除率無明顯變化趨勢,處理效果穩定;而負荷上升至1.96 kgCOD/(m3·d)時去除率有所下降,但此階段平均去除率為94.2%,去除效果仍較高。隨負荷的增加活性污泥中降解有機物的異養微生物生長迅速,易形成優勢種,抑制參與生物脫氮過程的硝化菌生長,故負荷增加至一定條件時,去除率呈下降趨勢[12,13]。在曝氣-攪拌-曝氣相結合的運行方式中,前置曝氣與攪拌為生物脫氮提供了較好的硝化與反硝化環境,故整個運行期間,TN平均去除率較高,為96.2%,系統對TN去除效果顯著。
2.3 間歇曝氣SBR工藝處理對TP處理效果的影響
如圖5所示,運行期間TP進水濃度在8.1~27.9 mg/L,出水濃度在0.2~0.9 mg/L范圍內。在0.70~1.96 kgCOD/(m3·d)負荷范圍內,TP出水濃度隨負荷的增加呈先下降后上升趨勢。但整個運行期間,出水濃度均滿足一級B標準(1 mg/L),且變化幅度較小。
在0.70 kgCOD/(m3·d)低負荷條件下,TP去除率較低;而隨負荷的增加去除率上升,在1.03~1.96 kgCOD/(m3·d)負荷范圍內去除率無明顯變化趨勢,處理效果穩定。低負荷條件有利于硝化菌的生長,而反硝化反應因缺少碳源受到抑制,故硝酸鹽得到富集[14]。據研究表明,硝化過程中產生的硝酸鹽對生物除磷過程中的厭氧釋磷有抑制作用,故低負荷條件下TP的去除率最低[15,16]。在間歇曝氣系統中,攪拌與后置曝氣為生物除磷提供了較好的厭氧釋磷與好氧吸磷環境,整個運行期間,TP平均去除率為96.1%,系統對TP去除效果顯著。
2.4 基質降解動力學研究
生物處理過程中,基質的降解導致微生物的增長。在動力學研究中,較好反應基質降解與微生物增長間關系的方程有Monod方程[17-19](公式1)。SBR工藝在反應階段發生基質降解與微生物的增長[20],故間歇曝氣SBR工藝動力學模型符合Monod方程。
v=vmax·■ (1)
按物理意義,基質降解速率為單位時間單位污泥所去除的污染物量,故基質降解速率又可表示為式2,式中dS/dt又可表示為式3。
v=■·■ (2)
■=■ (3)
將式1、式2與式3進行整合,可得間歇曝氣SBR工藝基質降解動力學模型如式4。
■=vmax·■ (4)
式中,S0與Se分別為污染物進出水濃度(mg/L),Q為進水量(L),V為反應器有效容積(L),X為混合污泥濃度(mg/L),Vmax為最大比降解速率(d-1),Ks為飽和常數(mg/L)。
試驗中,V與Q為恒定值,穩定狀態下,X幾乎保持不變。試驗通過改變進水濃度(S0),測不同條件下的出水濃度(Se);以1/Se與XV/[(S0-Se)·Q]為橫縱坐標進行線性回歸,求動力學參數Vmax與Ks,并建立基質降解動力學模型。
結合不同負荷條件下,廢水中COD、TN、TP的進出水濃度與微生物濃度,以1/Se與XV/[(S0-Se)·Q]為橫縱坐標作圖,其結果如圖6。從圖6可知,COD、TN擬合結果相關性較好,而TP擬合結果相關性差,相關系數(R2)僅為0.130 6,故文章只對COD與TN進行了進一步的動力學研究。
圖6中直線斜率為KS/Vmax,在縱坐標上的截距為1/Vmax。由此所得Vmax與Ks值,以及所建動力學模型如表1所示。
為進一步驗證動力學模型的科學性,將不同負荷條件下COD與TN出水濃度模型預測值與實測值進行了比較,比較采用卡方(χ2)檢驗。結果如表1,COD與TN卡方(χ2)值分別為9.45與0.75,χ2<χ20.05,4=9.49,P>0.05,預測值與實測值無明顯差異,在0.70~1.96 kgCOD/(m3·d)負荷范圍內,模型可較好的預測間歇曝氣SBR系統出水水質,在工程實踐中具有一定的意義。
3 結論
1)在0.70-1.03 kgCOD/(m3·d)有機容積負荷范圍內,系統COD出水濃度滿足了《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準;在0.7-1.96 kgCOD/(m3·d)負荷范圍內,TN與TP出水濃度均滿足了一級B標準。
2)在不同有機容積負荷條件下,COD、TN與TP去除率無明顯變化趨勢,系統處理效果穩定,耐沖擊負荷。在所有運行期間,COD、TN與TP平均去除率均達到96%以上,系統處理效果顯著。
3)據試驗所得,0.70~1.96 kgCOD/(m3·d)有機容積負荷范圍內,間歇曝氣SBR工藝COD降解動力學模型為[(SO-Se)·Q]/XV=(1.31×Se)/(194.96+Se),TN降解動力學模型為[(SO-Se)·Q]/XV/=(0.02×Se)/(3.42+Se)。通過對模型的驗證,模型在一定負荷范圍內,可較好地預測系統出水水質,在工程實踐中具有一定意義。
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